穿梭车编码器固定连接的优化改进

2016-03-06 05:31李明伟兑幸福
中国设备工程 2016年18期
关键词:联轴器麻花螺丝

李明伟,兑幸福

(河南中烟黄金叶生产制造中心,河南 郑州 450000)

穿梭车编码器固定连接的优化改进

李明伟,兑幸福

(河南中烟黄金叶生产制造中心,河南 郑州 450000)

本文针对穿梭车编码器固定和连接部位设计缺陷导致的故障现象,开展原因分析,对编码器的固定机构和联轴器进行优化改进,消除了故障,提高了设备运行效率。

穿梭车;编码器;固定;联轴器;改造

1 背景

叉车不用驶入到立体仓储系统货架内部存取货物,而由穿梭车来完成,以实现非常高的空间利用率。

穿梭车通过编程实现取货、运送、放置等任务,并可与上位机或WMS系统进行通讯,结合RFID、条码等识别技术,实现自动化识别、存取等功能。穿梭车在仓储物流设备中主要有两种形式:穿梭车式出入库系统和穿梭车式仓储系统,以往复或者回环方式,在固定轨道上运行的台车,将货物运送到指定地点或接驳设备,配备有智能感应系统,能自动记忆原点位置,自动减速系统。作为物流车间的重要设备,穿梭车在运行过程中,需要编码器反馈速度与位置信息,将电机轴的转动角度实时准确地传递给编码器,不能有信息丢失,因此对同步传动要求极为严格,某企业自物流设备正式投入运行以来,穿梭车连轴器连续出现多次断裂,导致停止运行,影响正常生产。

2 原因分析

经过观察分析,穿梭车原有的编码器安装固定机构存在设计缺陷。如图1所示,编码器安装固定机构采用4组螺丝,将编码器固定在电机后端的防护罩上,通过调节螺丝进入防护罩的深度来调整固定机构的水平度,这种固定机构不能保证编码器与电机轴处在同一平面上。

穿梭车联轴器采用具合金材料的圆形装置,当编码器轴心和电机轴心不在同一平面中心线上时,难以修正电机轴和编码器轴的同心度,并且使用的合金材质容易折断,随着电机高速旋转,联轴器侧向受力,产生的离心力就会将联轴器装置折断。

3 改进内容

对穿梭车编码器安装固定机构重新设计和加工。使用圆柱形钢坯,两端加工成长度一致的螺丝,中间形成统一规格长度的平台,当螺丝拧进电机后盖时,可以有效地保证平台在同一平面,如图2。

图1 改造前的编码器安装固定机构

图2 固定装置对比图

图3 麻花形联轴器

图4 麻花形传动器

将穿梭车编码器固定架改为不锈钢材质,并重新设计加工。在固定架上打通孔,可以穿过固定平台螺丝,在电机底部组装固定机构时,保证固定架在同一规格的平台上,使编码器与电机轴处在同一平面。

设计加工联轴器,重新设计、加工麻花形联轴器,采用圆柱形铜胚在车床上加工,直径比改造前的铁质圆轴增大了5mm,提高了使用强度。设计加工传动器,设计、加工麻花形传动器,改为采用尼龙材质,如图3、4所示。

组装联轴器与传动器时,中间留有间隙,当电机轴和编码器轴不在同一直线时,可以修正偏差,准确地传递电机轴的角速度,新的编码器联接机构安装、拆卸简单,坚固耐用,联轴器装配图见图5。

4 取得效果

节省了设备维修费用。此项改进实施后,由于编码器安装机构和传动器设计缺陷,导致联轴器损坏现象大大减少,按改造前每月每台设备损坏一个计算,每个联轴器约500元,4台穿梭车4×500=2000元,每年可节约维修费用约2000×12= 24000元。

提高了设备运行效率。穿梭车编码器固定连接部位改造后,减少了穿梭车联轴器断裂的故障现象,避免了因为穿梭车编码器故障造成停产,如果每月停机维修时间按8小时估算,此项可每年减少了维修时间96小时,提高设备运行效率1.6%。(每年按250个工作日,每日三班三运转24小时计算)。

图5 联轴器装配图

[1]李旭,刘鹏,满春红. 穿梭车定位用编码器传动装置, CN201895935U[P]. 2011.

[2]李旭,刘鹏,满春红. 穿梭车定位用编码器传动装置, CN201895935U[P]. 2011.

TH692

A

1671-0711(2016)12(下)-0049-02

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