灰土路基灰剂量随灰土龄期变化的规律分析

2022-11-03 12:30陈飞飞唐亚平王士全郑昊宇张子阳
科学技术创新 2022年32期
关键词:龄期灰土消耗量

陈飞飞,唐亚平,王士全,郑昊宇,张子阳

(北京市市政三建设工程有限责任公司,北京 100062)

1 工程概况

建湖县高铁综合客运枢纽——站前路,道路西起S234 省道,东至物流大道,道路全长4.402 km,是一条东西向贯穿于盐城市建湖县的城市主干道,路基宽度60 m,设计双向六车道。道路挖方段,反开挖至路床顶面以下80 cm,回填掺5%石灰土处治,回填四层,路基底基层为20 cm 厚的12%石灰土处治。道路自2019 年4 月用于K2+200-K2+600 段12%石灰土处治的石灰进场后,正逢连月阴雨天气,导致石灰堆放长达45 d 左右。在12%的灰土底基层施工成型后,实际按12%掺灰处理的石灰土,经检测单位现场抽检仅为8%~10%左右,不合格点数较多,在检测灰剂量不达标后,对此桩号段进行重新翻松掺灰处理,经检测单位抽检合格。针对石灰剂量损失的客观情况,为寻找切实可行的解决办法,检测石灰进场时间和Ca、Mg 关系曲线[1],并对不同龄期的石灰土进行灰剂量检测,确定EDTA 消耗量与石灰剂量随石灰土龄期增长而降低的关系曲线。

2 灰剂量随龄期变化实验分析

2.1 原材料的影响因素

石灰进场搁置时间对有效钙镁含量的影响: 为正确反映试验成果,保证试验成果的合理性,试验所用的石灰必须与现场所用的石灰一致。对新进场的同一批进场石灰,随机抽取一部分,平均分成15 组,每隔7 d,随机抽出3 组,测定有效钙镁含量,共计28 d 完成本次试验。试验成果见表1、图1。

表1 进场不同时间的消石灰有效钙镁含量(%)

图1 进场时间与有效钙镁含量关系图

依据进场时间与有效钙镁含量关系图可得到结论:露天堆放的石灰会随着堆放时间的增加,有效钙镁含量会逐渐损失,且损失速率随时间的增长而逐渐减缓。但是在石灰进场前7 d 内,有效钙镁含量损失量较大,石灰进场7 d 内,将石灰土拌和完成,石灰土的灰剂量更容易得到保证。

2.2 拌合土放置时间对石灰剂量的影响

2019 年4 月17 日碾压成型的底基层原掺灰12%灰土,经实测,石灰剂量为8%~10%,最低灰剂量为5%,与实际掺灰量差异较大,因此,用新进石灰在取土坑拌和12%石灰土,用于底基层灰土不同龄期的灰剂量测试,其检测结果见表2、图2。

表2 12%石灰土自然存放的EDTA 用量

图2 自然存放石灰土随龄期增长消耗EDTA 变化图

依据表2、图2 可以得出结论:拌和后的石灰土灰剂量随着放置时间的增长,其实测EDTA 消耗量[2](灰剂量)相应减少。为保证灰土路基的施工质量,提前做试验,绘制石灰土放置时间与EDTA 消耗量关系图,为保证灰剂量做好准备。

2.3 灰剂量随龄期变化的试验结论

根据以上研究数据可以得到:

(1) 消解石灰的放置时间对石灰土的灰剂量有一定影响,消解的石灰如不能尽快使用,放置时间过长,导致消解石灰的有效钙镁含量降低,最终导致灰剂量不足。

(2) 拌和后灰土,随着放置时间的增加,在石灰土钙化的过程中,对灰剂量也有一定程度降低。同时CaO 与空气中CO2反应,导致灰剂量急剧下降,因此在施工的过程中,应在灰土拌和好后,在最短的时间内做好灰土的碾压成型工作,以保证灰剂量满足设计要求。

3 石灰剂量衰减的原因分析

石灰的活性有效成分主要是CaO 和MgO,石灰与土混合后,通过石灰的离子交换作用[3]、碳酸化作用、结晶作用、火山灰作用,使石灰土得到固化,石灰土的固化过程,也是石灰活性的衰减过程。

3.1 离子交换作用

石灰与土混合后,石灰中的CaO(熟石灰为Ca(OH)2)在水的作用下分解成Ca2+和(OH)-,Ca2+与土体中的离子发生交换作用,使土中胶体吸附层减薄,使土颗粒发生聚结,土的性能得到改善。

离子交换作用是石灰土初期形成强度的主要原因,由于离子的交换作用,使得石灰土Ca2+浓度减少,随着时间的增长,离子交换作用慢慢减缓,因而石灰土灰剂量呈现减少趋势[4]。

3.2 碳酸化作用

Ca(OH)2吸收CO2生成CaCO3使石灰失去活性。

3.3 结晶作用

石灰土中的Ca(OH)2由于水分较少,只有少部分离解,还有少部分Ca(OH)2进行化学作用,绝大一部分Ca(OH)2在石灰土中进行结晶,由胶体变为晶体,晶体中的Ca(OH)2与非晶体中的Ca(OH)2相比,溶解度减少量较大。

3.4 火山灰反应

Ca(OH)2与土中的SiO2,Al2O3起化学反应,生成含水的硅酸钙和铝酸钙,使部分石灰失去活性。

4 本次灰剂量试验方法及实验材料

本次实验紧密结合《公路工程无机结合稳定料材料试验规程》(JTG E51-2009)[5]试验方法进行。

4.1 试验方法

本次试验采用EDTA 滴定法,结合本工程以12%灰土为例,对12%灰土进行标定,得到相应的EDTA消耗量(见表2),得出灰剂量的衰减规律。

4.2 试验材料

4.2.1 试验设备

酸式滴定管(50 ml)、大肚移液管(10 ml)、量筒、锥形瓶、烧杯、玻璃搅拌棒、搪瓷杯。

4.2.2 试验试剂

0.1 mol/m3乙纳酸四乙酸二钠(EDTA)标准液、10%氯化铵溶液、1.8%氢氧化钠溶液、钙红指示剂[4]。

4.2.3 试样

土、石灰(测定有限钙镁含量59.7%,符合Ⅲ级石灰要求)。

5 实验过程

5.1 准备绘制标准曲线

5.1.1 取样

从施工现场抽取石灰,风干后过筛,测定其含水量。

混合料组成计算:

计算公式:干料质量=湿料质量/(1+含水量)。

计算步骤:干混合料质量=300 g/(1+最佳含水量)。

干土质量=干混合料质量/(1+石灰剂量)。干石灰质量=干混合料质量- 干土质量。

湿土质量=干土质量×(1+土的风干含水量)。湿石灰质量=干石灰质量×(1+石灰的风干含水量)。

石灰土中应加入的水=300g- 湿土质量- 湿石灰质量。

5.1.2 试样制备

因需测定的灰剂量为12%,所以制备试样的灰剂量为6%、8%、10%、12%、14%、16%。

5.1.3 实验过程、记录数据

取一个盛试样的搪瓷杯加入600 mL10%氯化铵溶液,用钢棒搅拌3 min,放置沉淀4 min,将上部清液移到300 mL 烧杯中,摇匀加盖表面皿待测。

用移液管吸取上层悬浮液10 mL 放入200 mL锥形瓶,用量筒取50 ml1.8%氢氧化钠(内含三乙醇胺)溶液到入锥形瓶中,此时PH 值为12.5~13,然后加入钙红指示剂,用EDTA 二纳标准液滴定到纯蓝色为终点,记录EDTA 二纳的耗量。同样对其他几个试样进行试样,记录各自的EDTA 二纳的消耗量。

5.1.4 根据试验数据绘制标准曲线

见表3、图3。

图3 EDTA 消耗量与石灰剂量标准曲线

表3 石灰土灰剂量标准曲线记录表(EDTA 滴定)

5.1.5 拌和后灰土衰减曲线

本试验从混合料拌和时间开始计算,按0 d、1 d、2 d、3 d、4 d、5 d、6 d、7 d 龄期分别不同龄期的灰剂量,确定灰土拌和后7d 的衰减率,见表4~5、图4。

表4 随龄期增长EDTA 消耗量变化

图4 随龄期增长EDTA 消耗量变化曲线

表5 随龄期增长灰剂量衰减速率

5.2 实验结论

灰剂量的衰减与时间关系呈线性关系,在施工过程中,要根据不同的材料要求,做好该关系曲线,作为施工质量控制的依据提前预计衰减率,保证抽检灰剂量满足设计要求。

第二天衰减速率较大,说明在未成型之前,灰土处于松散状态,颗粒间空隙较大,与空气接触良好,CaO 与空气中CO2反应,导致灰剂量急剧下降,因此在施工中,应在最短的时间内做好碾压工作,降低灰剂量衰减速率。

6 结论

石灰土中活性氧化物的衰减是客观存在的,石灰土拌合料要在拌和后尽快碾压成型,如果拌和好以后没能及时摊铺碾压,拖延时间过长,石灰钙化,氧化物衰减后压实石灰土,其灰剂量和强度难以得到保证。

以建湖县高铁综合客运枢纽工程- 站前路为载体,以试验为依据,阐述了石灰剂量随石灰土龄期增长而降低的关系和原因。

依据本研究得出的结论,需制定措施,保证灰剂量满足设计要求。本工程为保证灰剂量采取如下措施。

(1) 结合工程实际情况,先确定EDTA 消耗量-灰剂量标准曲线,然后根据衰减速率、拌和时间进行修正,这样既保证了工程质量,又避免不必要的资源浪费。

(2) 灰剂量随时间延长有一定衰减,故在施工过程中,减少生石灰的放置时间,拌和后的混合料尽可能现拌现用,及时检测验收。

通过上述措施,有效的保证灰剂量满足设计要求。

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