配水间数字化建设适应性分析

2022-05-09 02:30潘旭大庆油田有限责任公司第六采油厂
石油石化节能 2022年4期
关键词:单井作业区水井

潘旭(大庆油田有限责任公司第六采油厂)

1 配水间现状

注水水量的情况直接影响油井的产量,注水量应根据地质预测,尽量保持恒流量配水。某油田注水系统已建配水间87座,除第一作业区、第四作业区部分配水间外,均无远传仪表及控制系统,工艺参数采集、设备控制等均需要人员到现场操作。配水间的数字化建设在《第二油矿地区油气生产物联网建设工程》、《全厂油气生产物联网建设工程》中进行建设,配水间建设情况统计见表1。

表1 配水间建设情况统计 座

经统计,第二作业区16座配水间在二矿数字化中建设完成,第一作业区、第四作业区13座配水间,利旧现场已建一次表,RTU、通信建设及剩余58座配水间规划在全厂数字化中建设。

2 配水间建设存在问题及原因分析

2.1 存在问题

目前配水间的调控方式采用人工调控,调控方式为每日白天间歇性调控,上午9:00、下午14:00录入报表。当配水间夜间运行时,注水系统处于无人监控的状态。为了解配水间夜间运行的实际情况,对该油田某配水间的13口注入井,开展了夜间注水运行跟踪记录调查,配水间注水系统夜间运行数据见表2。

表2 配水间注水系统夜间运行数据

从现场记录的数据可以看出,该配水间在夜间运行时注水量误差远远大于全天注水误差,其中,夜间平均计划注水量为133.02 m3/d,夜间平均实际注水量为163.12 m3/d,平均注水误差为22.7%;根据注水井注水量考核要求,配水间单井注水误差应低于15%,在13口注水井中,有2口注水井的注水误差低于要求的15%,剩余误差在18.3%~141.4%。从现场记录的数据可知,配水间内13口注水井中不符合注水要求的注水井占总井数的84.6%。

2.2 原因分析

2.2.1 注水系统分析

该油田按注入水质分为普通污水、深度污水和聚驱污水三套注水系统、四套管网,采取整体环状局部支状结构,注水系统管网图见图1。因环状管网,各节点的运行压力实时变化,同时,井底的情况错综复杂,导致了井口的压力有所变化,注入压力与井口压力差时刻变化,导致了单井的配注量不能达到恒流量配注[1-3]。

图1 注水系统管网图

2.2.2 人员分析

目前,该油田配水间的管间人数为82人,单间的用工人数为0.92人。调控方式为员工白天调控,夜间不设调控人员。经统计,2021—2025年该油田共自然减员1 510人,该油田2021—2025年自然减员情况图2。结合相关模式改革后,无法分出更多的人员去执行配水间夜间调控,使得夜间注水误差远远大于全天注水误差,仅有少部分的注水井满足配注要求,这种情况主要是由于夜间配水间内没有员工进行监控操作。当注水干线压力波动时,不能及时发现并调节,易造成注水量的波动[4-5]。

图2 该油田2021—2025年自然减员情况

3 配水间调控解决措施

3.1 数字化的建设模式

配水间数字化硬件构成:注水智能一体化装置、注水井远程采集终端装置、注水井远程智能调控装置、压力变送器等装置组成,具体安装位置及功能详见表3。

表3 设备安装位置及功能

与现阶段配水间数字化建设相比,数字化配水间改造增加了电动执行机构。流量调控装置主要由注水智能一体化装置、注水井远程采集终端装置、注水井智能调控装置构成(图3~图5)。注水智能一体化装置安装在配水间内注水单井阀组上,注水智能一体化装置根据设定的流量,在管线所能承受的合理压力范围内自动调节,通过比较设定值和流量计的瞬时,结合智能的闭环控制策略,自动控制电动阀,实现流量的精确调整。注水井数据通过注水井远程采集终端装置(RTU)利用4G网络传输至上位机平台[6-7]。

图3 注水智能一体化装置功能拓扑图

图5 注水井智能调控装置

按照集团公司总体要求,“十四五”实现“数字中国石油”建设是提质增效的重要途径之一,需大力提升数字化对业务的支撑力度,填补自然减员的缺口,并满足油田低成本运行。

图4 注水井远程采集终端装置

3.2 数字化的建设效果

第四作业区共有配水间29座,停用配水间1座,2020年通过《配水间数字化改造工程》对第四作业区所辖的10座配水间进行改造。主要涉及油田所辖区域3个基层班组,10座配水间,159口单井,配水间数字化建设情况见表4。

表4 配水间数字化建设情况

实施数字化后,对24#配水间重新进行调研,24#配水间数字化建设前后配注情况见表5。

表5 24#配水间数字化建设前后配注情况

从现场记录的数据可以看出,在数字化建设前,该配水间在夜间运行时,平均注水误差为32.3%;根据注水井注水量考核要求,配水间单井注水误差应低于15%,在17口注水井中,有8口注水井的注水误差低于要求的15%,剩余误差范围在21.40%~135.79%。在数字化建设后,该配水间在夜间运行时,平均注水误差为12.39%(不包含3口关井);根据注水井注水量考核要求,配水间单井注水误差应低于15%,在14口注水井中(3口关井),有12口注水井的注水误差低于要求的15%,剩余误差范围在22.60%~44.00%。按照当前的运行情况,单井平均节水量14.46 m3/d,年节水5 279.7 m3,水价格为6.7元/m3,单井年节约费用3.54万元。

根据现场调研情况,配水间数字化效果明显,系统运行效果良好,可自动调整配注量,实现恒流调控。根据试验情况,该油田配水间数字化建设仍有提升空间,在单井上增加电动执行机构,实现智能调控[8]。预计增加执行机构的数量统计见表6。

表6 预计增加执行机构的数量统计

此次需要进行数字化改造1 377口,每口单井增加投资2.3万元,预计增加投资3 167.1万元。经调研,该油田共有配水间操作员工82人,实现自动调控后,可减员67人,剩余15人进行故障巡检,年减少操作成本1 005万元,年维修费用按照总投资的2.5%进行计算,投资回收期为3.41年,内部收益率为26.49%。

3.3 数字化配水间可提升空间

目前,数字化配水间的数据控制及报警在上位机显示平台中实现。当某一流量的变化超过设定值时,上位机报警显示,提醒岗位员工上站巡检,进行人工调节。该功能要求数据的连续性较高,数字化建设模式为4G+Zigbee无线传输模式,数据量越大,所需的带宽更高,每年的运行费用增加[9-10]。

建议将现场分析控制功能上移,在现场RTU内进行数据的分析和比对,超过设定值输出故障报警,将该仪表的故障信号传输回值班室。若无故障,按照生产要求,将9:00、14:00将现场的仪表的底数传回,分析控制上移前后对比图见图6。

图6 分析控制上移前后对比图

4 结论

1)根据该油田人员现状及未来员工自然递减的情况,该油田数字化建设已经刻不容缓。

2)配水间增加电动执行机构符合油田数字化、智能化发展的要求,且可进一步减少劳动用工,减员效果良好。

3)数字化配水间数据分析、传输和平台仍有提升的空间。

4)对24#配水间的17口注水井进行重新调研,建设前后配水情况进行对比分析。数字化建设后,夜间运行时12口注水井的注水误差低于15%的要求,平均单井节水量为14.46 m3/d。

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