丁苯橡胶定伸应力影响因素的分析与提升措施

2020-04-17 03:10林文君
云南化工 2020年3期
关键词:丁苯橡胶门尼胶乳

林文君

(福建省福化天辰气体有限公司,福建 福州 350300)

定伸应力在丁苯橡胶SBR-1502的生产中是一个非常重要的指标。在生产过程中发现SBR1502丁苯橡胶35min 300%定伸应力呈下降趋势,并处于指标低限。通过对各影响因素进行了分析并采取提升措施,如控制聚合工艺:低限控制聚合转化率,降低结苯含量,提高末釜门尼控制,减少提降量频次与幅度;控制后处理凝聚:考察P-60硫化促进剂加量,稳定成品有机酸含量;提高大宗原辅料质量等方法。

1 影响因素分析

1.1 聚合工艺控制

1.1.1 聚合转化率

随着转化率的提高,SBR1502相对分子量Mw分别在(3.3~3.7)×105、 (3.6~3.8)×105范围内增大,相对分子质量分布Mw/Mn变宽[2],其结果会导致35min 300%定伸变差。为提升定伸应力,控制聚合转化率至低限70%左右。

1.1.2 胶乳门尼黏度

门尼黏度是聚合后胶乳性能的综合体现,是产品中间过程控制最为重要的参数。一定程度上,门尼高,则分子量高,拉伸强度、弹性都会变高。但随着分子量增大到一定程度,则正比关系消失,对橡胶性能已没什么有益的影响。为提升定伸应力,控制SBR1502胶乳平均门尼黏度至中值偏上至50~51。

1.1.3 结合苯乙烯用量

结合苯乙烯体现的是丁苯橡胶中苯乙烯参与反应的比例和结构,在工艺指标范围内降低结合苯乙烯用量,丁苯橡胶产品的弹性等提高[1],即结苯含量低,则在一定程度上能提高35min 300%定伸。为提升定伸应力,控制SBR1502胶乳结苯至中值23.5%偏下。

1.1.4 聚合提降量及切釜操作

聚合提降量及切釜操作造成聚合控制参数的较大波动,特别是降量幅度超过30t/d时,在生产过程中3次紧急降量均出现3批定伸不合格的等外品。为此加强了控制指标合格率控制,对4~9月份的A线转化率、门尼、结苯的合格率和控制合格率进行了统计,统计数据如表1、表2。:

表1 聚合A线转化率、门尼和结苯均值

表2 聚合A线指标控制合格率

从表1与表2看出,6-9月转化率、聚合门尼、结苯的指标与合格率均得到有效控制,聚合工艺控制基本处于同行业的较高水平。

1.2 后处理凝聚控制

1.2.1 凝聚单元P-60硫化促进剂加量的影响

P-60的有效成分为三烷基氯化胺,考察一周P-60加入量,从原先的0.03PHM调整至0.04PHM。适量提高硫化促进剂P-60的用量,一定程度上有助于提高25min 300%定伸,但对35 min 300%定伸的检测值反而有一定的降低作用。因而恢复P-60加入量,不做调整。

1.2.2 稳定成品有机酸、皂含量

SBR1502丁苯橡胶为低温乳液聚合,经过聚合反应后单体共聚存在于乳液中成为胶乳,乳液在凝聚单元加入硫酸后破乳,变成有机酸以及残留少部分皂,洗涤干燥后仍留在生胶中。

通过对6个月份产品的有机酸与皂含量统计平均数据,有机酸含量都相当的稳定,均处于中值;而皂含量4月份超指标,5~9月得到较好控制。

1.3 聚合原辅料因素影响

1.3.1 乳化剂的影响

歧化松香酸钾皂、脂肪酸均属于阴离子乳化剂,作为乳化剂的主要配料,用量大,影响也大。尤其是歧化松香酸,使用其生产的丁苯橡胶黏结性能和加工性能都优于其他品种。而由于松香产地的不同,歧化松香酸钾皂的品质对橡胶的生产过程,以及产品的质量也有很大影响。在定伸问题查找的过程中,对钾皂、脂肪酸生产厂家进行了更换与追踪,其影响主要是体现在对聚合转化率、胶乳稳定性,以及后处理凝聚的成品有机酸、皂含量的影响。

1.3.2 叔十二碳硫醇TDM的影响

由于叔十二碳硫醇TDM作为分子量调节剂,对橡胶的分子量分布起到调节作用,而35min 300%定伸最本质的问题就是分子量分布。适当提高TDM配方、增加加入次数可减弱转化率提高引起的性能变化[3]。由于工艺设计因素,未对TDM进行较多调整。

1.3.3 回收丁二烯(回丁)、回收苯乙烯 (回苯)的影响

由于系统聚合单体进料为新鲜单体与回收单体的混合进料,而回收单体纯度与反应杂质成反比。若在聚合反应中存在较多反应副产物、杂质等,会对橡胶内在质量产生较大影响,不仅会使丁苯橡胶定伸变差,也会影响橡胶耐磨等其他物理性质。

4月份成品35min300%定伸开始整体下滑,甚至出现一等品。4~9月通过每月排放丁苯回丁与回苯,减少了体系内的部分杂质(表3)。而到8月由于回收丁二烯储罐问题,无法排放回收丁二烯,进一步明确了回丁对聚合体系的影响,特别是对定伸问题的影响。

表3 4~9月份丁苯回丁回苯排放情况

2 结论

1) 影响SBR1502丁苯橡胶定伸应力有诸多因素,包括聚合工艺控制、后处理凝聚控制以及聚合原辅料。2)原辅料特别是各大宗原辅料,由于用量大,其品质对生产影响巨大,直接影响生产过程工艺控制,继而对橡胶35min 300%定伸造成影响。3)硫化促进剂P-60一定程度上有助于提高25min 300%定伸,但对35min 300%定伸的检测值反而有一定的降低作用。4)丁苯回收丁二烯与回收苯乙烯的累积会造成杂质堆积,根据工艺要求回丁纯度低于83%就应外排,装置自身回收单体外排不及时、外排量不够,对SBR1502 35min 300%定伸应力有一个滞后与长期的影响。

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