汽轮机振动波动的原因分析及诊断

2017-12-13 15:17丁志华
中文信息 2017年11期
关键词:汽轮机

汽轮机振动波动的原因分析及诊断

丁志华

(内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司,内蒙古 托克托 010206)

摘 要:在我国机械化发展的过程中,汽轮机设施的使用受到广泛关注与重视,然而,在实际使用期间,经常会出现振动波动的现象,严重影响其使用质量,难以建立专门的管理方案,导致其使用效果受到严重影响。因此,要对此类故障问题原因进行分析,做好诊断工作,通过合理方式对其进行处理,以免影响其长远发展。

关键词:汽轮机 振动波动原因 诊断措施

中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1003-9082(2017)11-0-01

在汽轮机振动波动故障问题分析的过程中,发电厂应当制定完善的管控方案,明确振动原因,利用合理方式对其进行处理,建立专门的管控机制,提高汽轮机的使用效果,达到预期的工作目的。

一、案例分析

某发电厂含有汽轮机装置,相关机组在实际生产的过程中,型号为型号为NZK600-16.7/538/538型,型式为亚临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、直接空冷凝汽式。在使用过程中,设计额定功率在600MW左右,且最大连续出力为(T-MCR)635.6MW。在分析期间可以发现,汽轮机总级数为38级,高压转子有9级。其中第一级为调速级,中压转子有5级,低压转子有2×2×6级。汽轮机采用高中压缸合缸结构,两个低压缸均为为双流反向布置。本体设有内部法兰螺栓加热系统。汽轮发电机组轴系中除#1、2轴承采用可倾瓦式轴承外,其余均采用椭圆形轴承。#1--8支持轴承上瓦的X、Y向装有轴振测量装置,下瓦装有测温装置。#9轴承上瓦的X、Y向装有瓦振测量装置,推力轴承位于高中压缸和低压A缸之间的#2轴承座上,采用倾斜平面式双推力盘结构。高中压缸的膨胀死点位于#2轴承座,低压A缸、低压B缸的膨胀死点分别位于各自的中心附近。死点处的横向键限制汽缸的轴向位移。同时,在前轴承箱及两个低压缸的纵向中心线前后设有纵向键,引导汽缸沿轴向自由膨胀而限制其横向跑偏。

二、振动问题

在发电厂的汽轮机运行期间,在2016年7月份的时候,根据相关要求,对8号机组运行方式进行全面的改进。在一定程度上,大机的负荷会超过500MW,主汽的相关压力也会大于16MPa,1、2号瓦X、Y向振动突增等现象。针对8号机振动的特点,对可能引起异常振动的原因进行分析8号机组汽轮机单阀运行特点是4号高调门在阀门开度在增大至90%时先关闭,随后再开启。1、2瓦异常振动多发于升负荷和降负荷过程中的压力高的阶段,此阶段一般是,实际负荷高于负荷指令,机前压力高于设定压力,调门指令在90%左右,4号高调门低于20%。通过试验,在此阶段提前改变主汽压力设定或减缓负荷的升速率,使4号高调门尽量躲避机前压力高于16MPa开度低于20%的工況,能有效的抑制此异常振动的发生。在1、2异常振动发生时,将4号高调门手动控制在20%以上,异常振动消失。在实际分析的过程中,1、2瓦异常振动发生于单阀运行期间,顺序阀运行时无此现象,怀疑高负荷时4号高调门的在开度小于20%时影响了转子的偏心,从而引发了异常振动。因此,可以判断汽轮机运行期间,1、2异常振动为汽流激振的概率提升,可以判断出现了严重的振动问题。

三、汽轮机振动波动原因分析

在汽轮机实际运行的过程中,经常会出现振动与波动故障问题,严重影响其正常运行,难以提高工作可靠性与有效性。对于汽轮机磨损问题而言,主要原因就是配件之间的间隙较小,转轴出现较为严重的振动问题,难以对转子与轴承进行对中处理,经常会出现轴承座跑偏的现象,一方面,在静止配件与其它转动配件相互摩擦的过程中,并不是直接的转轴摩擦,而是在转轴实际运行的过程中,动叶片与铆钉头等相互碰撞,从而出现振动的现象,同时,还会因为摩擦等现象,出现汽轮机转轴弯曲的现象,受到热力因素的影响,难以对其进行全面控制,影响发电厂的长远发展。另一方面,在汽轮机运行的过程中,转轴与静止配件之间出现了直接的摩擦现象,也就是汽轮机设施中的转轴与轴封等具有静止特点,导致配件出现了直接摩擦的现象,而且转子圆周直径等周围出现了直接的摩擦现象,且转子出现了局部受热等现象,难以对其进行全面的处理,甚至会发生严重的振动问题,影响其良好使用[2]。

在汽轮机实际运行的过程中,经常会出现转轴与静止配件相互摩擦的现象,导致发生了严重的振动问题,转子配件在涡动的过程中,会与静止配件相互接触,导致转子配件的刚度逐渐提高,发生严重的问题。在静止配件实际运行期间,会出现反弹的现象,导致相互之间的接触发生了严重的脱离问题,且转子的刚度会逐渐减少,如果不能对其进行全面的控制,将会发生横向的自由振动问题[3]。因此,在汽轮机转子实际运行期间,会受到旋转、涡动等叠加问题的影响,导致出现复杂的振动问题,严重影响其响应频率,难以提高工作效率,甚至会导致次谐波管理工作效果降低,难以满足高频谐波处理工作要求,导致工作效果降低。在出现波动症状的情况下,也会导致发生振动问题,严重影响运行效果。因此,发电厂可以使用频率图的调查方式,对其谐波能量进行分析语调查,逐渐提高工作可靠性与有效性,对各类配件摩擦情况进行分析,及时发现碰撞工作中存在的问题,采取有效措施应对问题。同时,还要对静止配件与其他配件之间的关系进行分析,在明确实际情况的基础上,建立专门的分析机制,逐渐提高汽轮机管理工作可靠性与有效性,满足当前设施使用要求,逐渐优化工作机制,满足当前实际发展需求。

四、汽轮机振动波动问题诊断措施

在对此类问题进行诊断的过程中,应当明确实际情况,创新工作机制,及时发现汽轮机运作中存在的问题,采取有效措施应对问题,建立先进的管控机制,逐渐提高工作可靠性与有效性[4]。

虽然发电厂已经明确了汽轮机振动与波动等问题的原因,但是,在实际工作期间,经常最出现活动配件与转动配件之间的摩擦现象,严重影响机械设施的正常使用,导致发电厂未能更好的开展生产工作,难以提高工作效率与质量。同时,一些汽轮机会因为振动与波动等问题的影响,不能达到良好的工作效果,甚至会出现停机现象,数据信息出现了一定的问题,在全面观察的情况下,对其原因进行全面分析,在明确实际情况的基础上,要做好管理工作,提高工作可靠性与有效性[5]。在发电厂汽轮机机组实际停机的过程中,要对其进行开盖检查,及时发现其中存在的转动配件或是活动配件之间存在的问题,采取有效措施明确密封配件的实际情况,以此提高磨损问题的解决效果。在实际检查的过程中,还要对气缸实际情况进行分析,及时发现断裂问题,明确是否出现了压条脱离现象,在变形的情况下,要对摩擦或是碰触痕迹进行分析。在一定程度上,还要做好相关管理工作,对二级动叶片进行分析,在寻找摩擦痕迹的情况下,对其进行全面的诊断,获取准确的结论,达到良好的诊断效果。另外,要对静止与转动等配件的摩擦特点进行分析,明确固定压条的断裂原因,在分析实际特征的情况下,对其进行全面的处理[6]。

在汽轮机设施实际使用的过程中,要明确转子重新动平衡等现象进行分析,对轴瓦进行更换处理,将汽轮机的振动数据信息等控制在合理范围内,对振动波动问题进行考察,提高汽轮机运行的稳定性与可靠性。另外,在实际分析的过程中,还要对汽轮机各类配件进行考察,在明确实际问题原因的情况下,建立专门的管理机制,加大管理力度,满足当前汽轮机的实际运行要求,逐渐提高诊断工作准确性与可靠性,为其后续发展奠定基础[7]。

结语

综上所述,在对汽轮机振动波动问题进行诊断与分析的过程中,应当合理使用TN8000设备技术,对各类问题因素与特征等进行分析,加大诊断管理力度,逐渐提高诊断工作效率与水平,建立先进的控制机制,达到预期的管理目的。

参考文献

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[3]吕云辉.氮气压缩机汽轮机排汽侧轴承轴颈振动异常波动原因分析[J].大氮肥,2016,39(3):198-201.

[4]朱钰.汽轮发电机组转速波动反演与分析[D].哈尔滨工程大学,2015.

[5]王邦旭.DYRPE111汽轮机轴振动故障分析与处理[J].中氮肥,2015(4):64-66.

[6]曹浩,施青,程贵兵等.汽轮机轴承故障引起的不稳定振动特征分析[J].湖南电力,2015,35(3):4-7.

[7]曾立飞,刘观伟,毛靖儒等.调节阀振动对阀内流场影响的数值模拟[J].中国电机工程学报,2015,35(8):1977-1982.

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