风电叶片螺栓用钢42CrMo(FD)开发生产实践

2021-01-04 14:08石维祥张素梅
山东冶金 2020年6期
关键词:钢种脱碳钢材

张 涛,石维祥,张素梅

(山东寿光巨能特钢有限公司,山东 寿光262711)

1 前 言

风电设备用的高强度紧固件由于野外服役环境恶劣,维修条件差,所以要求其综合力学性能优异,抗低温冲击能力突出。山东寿光巨能特钢试制生产的风电螺栓用钢42CrMo(FD)规格为Φ37.5~56.5 mm,原材料经车削加工、调质处理、滚丝、表面防腐后用于风电设备,对原材料的各项性能要求非常严格。同时为了保证钢材的使用性能,要求钢材具有较高的抗-40 ℃低温冲击性能,以保证钢材能够满足用户的使用要求。山东寿光巨能特钢有限公司在现有生产42CrMoA钢的基础上,对化学成分进行调整,保证钢材的稳定性,同时对冶炼及轧制工艺进行优化,确保钢材的低倍组织、力学性能及淬透性等指标均能够达到要求。

2 工艺设计

通过了解用户使用要求,结合生产42CrMoA钢热处理检验结果,最终确定材料化学成分控制要求见表1。

表1 42CrMo(FD)钢化学成分要求及内控标准 %

1)为了保证材料的淬透性,材料的Mn、Cr、Mo合金含量均按协议的中上限进行控制,同时为保证材料的低温冲击性能,C、Si 含量按协议的中限控制,加强了P、S及Cu含量的控制。2)内控成分加了部分Ti,可以使奥氏体晶粒细化,并且在热轧空冷时生成部分TiC,起到沉淀强化的目的。细小的奥氏体晶粒容易在调质时得到细小的回火索氏体组织,而细小的回火索氏体组织是钢材具有优良综合力学性能的保证。同时,加Ti可以增加回火稳定性并抑制第二类回火脆性。3)该钢种经车削加工或冷拔后调质使用,要求钢材外表面不允许存在完全脱碳层,直径45 mm 以下规格不完全脱碳层深度≤1%D,直径45 mm 以上规格不完全脱碳层深度≤0.8%D。轧制过程通过控制炉内气氛,优化出钢节奏,以达到减少表面脱碳目的。4)以添加微量合金元素Ti 为基础,在热轧过程中对钢坯加热温度、开轧温度、变形量、终轧温度及轧后冷却各工艺参数实现最佳合理控制,以细化奥氏体和铁素体晶粒,并通过沉淀强化、位错强化,充分挖掘钢材内在潜力,提高钢材力学性能。工艺流程:高炉铁水热装→80 t 顶底复吹转炉→70 t LF 炉外精炼→VD 炉真空脱气→R12 m 五机五流连铸机连铸生产180 mm×220 mm 连铸坯→缓冷→分段分散双蓄热高温燃烧加热炉→高压水除鳞→短应力连轧机组→热锯锯切→冷床(加保温罩)收集→入坑缓冷。

3 工艺控制要点及分析

3.1 冶炼工序

P 是对韧性有害的元素,每增加0.01%的P 会使钢材脆性转变温度上升7 ℃,还明显促进回火脆性,因此本钢种对夹杂物、低倍组织及P、S 有害残余元素要求较严,生产时要求:1)冶炼时需确认铁水P 含量,选用P 含量低的铁水冶炼本钢种,杜绝下渣,若P 含量超过0.014%直接改为GB/T 3077—2015。2)为了细化晶粒,控制氧含量,生产时必须保证浇注前Al≥0.023%。3)真空处理60 Pa以下保持时间≥15 min。4)喂CaSi 线2 m/t,出钢后在喂线工位软吹Ar,时间15 min以上。5)连铸时确保结晶器液面稳定,不出现波动,目标拉速1.16 m/min,二冷配水按强冷执行,结晶器电搅参数按180 A/3 Hz设定,末端电磁搅拌参数按350 A/5.5 Hz设定。

3.2 轧制工艺

1)为提高钢材均匀性,加热时严控加热温度以及保温时间:预热段炉气温度≯950 ℃,保温时间>40 min;加热I段炉气温度1 120~1 200 ℃,保温时间≮40 min;加热II段炉气温度1 200~1 240 ℃,保温时间≮45 min;均热段炉气温度在 1 200~1 240 ℃,保温时间≮45 min。2)轧机采用大压缩比的轧制工艺,以提高渗透变形程度,提高钢材内部质量。3)严格控制轧制温度,通过控轧控冷系统,使塑性变形与固态相变相结合,实现轧制过程温度降低,起到细化晶粒的效果,使钢材具有优异的综合力学性能。4)材料的终轧温度控制在900 ℃以下,钢材经冷床收集后及时入坑缓冷,要求上冷床温度800~850 ℃。轧钢生产过程中上冷床时要加盖保温罩,保证缓冷效果,尽量减少贝氏体含量。

4 产品实物质量检测分析

4.1 力学性能

对试生产的10 炉42CrMo(FD)钢进行检验分析,钢材试样调质处理后(880 ℃保温75 min水淬+570 ℃保温90 min 水冷)。机械性能要求及统计结果见表2。数据显示,材料的抗拉强度、屈服强度、伸长率、断面收缩率均达到协议的要求,表明材料的综合力学性能良好。

表2 42CrMo(FD)钢力学性能

根据大量的同类钢种实际试验经验,设置了11组试验,回火温度设置了560 ℃和575 ℃两个组别,回火保温时间从75~97 min,淬火温度为880 ℃,保温时间55~85 min。通过检测数据显示,回火温度升高,低温冲击数值越高,强度会相应下降。11组数据每组做3个低温冲击试样,低温冲击数据平均值为67,63,62 J。其中炉号0302532M 数据出现低温冲击不合,冲击值为42、40、40 J。经排查原因,确定为该试样热处理炉温度错误,换热处理炉对该炉号试样重新热处理后冲击值为78、80、78 J,数据正常。根据回火温度生成散点图来看,575 ℃回火,低温冲击性能比560 ℃明显偏高。通过数据分析,确定最佳热处理制度为880 ℃保温75 min 水淬+575 ℃保温90 min 水冷。当热处理工艺为880 ℃ 73 min水冷、575 ℃97 min 水冷时冲击值为76,78,70 J,冲击值较好,与图表分析出的热处理工艺基本吻合。

4.2 钢材低倍组织

钢材经热酸浸蚀后的低倍组织良好,取22 个低倍样片进行检验,评级均为一般疏松0.5级,中心疏松1.0 级,锭型偏析0.5 级。数据聚合性非常好,不存在离散点,表明该批钢材组织均匀性非常好。

4.3 脱碳层、带状及夹杂物

钢材要求脱碳层<1%D,实测数据为0.15~0.35 mm,钢材的带状组织11 片,其中9 片试样为2级,2 片为2.5 级,均符合协议要求。同时钢材的纯净度较好,见表3。

表3 各类夹杂物的统计 级

4.4 化学成分

实际生产过程中对钢材进行化学成分检测,均在内控范围内。

5 结 语

42CrMo(FD)是在 42CrMoA 基础上通过对化学成分进行适当调整,通过提高钢水纯净度、对轧制工艺改进,使材料的低温冲击性能得到改善,使其在屈服抗拉性能良好的同时实现低温冲击性能的有效提高。自该钢种试制成功后,批量生产约1 000 t 并交付用户,全部用于制作风电叶片用螺栓。通过对用户加工、使用过程进行跟踪了解到,材料在使用过程中质量稳定,各项指标均能满足用户要求,获得用户认可。

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