硫磺装置一级冷凝器腐蚀原因及对策

2023-09-11 01:21王磊
石化技术 2023年8期
关键词:管程谱分析管束

王磊

中国石化海南炼油化工有限公司 海南 洋浦 578000

硫磺回收联合装置是炼油厂环保装置中的核心,在确保尾气排放中SO2达标同时生产高品质液态硫磺。腐蚀性介质贯穿整个联合装置,做好设备管线的腐蚀防护是联合装置长周期运行的关键。随着新环境保护法的实施,保证其安全环保运行更有必要的[1-2]。2017 年12月试运行以来,出现了一级冷凝器个别管束腐蚀穿孔现象;根据内窥镜检查结果,因管束结垢严重,冷凝器(1203-E-102)管束内壁无明显腐蚀痕迹;1203-E-102壳程侧为蒸汽发生器,主要介质为冷凝水+水蒸气,壳程温度在155℃左右,类似锅炉的运行条件;管程介质为工艺过程气;1203-E-102管束腐蚀穿孔部位靠近管程入口侧的管束与管板胀接处,腐蚀减薄区域有明显的穿孔现象,如图1所示。文中针对这一腐蚀现象进行了系统分析,讨论问题产生的原因,并提出详细的解决办法。

图1 冷凝器(E102)泄漏管束部位及形貌图

2 检测分析

为分析腐蚀原因,对这三级换热管进行涡流检测,对一级冷凝器E102进行412根管束全面检测,检测结果显示只有一根管束出现腐蚀现象,而且这一根管束正是腐蚀穿孔这根,其余腐蚀轻微,从大修的腐蚀调查报告显示,该冷凝器腐蚀轻微,与检测结果吻合,如图2所示。

图2 管束涡流检测结果(红色表示为腐蚀管束)

2.1 材质分析

在管束上取块状样品,依据GB/T 222-2006相关标准,使用光谱仪等,对管束的材质进行化学分析。结果表明,管束的Mn元素含量略高于标准,但符合GB/T 222-2006钢的成品化学成分允许偏差,其余元素成分都符合10钢的标准要求,见表1。

表1 管束材质的化学成分(wt%)

2.2 管束的金相检验

在管束上切取金相样品,经预磨、抛光、腐刻后,在显微镜下观察分析。管束的外、内管壁上均有一些小的腐蚀坑产生,蚀坑内有腐蚀产物存在;壁厚为3.17mm,没存在明显减薄现象;管束的金相组织为:铁素体+少量的珠光体,见图3所示。

图3 冷凝器管束的金相组织

2.3 扫描电镜和能谱分析

分别选择基体腐蚀坑处、边缘部位、腐蚀坑底部等不同位置分析其主要元素分布,具体位置和谱图如图4所示。蚀坑产生,也向管壁中扩展,蚀坑内有腐蚀产物;能谱分析表明,蚀坑中的腐蚀产物主要由O、Fe元素构成,在紧靠管壁基体区域的腐蚀产物中除O、Fe外,还含有少量的S等腐蚀性元素。

图4 冷凝器管束腐蚀坑的能谱结果

图5 腐蚀产物的XRD结果

能谱分析结果表明:蚀坑内有腐蚀产物,腐蚀产物在蚀坑中堆积并有部分剥落;能谱分析表明,蚀坑中的腐蚀产物主要由O、Fe元素构成,在紧靠管壁基体区域的腐蚀产物中除O、Fe外,还含有少量的S等腐蚀性元素,见图4所示。这可能是腐蚀产物在此处累积造成的。 对腐蚀坑的区域进行了能谱分析,能谱结果显示,裂纹处除了基体元素分布之外,发现一定量的硫元素,其原子百分数为1.9%。

经腐蚀产物的XRD结果谱图分析可知,样品的主要成分包括FeS。由于管束内主要介质为过程气体,里面含有水分和H2S,FeS的产生机理为:H2S + Fe → FeS +2H+。

2.4 工艺过程分析

燃烧反应后的高温过程气进入制硫燃烧炉余热锅炉(E-101/E-201),在制硫燃烧炉余热锅炉中,采用发生蒸汽(4.6MPa)达到回收反应余热并降低过程气温度的目的。过程气温度降至339℃后进入一级硫冷凝器(E-102/E-202),在一级硫冷凝器中,采用发生低低压蒸汽(0.5MPa)达到回收反应余热并降低过程气温度的目的,降温是为了分出反应生成的单质硫。所以管程中的介质有没反应完的 H2S、SO2、H2O。

3 综合分析

根据前期对冷凝器(1203-E-102/104/105)腐蚀情况的检查(参见上周期硫磺装置1203-E-102/104/105腐蚀检查报告),确认该硫磺装置三级冷凝器的穿孔泄漏仅发生在装置的一级冷凝器(1203-E-102)的个别管束上,穿孔位置靠近管程入口侧的管束与管板胀接处,穿孔处管壁腐蚀减薄明显,而且腐蚀穿孔是从管束内部向外壁发生,属于典型的局部腐蚀破坏。

由于管程介质为过程气(过程气中残留有SO2、H2S、CO2和水蒸气等),在一定的条件下,会对管束内壁产生腐蚀破坏作用,如过程气中的H2S具有很强的活性,当管束内含有夹杂,夹杂处就会产生电化学腐蚀,其腐蚀特性是非均匀的电化学腐蚀,形成层状剥落(管内的层状铁锈)和局部蚀坑(导致管束的穿孔)[4]。由对管束内壁腐蚀产物的电镜能谱分析,确认了管束内壁中存在层状腐蚀产物FeS。

4 结论及建议

4.1 结论

(1)对一级冷凝器E102进行412根管束全面检测,检测结果显示腐蚀穿孔只是个例,不存在大面积局部腐蚀现象,从大修的腐蚀调查报告显示,该冷凝器腐蚀轻微,与检测结果吻合。

(2)综合现场腐蚀情况及分析结果,一级冷凝器E102腐蚀失效的主要原因是:由于该管束夹杂,在 SO2、H2S、CO2腐蚀环境下出现局部电化学腐蚀区域,最终导致一级冷凝器换热管穿孔和泄漏。

4.2 建议

(1)管束生产企业需要加强对管束来料的质量管理。完善设备进场的质量控制。

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