浅析AHF反应炉的调试操作

2017-03-05 08:21
河南化工 2017年8期
关键词:托轮拖轮炉体

(多氟多化工股份有限公司 , 河南 焦作 454006 )

浅析AHF反应炉的调试操作

侯利芳

(多氟多化工股份有限公司,河南焦作454006 )

介绍了AHF反应炉的正常运行所需注意的事项,分别从安装、调试、操作等方面考虑,保证反应炉的正常运行,延长了使用寿命,降低了维修率。

AHF反应炉 ; 安装 ; 调试 ; 正常运行

AHF反应炉是生产氢氟酸的主要设备之一,也是生产反应过程的重要设备,属于高温反应设备和高温加热设备。炉的筒体采用碳素结构钢板卷制而成,炉体安装距离水平面有一定角度,有前后滚圈支撑于拖轮装置上,通过电机—减速机—齿轮传动做回转运动,物料通过炉头输送进入炉体内部,随着炉体的倾斜运动到炉体后续部位,通过炉中内返料装置从炉尾部返回的干渣与前端进入的物料混合,保证物料的正常反应,此时物料一方面沿着圆周方向翻转混合,另一方面由高端向低端作轴向运动,经过加热反应放出氟化氢气体。

为保证反应炉能正常运行工作,延长使用寿命,降低维修次数及停车等非正常状态,技术人员综合考虑诸多因素,着重对反应炉的设备安装、调试、操作等进行了分析。

1 反应炉体

1.1 炉体安装

回转炉筒体长,容易由于自身质量引起弯曲变形,故自安装后,在非正常运转的任何时候,必须定时转动炉体,以防止炉体变形引起启动困难,造成事故。筒体上严禁擅自焊接其它附加的设施,以防造成筒体负荷加大及支承受力过载,避免设备早期损坏或发生事故。回转反应炉炉体技改后安装一定倾斜度,要求炉头高,炉尾低,炉体中心标高保持原有标高,支撑基础下降,夹套安装倾斜度同炉体,安装时保证夹套和炉体同轴度误差≤11.5 mm。炉体和夹套安装倾斜度靠基础的不同标高来满足。

1.2 反应炉炉体维护

反应炉是连续运转的设备,正常运转的关键条件是保持炉体的“直而圆”和正常的轴向游动。而炉体中心线直线度和炉体正常游动是受各个托轮位置影响的。筒体中心线找正:造成炉体不直的原因多数是由于托轮位置不正,基础下沉;支承零件(轮带、托轮、轴颈、轮带垫板等)磨损;以及停炉后没有按时转炉。找正测量的方法有:挂钢丝法、压铅条法、经纬仪法、激光法,弯曲测出后,通过调整托轮位置把轮带弯曲调直。

1.3 调直时注意事项

①弯曲较大时,应分几次进行调整;②炉体的传动不可过猛;③轮带与拖轮是否脱开,未安装在定位点上;④电机的电流是否过大;⑤大小齿轮啮合间隙是否过大;⑥密封装置的相对位置是否有偏移。

1.4 反应炉筒体轴向窜动控制的要求

反应炉筒体因倾斜放置,在运转时发生沿轴向下窜的现象。如果不加控制会发生反应炉下掉或反应炉体下坑的重大设备事故,同时会导致拖轮和轮带表面的磨损不均,表面母线出现凸凹现象,大小齿轮两侧很快出现台棱,由此会引起不良事故。这种事故确实在一些厂中发生过,但是,如果采取一定的措施,可避免反应炉筒体在运转时出现这些现象,因此必须对反应炉体的窜动进行控制。

为了保证反应炉筒体能够有规律地做上下往复的窜动,控制的核心是窜动速度。由反应炉筒体窜动的实例分析中可见,如果不加控制,其下窜速度很大,必然会加剧拖轮、轮带和大小齿轮的磨损,有害无益。

托轮轴线与筒体轴线应对称和平行,其允许误差为0.5 mm,滚圈斜面与挡轮斜面的间隙安装时两边应相等,允许差误1 mm,两个齿轮啮合时,齿侧间隙为1.5 mm+0.3 mm,圆周均布,齿轮传动时,径向跳动量为0~0.3 mm,在小齿轮与大齿轮的齿相接触的表面上涂上铅油,检查大小齿轮之接触端点,沿齿长都有接触点,沿齿高≥60%。

2 拖轮

2.1 调整原则

调整原则:使炉体中心线呈直线,使炉体正常游动,以便拖轮,齿轮表面磨损均匀; 拖轮中心线歪斜方向一致,斜度相等,避免出现大小“八”字形;但传动装置附近的托轮、轮带或托轮出现裂纹时不调整。对每个托轮经常做承受正压力大小的细微检查,拖轮中心线歪斜,对炉体向上推力大小做出正确判断。受力最大的拖轮虽然容易使炉体游动,但调整时易发生故障。拖轮中线扭动角≤30°。要防止只调一个拖轮或一次撤顶量太大。每次调整后,把调整量及调后运转情况记录归档备查。

2.2 拖轮调整的检验

拖轮调整后,最重要的是要保证轮带与拖轮表面接触均匀,受力均衡。因为回转窑的轮带与拖轮接触时的接触应力很大,有时甚至超过设计要求。如果拖轮调整不当,拖轮与轮带表面接触不均,势必会加大接触应力,导致许多事故的发生,严重时会损坏机件。为此,国外研制了气垫支承装置和液压支承装置,并且已经应用到实际生产中。我国某公司使用的预分解回转窑,在其支承装置同一档中的两个拖轮底板可以摆动,每段各设一个橡胶弹簧的垫块,当一侧拖轮负荷增大后,便会自动减低,使另一侧拖轮的负荷增加。自动进行自我调节,一直保持两个拖轮的负荷基本一致。我国现在既未采用该先进技术,也没有研制拖轮负荷监测仪。但是国内多采用压铅法(简称铅丝法)来检验回转窑的拖轮位置是否正确,炉体的直线度是否良好和拖轮调整后的实际状态,如果检验者比较有经验,这种办法简单,不需要任何投资。

3 内返料装置

电动机空载试运转2 h,电动机带动减速器试运转4 h,电动机通过减速机器带动反应炉试运转8 h,内返料装置装后连续试运转4 h,一般不做快速转动。此时,必须有一定量的内返料,保证炉内有一定的料位,确保炉体温度,炉头反应体速度迅速,在给热足够的条件下提高转速有利于提高产量。

排渣挖料斗与炉体过低,并不降低炉内负荷和炉头料位。如果炉内的填充量过少,使得返料量减少,投进的糊状的物料表面受热后形成了一岩浆形流体、黏团体、大长形黏团体。接触到器壁黏结后,出现炉头结壳、封堵炉头、流动性差等现象,从而造成电流过高。炉壁的结壳使炉内传热效果降低,投进物料后反应变慢,流动性差,随后出现投不进料也排不出料的状态,这是造成反应炉操作困难的主要原因。

4 进料机构和出渣机构

待单独试运转合格后与筒体组装,要求进料机构的固定套中心和筒体中心同轴,同轴度≤0.5 mm,出料机构中心同轴,同轴度≤0.25 mm,炉头密封装置和夹套密封装置在现场安装时调整弹簧,以达到好的密封效果。

总装后,试运行前进行360 ℃盘车,应灵活,无卡住现象,之后再进行空运转试验,连续运转4 h,并满足下列要求:①筒体运转平稳,无明显窜动、振动及不正常噪音;②电机的功率无显著波动;③减速机和托轮轴承温升≤35 ℃,且轴承温升≤60 ℃;④滚圈与托轮应均匀接触,其接触宽度≥280 mm。

5 反应炉的操作

5.1起动

加热炉体达到运行温度时,开始向炉内供料,随着炉内温度升高,给料量逐步增加,炉的转速也逐步增加,直到正常的转速和给料量,燃料供给量及风量也逐步达到正常。

5.2停炉及检查

停炉时间≤30 min时,要停止给料和停止喷燃料,但鼓风机继续转动,并稍关闭烟道闸门。停炉时间>30 min时,应关闭烟道闸门,停止排风。 为防止炉体弯曲,在停炉的第一小时内,每隔5~10 min转炉1/4周。停炉第二小时内,每隔15~20 min转炉1/4周。停炉后第三小时内,每隔30 min转炉1/4周。以后,每小时转动1/4周。

若长期停炉,则应先关闭供气,并把炉内温度稳步降低,其曲线缓慢降温趋势。待炉完全冷却后方可停止抽风。停炉后应检查齿轮传动的啮合情况和齿顶间隙,各连接螺栓是否松动,检查补充润滑油; 各部分的冷却水应完全排除干净,北方冬季注意防冻。

综上所述,反应炉在氢氟酸反应过程中是重要设备之一,如果能更好地维护和使用,设备将得到更好的利用。提高生产量,降低维修率,对于生产运营来讲,这是最大的收益。

TQ050.7

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1003-3467(2017)08-0038-02

2017-04-29

侯利芳(1986- ),女,工程师,从事无机氟化物研发、生产及非标设备设计工作,E-mail:houlifang18@163.com。

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