虹吸管在水库高水头小流量泄水状态下的应用

2021-10-25 02:29唐明建张晓叶
黑龙江水利科技 2021年10期
关键词:进水口消力池减压阀

唐明建,张晓叶

(沈阳亿鑫设计咨询有限公司,沈阳 110006)

1 工程概况

乌什水水库是沙拉依敏河上的一座中型丘陵区注入式水库,位于新疆兵团第九师一六八团境内。水库建成于1984年,正常蓄水位874.0m,总库容3850万m3,控制下游灌区灌溉面积3780 hm2。

水库通过泄水涵洞向下游灌区放水,由闸门控制。泄水涵洞位于河床北岸的一级阶地上,洞身断面为城门洞型,下部高1.7m,宽1.8m,上部为半径0.9m的圆拱,涵洞全长167.9m,设计流量为15m3/s,最大流量30m3/s,涵洞出口消力池长13m,闸门为平板钢闸门。每年春季4-5月份水库处于高水位,下游灌区仅有冬麦需要灌溉,灌区需水量较小(约1.0m3/s),水库闸门处于高水位、小流量运行状态,闸门启闭费时费力。同时,闸门在小流量运行时,震动较为剧烈。本工程通过新建一座虹吸管穿越坝顶,不开启闸门,而通过虹吸管将水导入下游,以保证水库在高水位、小流量状态下的运行安全[1]。

2 虹吸管设计

2.1 虹吸管布置方案

本次虹吸管布置在右岸坝体与岸坡的坡交线处,通过浅埋方式穿越坝顶后,沿坝后坡铺设至泄水涵洞消力池末端,将水导入消力池后输送至下游灌区。虹吸管采用DN600mm无缝钢管,壁厚10mm,表面采用镀锌处理。虹吸管总长241.43m,其中上游段长25.11m,坝顶水平段长24.45m,下游段长191.87m。虹吸管进口高程867.00m,坝顶高程876.50m,下游出口高程841.60m,为减少坝顶开挖量,虹吸管驼峰处管顶高程875.90m,浅埋0.6m。虹吸管驼峰处设真空泵,为稳定虹吸管下泄流量并保证驼峰处的真空度,在虹吸管下游出口前设减压阀一座。详见图1。

2.2 虹吸管下泄流量计算

虹吸管出口高程841.60m,下游消力池坎顶高程842.20m,即下游水位842.20m,属于管道淹没出流,不考虑进口处水流行进流速,则虹吸管泄流量按管道淹没出流公式计算:

(1)

式中:λ为沿程损失系数;d为虹吸管管径,d=0.6m;ξ为局部损失系数;h为虹吸管上下游水位差;L为虹吸管总长度,L=241.43m。

先确定沿程损失系数λ,用曼宁公式:

(2)

计算C,对于钢管,取n=0.011,则计算可得C=66.27m1/2/s。

故沿损失系数λ=8g/C2=8×9.81/66.272=0.018。

图1 虹吸管剖面图

根据实际地形,虹吸管共设7处缓弯管,缓弯管局部损失系数ξ按下式计算:

(3)

虹吸管进口设无底阀滤网,末端设偏心半球阀,局部水头损失系数计算详见表1。

表1 局部水头损失系数计算表

通过计算可得:当上游水位处于正常蓄水位874.00m时,虹吸管下泄流量为Q=1.93m3/s。

由于乌什水水库坝体较高(最大坝高39.29m),虹吸管水头(上下游水位差)较大,造成虹吸管下泄流量超过下游灌区所需流量(1.0m3/s),为稳定虹吸管下泄流量,在虹吸管下游出口前增设减压阀一座,通过调节减压阀增大虹吸管水头损失,使下泄流量稳定在1.0m3/s。

2.3 虹吸管最高点真空度计算

水流能通过虹吸管,是因为上游水面与虹吸管顶部存在压差,而虹吸管内真空值的大小就决定了这个压差的大小。虹吸管的真空值≤理论值10m水柱,因为一个工程大气压等于10m水柱高,而且随着不同的海拔高度大气压值在变化。当虹吸管内的压强接近该温度下的汽化压强时,液体将产生汽化,破坏水流的连续性,故校核时虹吸管的真空值按≤8m计算[2]。

即:

(4)

式中:hv为虹吸管的真空值;Zs为最高管段的安装高度,即最高管段轴线处距上游水面的距离;L2为进口至最高点的管长,L2=49.56m;∑ζ为虹吸管进口至最高点的管线局部损失系数之和,∑ζ=2.83;V2为虹吸管管道流速,V2=Q/A=3.54m/s。

虹吸管进口安装高程867.00m,最高管段轴线高程875.60m,水库在不同水位下通过减压阀调整下泄流量为1.0m3/s时,最高点真空值计算详见表2。

表2 水库不同水位对应虹吸管最高点真空值计算表

通过计算可知,当水库水位处于871m时,虹吸管最高点真空值达到7.99m,故当水库水位低于871m时,虹吸管真空值较大,为保证虹吸管下泄流量为1.0m3/s,虹吸管应停用。本工程为保证水库在枯水年份仍能使用虹吸管泄水,将进水口高程设为867.00m,但当水位低于871m运行时下泄流量将减小,无法保证下泄流量为1.0m3/s。

2.4 虹吸管进水口淹没深度复核计算

为改善进水口水流条件,在进水口设置喇叭形进水口;为防止水草等杂物进入管道,进口处设滤网设施;为防止进水口出现涡流,进水口需保证一定的淹没深度,参考《水电站进水口设计规范》( DL/T5398-2007),有压进水口最小淹没深度可按戈登公式估算,即:

(5)

式中:s为进水口最小淹没深度;c为与进水口几何形状有关的系数,进水口设计良好和水流对称,取0.55;v为虹吸管平均流速,3.54m/s;d为虹吸管管径,0.6m。

通过计算,虹吸管进水口最小淹没深度为1.51m,虹吸管运行最低水位为871.00m,进口安装高程867.00m,淹没深度为4m,满足条件。另外,根据相关统计资料,乌什水水库在春季历年平均水位为871.90m,满足运行条件。

3 工程中的技术改进

乌什水水库最大坝高39.29m,正常蓄水位874.00m,下游消力池坎顶高程842.20m,上下游最大水位差31.8m,下游灌区所需流量仅为1.0m3/s。当水库水位发生变化时,虹吸管下泄流量也随之发生变化,为避免水资源浪费,可在虹吸管下游增设减压阀,消减管道多余的水头,使虹吸管下泄流量稳定在1.0m3/s,同时还可减小水流对管道出口消力池的冲刷。

4 设计及运行过程中应注意的问题

1)受虹吸管真空度≤8m的限制,虹吸管最高点与上游水位间的高差应<8m,同时为避免进水口产生涡流,进水口还需保证一定的淹没深度,由此方可确定虹吸管进口的安装高程。

2)管道布置应结合现场实际地形,充分考虑以下问题:尽量不破坏水库的整体美观性;减少开挖,以减轻坝体受损;管线顺直,尽量减少弯管;做好镇墩及支墩设置,防止管道产生变形破坏。

3)钢管采用现场焊接,必须满足气密要求,保证管道间、管件间不漏气。

4)减压阀的调试在最高水位874.00m时调试,虹吸管第一次使用时先将减压阀的前后压差调至最大,完全打开电动偏心半球,调节减压阀使下泄流量达到1.0m3/s。

5 结 语

本工程已于2017年完成施工并验收合格,运行至今状态良好,达到预期的效果。虹吸管在该地区用于水库泄水尚属首次,在春季灌溉时,不用开启泄水涵洞闸门,避免了闸室在高水头、小流量泄水状态下的剧烈振动,保证水库的运行安全。通过安装减压阀,可精准控制虹吸管下泄流量,避免水资源浪费。

通过该水库虹吸管的应用表明,虹吸管在水库高水头小流量泄水状态下运行时,具有安全可靠、操作简便、便于维护等优点,较好的解决了闸门开启困难,振动剧烈等问题,值得推广应用。

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