稳压器连续喷淋调节定期试验执行方法及优化

2016-11-04 11:57栾玉新
科技视界 2016年23期
关键词:挡块稳压器加热器

栾玉新

【摘 要】大亚湾核电站每次大修都需要执行稳压器喷淋阀定期试验,但该试验返工的几率很大。本文就该试验的方法和可能出现的问题进行了探讨。

【关键词】稳压器连续喷淋调节定期试验;加热器;关键路径;优化

1 稳压器连续喷淋调节试验目的

稳压器连续喷淋调节可减小喷淋阀RCP001/002VP开启时所产生的喷淋管线的热应力和热冲击,能使稳压器内的水与一回路的水进行交换,使其水化学特性与一回路保持一致。

通过试验设定连续喷淋流量,以达到下述效果:

1)压力控制器RCP401RC信号值在25%±1%,即比例加热器RCP003/004RS得到50%±5.8%的加热信号;

2)两条喷淋管线的流量平衡:温差小于5℃;

3)喷淋管线温度超过260℃;

4)波动管线温度超过300℃;

5)每台阀的连续喷淋流量大于230L/h,这是为维持喷嘴处合适温度所要求的最小流量(设计上当两台比例式点加热器运行在50%输出功率时,喷淋水流量可以满足大于230L/h的要求)。

2 试验原理

通过手动调整两个喷淋阀流量,使得处于自动状态的稳压器压力控制器自动将一回路压力稳定在155bar,并且自动将比例式加热器输出功率稳定在50%,两个喷淋管线的温差小于5℃,然后通过加装最小流量挡块固定喷淋阀RCP001VP和RCP002VP的行程,来保证稳压器持续的喷淋流量。

稳压器压力为155bar时,补偿压差输出为0bar,喷淋阀的开启信号为0%,若不安装最小流量挡块,喷淋阀将完全关闭,只有等到补偿压差达到2.7bar时才调节开启。

3 试验方法

1)先核对一回路压力控制器RCP401RC,喷淋阀控制器RCP402/403RC,上充流量控制器RCV411RC全部置于自动状态;

2)退出所有通断式加热器并置自动至少稳定30分钟(若通断式加热器之前为增加稳压器循环流量而投运);

3)自动保持稳压器的温度、压力和水位稳定在其整定值上;

4)记录两个喷淋管线的温度:RCP002/003MT。一般情况下,只要喷淋阀有开度,喷淋水温度即会大于260℃;若两条管线温度偏差小于5℃,则满足验收标准;

5)记录RCP401RC的指示值,若指示值在25%±1%范围且喷淋水温度满足前一条要求,说明喷淋阀挡块设置合适,不需要调整,试验即可转向恢复阶段;

6)若有喷淋管线温度有低于260℃或温差大于5℃或RCP401RC不在25%±1%范围,将RCP402/403RC置手动,通知静机将连续喷淋挡块松开以便调节连续喷淋流量。

4 导致试验不合格的几种原因及避免措施

1)退出通断式加热器较晚,或一回路压力未能依靠比例加热器和连续喷淋流量维持稳定,由于加热器的升压效果较为迟缓,容易错误认为是比例式加热器单独的效果而过早宣布试验结束;

2)稳定时间不足:这是造成试验不合格的最常见原因,因为加热器的输出量(KDO指示)能够快速响应,但加热器负荷的改变对稳压器压力的变化相对非常滞后,所以每次通过手动调整喷淋流量而改变比例加热器的输出后,必须稳定最少30分钟才能有明显的效果;

3)频繁调节RCP402/403RC:由于每次调节后均需要稳定较长时间才能稳定,故试验时调节RCP402/403RC幅度要轻,并根据经验数据减少调节次数;

4)试验过程中一回路温度或稳压器水位不稳定:一回路温度的波动或稳压器水位的变化都会对稳压器产生“活塞效应”,从而引起稳压器压力变化,进而影响比例加热器的调节输出信号。同时一回路的温度变化还引起稳压器水位整定值的变化,稳压器的水位也随之变化。因此要求在试验期间保持一回路的温度稳定;将上充流量控制阀置自动,避免稳压器水位的变化;

5)未注意将KDO中RCP003/004RS输出稳定在50%左右;KDO中的加热器输出响应较快,便于监视调整连续喷淋流量后的稳定过程;

6)固定最小流量档块位置时造成开度变大:在维修人员固定喷淋阀最小流量挡块后,不能立即将喷淋阀置自动,而应继续观察10分钟左右,密切关注KDO中RCP003/004RS的输出。由于连续喷淋流量的增大势必造成稳压器压力的下降,而比例加热器对微小的压力变化即会改变输出,若看到RCP003/004RS的输出有增大趋势,则说明固定档块时造成阀门开度变大,应立即通知维修人员重新固定;

7)固定档块时造成开度变小:在维修人员固定完喷淋阀最小流量挡块后,主控恢复RCP402/403RC自动时若发现RCP003/004RS的输出有减小趋势,说明调整后的挡块位置小于主控要求,喷淋阀在调节信号(全关)的作用下关小,应立即手动将RCP402/403RC恢复到原来值,并通知维修人员重新固定。

5 优化方案的提出及实施

虽然分析了种种导致试验失败的方法也采取了相应措施,但是从历次大修的试验执行结果来看,该试验经常需要返工,最小流量挡块固定后,喷淋阀的温度经常会出现畸变,从而导致试验不满意,需重新执行,最终导致延误大修关键路径。从历史数据来看,大亚湾基地每个电站都有该试验耽误关键路径的案例。通过与维修专业人员的沟通,我们发现喷淋阀是有一个调节死区的。这就解释了该试验为何经常出现返工。针对调节死区,经过与维修专业的沟通,我们提出了一种优化方法,具体如下:

1)运行人员需在ASG全流量试验完成后立即进行调整稳压器水位至零功率水位,同时尽量预调两条喷淋管线温度至285度左右;

2)运行人员调整RCP001/002VP时,需从大向小开度调节阀门,至少保证最后一次调整阀门时,从大向小调整,以消除阀门调节死区,方法为:多开大3%以上,停2s,之后关到需求开度;

3)RCP002/003MT和RCP003/004RS在要求范围内,稳定30min后,通知维修人员装最小流量档块,稳定10min,之后将RCP001/002VP逐一放自动(或者手动关闭至开度0%),观察10min,温度和加热器无异常,将RCP001/002VP放手动初始位置。随后通知MIC调整限位开关,主控配合验证限位开关的可用性,通过开大喷淋阀,见到喷淋阀的限位指示为十字星,即关回至装档块时的初始位置。

6 结论

该试验原来需占用关键路径6小时,通过该种优化方法该试验退出了关键路径。

[责任编辑:田吉捷]

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