母液塔由填料塔改穿流筛板塔的应用总结

2015-12-03 07:43张润泽
纯碱工业 2015年2期
关键词:筛板作业量传质

刘 焕,许 青,张润泽

(唐山三友化工股份有限公司,河北 唐山 063305)

我公司炉气处理工程的主要设备有旋风分离器、热碱液塔、母液洗涤塔、换热器、炉气洗涤塔。其中母液洗涤塔在降低炉气温度的同时,亦可回收利用炉气热量预热冷母液,使母液中CO2部分转移到炉气中,从而增加炉气中CO2含量,降低重碱蒸馏工序蒸汽消耗。由此可见,母液洗涤塔传质传热效果的好坏,直接影响炉气CO2含量和吨碱蒸汽消耗。我厂原2#母液塔为填料塔,2012年6月大检修期间改型为穿流筛板塔。本文主要针对2#母液塔改型的过程进行总结,以供参考。

1 原有填料型母液洗涤塔存在问题

1.1 原有填料型母液洗涤塔的结构

母液洗涤塔初始设计为φ3000×15076的填料塔,塔体材料为铸铁,内装聚丙烯塑料鲍尔环,填料层高度为6m,填料采用乱堆方式,总量为43m3;分布器采用槽式溢流,底部填料支撑装置为铸铁长条栅板结构,上置φ100磁环。

1.2 原有母液塔使用情况

1)塔体及内置件腐蚀

含有大量Cl-母液在炉气搅动下对铸铁设备内表面产生冲刷腐蚀作用,炉气量的波动,使填料层产生浮动,设备内表面形成氧化铁腐蚀层不断产生脱落更新,加剧了腐蚀作用,尤其是自2002年以来系统作业能力由原设计日产800t提高至950t以上,炉气量明显上升,塔内气速提高,导致炉气对塔壁及内置件的冲刷及填料浮动剥蚀更加严重。原有铸铁塔自1996年开始投入使用,2001年由于内部填料支撑、铁栅板腐蚀损坏严重,填料支撑板改为双层叠加玻璃钢篦子板。2003年开始塔壁大面积腐蚀,漏液严重,几经加固防腐修复,但腐蚀情况日益加剧,2007年以原有型式整体更换2#母液洗涤塔。

2)工艺状况恶化

随着作业时间的延长,塔壁及进液铸铁管道腐蚀过程产生的大量氧化铁残渣,堵塞于填料及篦子板缝隙间,填料层阻力明显上升,并影响炉气在母液塔内的正常传质传热效果。填料层清理倒装后初始阶段效果良好,在系统作业量不高于43t/h汽量下,填料层阻力大约110mmH2O(1.079kPa),系统作业量超过45t/h汽量,阻力上升较快,作业量超过50t/h汽量时,阻力将达到250mmH2O(2.452 kPa),但仍然在液泛控制范围之内。随着作业时间延长,填料层、玻璃钢篦子板空隙间氧化铁等腐蚀物增加,填料层阻力将上升至350mmH2O(3.432kPa)以上,影响系统作业真空度。

3)清理、倒装填料,改善母液塔作业通畅能力

为恢复填料层正常阻力,每年必须利用年度系统大检修停车机会,将塔内填料进行倒装,清理填料间及篦子板缝隙积存的大量铁锈等残余物。倒装过程耗费大量人力,而且造成较多填料损失。由于每年塔区是各项检修清理工作及工艺处理的集中区域,填料塔倒装工作极大地影响了其他检修工作的进度,给整体大检修工作带来不便。

2 改造方案的实施

针对造成塔壁腐蚀及填料层堵塞的原因,可以看出虽然鲍尔环填料传质传热性能较好,但是在存在腐蚀性介质,尤其作业量大、波动较大情况下,气体穿行于填料间及塔壁内表面时气速高,造成的腐蚀加重。因此经过深入调查、分析探讨提出将2#填料母液塔改型为穿流式筛板塔。从腐蚀方面考虑,由于板间空段气速大为降低,塔壁内表面的冲刷腐蚀将得以解决,极大地减少了铁锈残渣的出现。以下从工艺设计及主要内置件方面说明方案的具体措施:

1)塔体直径及高度、管道接口与原有填料塔相同,主体材料仍采用铸铁材质,内壁表面铸造过程加入耐腐合金,增强进气区域防腐性能。

2)进气及进液装置

进气塔圈设置气体分布罩,利于底圈塔板下炉气均匀分布,防止产生偏流;进液塔圈设置降液管布液器,两侧进液,使母液均匀分布淋洒。进气与进液装置的改进提高了母液塔传质传热效果。

3)塔板布置及材质

塔内设置5层筛板,玻璃钢材质,厚度12mm,分布φ50孔,塔板开孔率15.8%,理论计算48t/h轻灰炉作业量情况下,平均塔板阻力35mmH2O柱(0.343kPa)左右。较大的开孔直径以防止随着作业周期的延长,部分孔径粘结于孔内,使直径变小,塔阻力上升较高。

3 母液塔改型后实际使用效果检验

表1 改造前工艺指标及蒸汽消耗调查

经实际查定结果表明,在50t/h左右高负荷生产作业情况下,对比母液塔进气、进液温度均比较接近的情况下,改造后塔阻力降约200mmH2O(1.961kPa),与填料塔相比,高负荷生产下的阻力较小,具有较好的通气能力;出气温度均在55~65℃范围内,达到生产工艺控制范围;出液温度达到80℃左右,高于同等作业状况下的填料塔约8℃,传质传热效果优于填料塔;炉气CO2浓度得到增加,降低了重碱碳化工序消耗。同时我们在生产作业半年内2次检查塔板情况,基本无孔内锈渣,设备运行正常。

4 结 语

母液塔改造后经过两年多的运行,实际生产中工艺指标及设备运行情况完好,达到了预期的目标。2#母液洗涤塔的成功改造,为今后此类设备的改造提供了有利的依据和参考价值。

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