钢渣热焖工艺技术改进实践

2021-01-27 13:42王连其刘志海任起坡张现东
山西冶金 2021年5期
关键词:氧化钙钢渣游离

王连其,刘志海,任起坡,张现东

(河北纵横集团丰南钢铁有限公司,河北 唐山 063313)

目前,我国未利用钢渣尾渣累积堆存量超过18亿t,利用率却只有10%左右,与西方国家相比,利用率较低,这不仅浪费了资源,同时也会对环境造成破坏。钢渣主要是由硅酸三钙、硅酸二钙等矿物组成,属于一种潜在的凝胶材料。但钢渣所含的凝胶成分少、活性低,在很大程度上制约了钢渣高价值资源化利用[1]。所以,必须要做好钢渣预处理,尽可能将钢渣粉化,将铁渣分离,从而提高金属料回收率,降低尾渣中游离氧化钙含量。

自河北纵横集团丰南钢铁集团有限公司(全文简称丰钢)一期项目投产以来,钢渣热焖一直困扰着生产,经常出现渣子闷不透、渣中带钢、出坑率低,导致热焖坑周转不及时,直接影响到正常生产和安全生产。为此成立公关小组对钢渣热焖进行技术攻关,取得了较好的效果。

1 钢渣热焖原理及流程

钢渣热闷工艺的反应机理包括物理变化和化学反应,受化学反应膨胀应力、相变应力以及收缩应力的共同作用,钢渣粉化,游离氧化钙大幅度降低,实现钢渣分离[2]。

1.1 物理变化

物理变化是指高温钢渣遇水蒸汽急速冷却,由于钢与渣的膨胀系数不同,产生不均匀冷缩,致使渣壳爆裂分开。另外,随着钢渣温度的降低,渣中的水硬性矿物C3S开始发生晶形转变,体积膨胀,钢渣进一步粉化。以上物理变化是钢渣热闷工艺实现渣钢分离的基础。

水硬性矿物C3S的晶形转变过程:C3S→C2S+CaO

1.2 化学反应

化学反应是指钢渣中游离的氧化钙和氧化镁遇水蒸气发生水解反应,并出现程度不一的体积膨胀,在热焖罐中,基于高温、高压条件,钢渣可快速粉化。这种水解反应消除了钢渣的不稳定性,是钢渣资源化利用的基础。具体反应为:CaO+H2O=Ca(OH)2,体积膨胀97.8%;MgO+H2O=Mg(OH)2,体积膨胀148%。

根据渗透理论,随着水蒸气分压变大,传质系数随之增大,所以在钢渣热焖工艺中,水化反应时间将随着热焖罐水蒸气浓度增加而缩短[3]。利用热焖罐中钢渣余热,借助自解技术产生过饱和蒸汽进行热焖,可快速消解掉钢渣中游离的氧化钙和氧化镁。

1.3 钢渣热闷工艺流程

钢渣热闷工艺流程:高温钢渣—天车—冷凝—闷渣池—翻渣—盖盖—打水热闷—开盖—汽运、皮带—钢渣二次磁选。

1.4 技术特点

1)可在线处理钢渣,整个流程精简、效率高。

2)适用性强,对钢渣初始温度、流动性等没有具体要求。

3)通过对热焖过程中罐中的温度、压力等参数进行调整,可以对钢渣中游离氧化钙的含量进行有效控制。

4)该工艺耗时短,与其他热焖法相比,时间可缩短约10 h,仅需1.0~1.5 h即可,可以满足大中型炉炼钢快速排渣的需求。

5)尾渣具有较强的稳定性,加之并没有降低水硬性矿物的活性,所以具有较高的资源化利用率。

6)钢渣粉化彻底,处理后的钢渣60%以上中粒度小于10 mm。

7)工艺流程环保节能,减少了环境污染,有利于清洁生产。

2 造成热焖坑周转不及时的原因

1)丰钢生产以低碳钢为主,钢水碳含量相对偏低,过氧化严重,渣中FeO含量相对偏高,渣子偏稀入坑温度高;倒渣时渣中带钢。

2)钢渣热焖、翻渣工艺不能满足快节奏生产需要。

3)除尘阀门控制不好,不能实现有压热闷。

4)焖渣效果差,钢渣块度大,不能直接皮带输送。

3 改进措施

3.1 转炉渣改进

1)首先从转炉入手调整转炉底吹参数,采用大流量底吹气体,增强中后期搅拌,严格把控一次倒炉碳含量,减少钢水过氧化,降低渣中FeO含量,控制w(FeO)在15%以内[4]。

2)降低转炉造渣料的加入量,控制炉渣碱度在2.6~2.8之间,终渣w(MgO)为8%左右。

3)加强转炉操作,控制喷溅,减少炉坑白渣量。4)转炉出钢必须出净,严禁倒渣带钢。

3.2 改进热焖工艺制度

1)增加渣罐数量,延长液态渣在渣罐当中的冷凝时间达到6 h以上,基本保证倒罐时罐内全部为固态渣或有一定黏度的钢渣。

2)重点关注翻渣过程,对存在液态渣较多的罐次,至少翻渣3次以上。每次翻渣做到深翻,大块渣子用耙子打开,确保块状渣子小于400 mm。延长两罐之间的翻罐时间,使钢渣充分降温。

3)翻渣过程中有打不开的大块或钢块要清理出来,以免大块在渣子上方形成保护伞影响透水。

4)对各闷渣坑的气动阀门进行了改进,闷渣过程中根据蒸汽情况及时调节气动阀门的开度,保证两个排气孔有蒸汽冒出,使闷渣坑内部始终处于正压状态,确保闷渣效果。

5)水系统增加了冷却塔,大大降低了喷淋水的温度,较少了闷渣打水时间。

6)焖渣打水时间控制在8~10 h,前1 h根据蒸汽量适当调整水量,之后按60 m3/t打水,使钢渣充分与水结合,减少了钢渣板结,总用水量控制在400m3。

3.3 增加钩机数量

改进钩机携带翻渣爬,提高备件质量降低车辆故障率,提高车辆作业时间。加强员工操作技能培训。

4 改进效果

1)采用新的焖渣处理工艺,钢渣处理周期由原来的20 h缩短到目前的不足12 h,消除了原来渣跨堆积大量渣山的情况;钢渣热焖后含有10%~15%水分,现场二次扬尘的现象得到杜绝。渣处理场地空气平均含尘量由原来的10 mg/m3降低到4 mg/m3,较好地改善了环境。

2)采用焖渣处理后的钢渣,粒度<20 mm的量占60%~80%,与原来的钢渣热泼工艺相比,省去了后续深处理的多级破碎设备。

3)钢渣分离效果好,大粒级的钢渣铁品位高,金属回收率由原来的94%提高到95%;尾渣中金属含量<2%,减少了金属资源的浪费。

4)钢渣热焖处理使尾渣中的游离CaO和游离MgO充分消解,消除钢渣不稳定因素,使钢渣用于建材和道路工程安全可靠,尾渣的利用率达100%。

5)钢渣热焖处理使用来自于其他工序产生的污水,不需要新水补充,节约水资源,同时减少了废水排放对环境的污染。

6)改进后的热焖技术钢渣小粒级有了明显提升,皮带运输作业率提升到60%,极大降低了汽运车辆使用量。

5 结语

通过各道转炉和热焖工艺上的改进,降低了原有热焖工艺对环境的污染,缩短了处理周期,大大降低了工人的劳动强度,提高了皮带作业率,真正起到了为生产保驾护航的作用。

猜你喜欢
氧化钙钢渣游离
钢渣在海绵城市透水混凝土中的综合利用研究
游离股前外侧穿支皮瓣修复足踝部软组织缺损
基于正交设计的钢渣黏土承载比试验研究
鱼塘的清塘技巧
氧化钙抑制固体废物焚烧过程中氯苯生成
莫须有、蜿蜒、夜游离
中外钢渣一次处理技术特点及进展
陶珊珊作品
改性氧化钙在催化羟醛缩合反应中的应用评价
钢渣和高炉渣微粉技术研究