一起电缆冷却用管道爆裂失效分析

2020-06-09 09:22周鹏飞于步江钱英豪
石油和化工设备 2020年5期
关键词:管节内壁布线

周鹏飞,于步江,钱英豪

(江苏省特种设备安全性能监督检验研究院苏州分院, 江苏 苏州 215031)

在电缆生产车间,电缆按设计的工艺要求需要从蒸汽管道中间穿过,在设备的引导下由蒸汽段向冷却水段移动进行冷却。某电缆冷却管道在使用过程中突然发生爆裂,对生产造成了重大影响。找出蒸汽管道失效原因,排除隐患,防止类似事件发生具有重要意义。

图1 现场开裂状态

1 基本情况介绍

发生开裂的管线材料为2 0#钢,规格为φ273×7,最工作压力1.3MPa,最高工作温度200℃,管线内介质为空气和水,投入使用13年。该管线由20根管节组成,管节间通过法兰连接,每根管节的长度为7.5m。开裂处位于蒸汽和水的交界段。

2 宏观分析

从图2可以看出,裂口平行于管子轴线方向,在底端形成了一道φ10的沟槽,最薄处为0.9mm,示意图见图2;由图3可见开裂部位存在明显的塑性变形,断口的边缘呈现刀刃状,为塑性断裂特征。

图2 开裂部位结构示意图

3 力学性能分析

材料拉伸试验结果见表1,可以看出,拉伸性能符合GB/T 8163-2018《输送流体用无缝钢管》要求。

图3 断口形貌图

表1 拉伸试验结果

冲击试验结果见表2,从表2可以看出,材料的冲击性能符合GB/T 8163的要求。

表2 冲击试验结果

4 化学元素分析

分析结果见表3,结果符合标准GB/T 8163要求。

表3 元素分析

5 应力分析

对管道的开裂部位建立平面模型进行分析,设计温度200℃,设计压力1.3MPa,管道规格φ273×7,底部产生的沟槽直径10mm,沟槽最深处管子壁厚取0.9mm。材料的许用应力不考虑安全系数,取材料的拉伸试验得到的屈服强度270MPa。

应力分析云图见图4,从应力云图可以看出,在沟槽处存在局部应力过大(最大处约850MPa)。在最大应力处,沿壁厚方向建立路径,进行评定,评定结果见表4,结果显示一次薄膜应力是符合要求的,但是整体应力过大,导致该部位发生了整体塑性屈服失效。

图4 应力云图

表4 强度评定

6 沟槽形成原因分析

(1)若管道和电缆设计、布线安装正确,在正常工作时,电缆在管道中经稳定的悬链系数控制下呈抛物线形状,而管道的布线和走向也应与电缆的曲率相一致,从而保证电缆在管道中移动且不与管道内壁发生任何接触。根据企业提供的信息得知,管道整体并未按照电缆的布线曲率进行设计安装,管道实际的布线曲率要高于其中电缆的布线曲率,因此,在正常工作时,电缆会与管道下侧内壁发生接触摩擦。

(2)在正常工作时,由于蒸汽介质势必导致管道受热膨胀,而开裂管道两端被固定限制,使管道无法通过自由伸缩以平衡弹性变形,进而在该管节产生局部弯曲变形;由于悬垂控制装置的发射器位于每根管节的两端,对于管节中段部分的线缆与管壁产生摩擦的情况,不能进行修正。

(3)管道形成沟槽的部位位于气液分离处,在该部位容易发生氧化腐蚀,当电缆与该处管内壁摩擦时,金属的消耗速率更高,久而久之形成了沟槽。

7 结论和建议

从以上分析可以得出,该管道发生开裂的直接原因是电缆长期与管内壁摩擦,造成管道沿厚度方向产生金属损失,进而导致该处强度不足,发生塑性断裂失效;间接原因是管道设计不合理,管道与其中的电缆在铺设布置时,未能保持曲率一致,从而导致装置工作时,管道中电缆与管道内壁长期发生接触摩擦,并形成随时间不断加深的沟槽,当沟槽壁厚不足时,产生开裂。

针对上述情况,建议在安装和使用该类装置的过程中采取如下措施:

(1)管道设计时应充分考虑热膨胀问题,合理增加补偿器。

(2)悬垂控制装置的发射器在布局时,应充分考虑管道的走向和结构,以保证电缆及管道的曲率一致,使电缆在管道中间位置。

(3)在气液分离界面处,应选择耐腐蚀材料。

(4)定期对管道的壁厚进行超声波测厚检查,尤其是气液平衡处、管道曲率最小处及管道最底部,一旦发现厚度非正常减薄应立即停车检查,避免发生安全事故。

◆参考文献

[1] GB/T 8163-2018,输送流体用无缝钢管[S].

猜你喜欢
管节内壁布线
基于轴线干坞法的沉管浮运关键技术
垣曲北白鹅墓地出土的青铜匽姬甗(M3:10)
基于职场环境的教学模式在网络布线课程中的应用
摆脱繁琐布线,重定义家庭影院 Klipsch Reference Wireless 5.1
基于神经网络的沉管管节水阻力系数预报
声纳法在管节沉放实时定位测量中的运用探讨
电子设备三维布线工艺技术应用
气缸内壁温度分布和机油温度对活塞摩擦的影响