高钛高炉渣热装碳化电炉电系统设计

2022-01-10 07:55韩星
冶金设备 2021年6期
关键词:炉体电炉碳化

韩星

(西安电炉研究所有限公司 陕西西安710061)

1 前言

高钛型高炉热渣是冶炼钒钛磁铁矿所产生的高炉渣,这种热渣是一种碱性渣,在1200℃~1400℃基本上全部结晶(其中一半以上的矿物质约在1300℃以上完全结晶),是一种熔化温度高的短渣。

高炉热渣中主要的化学成分是:SiO2、Al2O3、CaO、MgO、MnO、FeO、TiO2、V2O5等。各种氧化物成份的组成详见表1。

表1 高钛型高炉热渣主要成份(w t%)

高钛型高炉热渣分离或提取金属钛,采用高温碳化和低温选择性氯化手段,在高温下用碳质还原高炉热渣,使渣中的TiO2转变TiC,相应的电炉渣称为碳化渣。这种碳化渣在700℃以下进行低温选择性氯化,将电炉碳化渣中的钛以TiCl4的形式提取出来。

2 反应原理

高钛型高炉热渣碳化是以大功率埋弧电炉为主体设备,通过对热态高炉渣的高温还原碳化冶炼,生产出符合低温沸腾氯化工艺要求的合格碳化渣。

碳化还原反应的过程温度控制在1600℃~1650℃左右,根据炉内工况不断调整变压器输出功率,反应时间约100min~150min。

碳化还原反应的基本方程式如下:

高炉热渣中的其他元素也能参与碳化还原反应,但通过对碳化还原反应温度的控制,可实现选择性碳化,反应方程式如下:

X表示Si、Ca、Mg、Fe、V、Mn、Al等元素。

3 总体设备组成

碳化电炉采用炉体固定式圆形全密闭三相交流埋弧炉结构,工作电极为石墨电极[1]。

高炉热渣热装由碳化炉炉盖兑渣口热兑入炉,入炉温度≥1300℃,采用碳质焦粉煤作为还原剂,还原剂采用炉壁喷吹为主、炉顶加料为辅的配加方式,碳化炉炉壁配置水冷挂壁,炉壳外配置一个出渣口和一个出铁口。

高炉热渣热装电炉在碳化还原反应过程中,炉内电弧剧烈多变,动态获取电炉冶炼参数的有效值,经平衡运算并建立数学模型后,采用恒阻抗的供电方式,改善碳化电炉还原过程的动态特性目标值。

以30000kVA的高炉热渣热装电炉为例,其主要电器技术参数见表2、炉体参数见表3。

表2 电器技术参数

表3 炉体参数

4 碳化电炉主输变电系统的组成及功能

碳化电炉的主输变电系统由35kV高压开关站、动态无功补偿系统、电炉变压器、大电流线路及电极系统组成。主输变电系统的示意图见图1。

图1 主输变电系统示意图

35kV高压开关站采用永磁机构的VTK高寿命断路器,适合热渣碳化电炉的频繁投切操作,输变电系统设计有综合自动化保护装置、后台监控系统、暂态过电压在线监测装置。综合保护后台计算机和主控制系统计算机之间采用OPC通讯。

高炉热渣碳化电炉在生产过程中,碳化钛炉渣的电导率实时变化,当TiC粒度相同时,随着TiC含量的增加,其表观活化能增大,电阻值增大;当含量相同时,粒度越细,表观电导率逐渐减小,通过测定在1380℃~1480℃的炉渣电阻值,高温下炉渣的电阻值会升高。

碳化冶炼中会产生大量的无功功率和谐波闪变冲击,对电网造成污染,电炉的自然功率因数在0.65~0.75之间,通过在35kV高压侧设置H2,H3,H4,H5补偿支路,使电网功率因数补偿到0.95以上,无功补偿装置投入运行时电网不产生并联谐振或过补偿。35kV高压侧的谐波治理需符合国家电力电能质量的考核标准,主要为以下四项:

1)GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》

2)GB 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》

3)GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》

4)GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》

高炉热渣碳化电炉采用三个单相变压器供电,变压器到石墨电极之间采用水冷大电流母线系统供电[2]。

碳化电炉变压器的技术参数见表4。

表4 变压器参数

二次出线方式:侧出线,每相10个出头,交错布置。

变压器大电流母线系统的示意图见图2。

图2 变压器大电流母线系统示意图

5 碳化电炉低压配电系统的组成和功能

碳化电炉的低压供配电系统采用双电源(备自投)单母线运行方式。用电负荷100%互备供电,正常运行时备用电源不投入使用,在断电时通过互投装置自动切换到400V备用电源。

低压母线接受工厂变电所干式变压器馈电,母线电压为400V三相四线制。在进线母线上设置SIEMENS SENTRON 3WL总电源断路器,采用电动合分闸操作方式,设备的防护等级为IP54。

碳化电炉低压负荷主要包括热渣入炉系统、喷吹还原剂系统、预配还原剂系统、炉变大电流线路系统、烟气净化换热系统、炉体和炉衬及冷却系统、出铁出渣系统、冷却水循环系统、液压驱动系统、炉顶单轨电动葫芦吊、炉顶单梁吊车和氮氧介质系统等。

6 碳化电炉自动化系统的硬件组成和功能

自动化系统选用德国西门子公司高可靠性的SIMATIC S7-1500系列PLC作主机,工业控制机选用西门子机架式工控机IPC847D主机。自动化系统的示意图见图3。

图3 自动化系统示意图

S7-1500系统的主要硬件配置为:

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主处理器模块:CPU 1517-3 PN/DP;电源模块:PS 7507-0RA00;

通讯处理器模块:CP 7543-1AX00;DP通信模块:CP 7542-5DX00;

DI输入模块:SM 7521-1BL10; DO输出模块:SM 7522-1BH00;

AI输入模块:SM 7531-7KF00; AO输出模块:SM 7532-5HD00;

高速计数模块:FM 7550-1AA00;

工业以太网交换机SCALANCE X414-3E等;

工业控制机的主要配置:I7 3.3GHZ;8GB;

500G;RW DVD;CP1613;LCD23″;WINDOWS 10;TIA/WINCC V15;TIA/STEP7 V15;

PLC1#:电炉炉体及介质系统; PLC2#:电极和高压供电系统;

PLC3#:出渣出铁开堵口系统; PLC4#:预配和喷吹还原系统;

HMI1#/2#:操作员站; HMI3#:后台监控站; HMI4#:工程师站;

工业通讯网络:控制网络结构采用两层网络结构,即上层的工业以太网(ETHERNET)和下层的光纤环网(PROFIBUS DP),并配置接口供生产二级管理使用。

自动化系统主要对碳化电炉的还原剂预配料、炉壁喷吹操作、电极升降、炉压气氛控制;热装渣料、炉盖密封、冷却系统、液压系统、烟气净化等系统的运行状态进行监视操控,建立工艺数学模型,并存储和打印生产报表及其它信息。

7 碳化电炉电气控制系统的功能

为了准确获取碳化还原反应的过程数据,必须对碳化电炉运行参数进行全面监控,这些参数主要包括碳化炉的炉体参数、电流、电压、功率、冷却状态、电极参数、操作方式等多种变量[3]。

碳化电炉主要三电控制系统示意图见图4。

图4 碳化电炉主要三电控制系统示意图

(1)主要的电气控制系统组成如下:

电极工作检测控制子系统;

预配热装热送控制子系统;

烟道炉膛炉压控制子系统;

烟气回收净化控制子系统;

生产参数监测与故障预警子系统;

电能质量在线检测与分析子系统;

(2)各个子系统的功能

1)电极工作检测控制子系统

在线检测电极的升降量,采用合理的算法来计算电极长度及其位置,通过电极自动升降,控制电极处于最优位置区域内,提高三相有功功率,确保三相熔池冶炼的功率平衡[4]。

电极工作检测控制系统包括:电极位置检测监控、电极升降控制。

a)电极位置检测监控

PLC将实时检测的升降量等数据传递给计算机,系统根据模型进行电极位置的计算,并实时显示电极在碳化熔炼工艺流程中的位置状态。

电极位置的计算模型如下:

电极长度的计算模型如下:

式中:ΔL0—电极的初始位置;

ΔLSC—电极的实测升降量;

ΔLSH—电极的正常损耗量;

LCS—电极的初始长度值;

LXF—电极的下放量。

b)电极升降控制

主要根据采集到的功率、电流、电压、炉压、变压器档位等信号,按照恒阻抗的控制原理对电极升降进行控制,通过对输入炉内的三相功率大小的调节,保障碳化电炉冶炼还原温度及其分布状况。

当碳化炉控制系统出现故障时,系统给出相关故障信息并报警,提示操作人员切换到手动控制模式,以保证碳化炉的正常生产。

2)预配热装热送控制子系统

主要检测热渣流入接口与炉盖预留口的定位,防止熔渣外漏到炉盖表面导致设备烧毁。为提高电炉整体密封性,在热装插口外部采用机械密封和氮气密封的方式,热兑渣完成后,利用可升降塞头密封兑渣口。

操作员也可以手动操作需要加入炉内的热渣质量、加料速率、预配还原剂等,确认了这些信息后,开始热装热渣,并且对进入炉内的热渣进行统计、显示。

3)烟道炉膛炉压控制子系统

根据碳化电炉安全生产的要求,调节烟道电液蝶阀的开度和炉气风机的工作频率,在不同的冶炼阶段将炉内压力保持在一个稳定的微差压状态,使炉膛压力控制在规定的工作范围[Pmin,Pmax]内。从而最大限度地利用炉内热量来完成碳化电炉的还原反应。

4)烟气回收净化控制子系统

烟道上设有CO、O2、H2、N2在线浓度分析仪,检测碳化电炉产生的高温烟气中CO、O2、H2、N2含量,高温烟气进入烟气净化及煤气回收系统的水冷烟道后,温度从1200℃降至550℃,再通过水冷重力除尘器去除大颗粒的粉尘,然后进入除尘器,除尘后的煤气含尘量≤10mg/Nm3。

净化煤气通过引风机输送,可以通过切换阀送至放散管排往烟囱,自动点火放散,达到国家标准安全排放,确保碳化炉内安全运行。

5)生产参数监测与故障预警子系统

主要包括:炉体状态监测与预警、冷却系统监测与预警、电炉变压器监测与调节。

a)炉体状态监测与预警

①炉体状态监测的参数包括炉盖温度、炉体温度和烟道烟气压力、气氛成份等,当炉盖温度超过上限值发出报警信号;

②当炉体温度过高或炉底三相熔池温度严重不平衡时发出报警信号。

b)冷却系统监测与预警

冷却水主要用来给碳化炉导电横臂、水冷电缆、热装塞头、热装槽、取样装置、烟道等进行热交换降温,使其热量及时散失。通过对冷却水进水水压,回水水温监测,发出相关报警信号。

c)电炉变压器监测与调节

为保证电炉变压器安全运行,计算机对变压器动作及保护信号进行监视。

①监视变压器油位高、油温高、重瓦斯、轻瓦斯、变压器油泵启停、变压器油压低等状况,当变压器出现异常情况时发出报警;

②变压器的二次侧电压等级调节

根据炉况调节输入炉内总功率的大小,确保还原冶炼温度能满足工艺,变压器二次电压等级是在有载的情况下进行调节的。

6)电能质量在线监测与综合分析子系统

通过对碳化炉电能质量的在线检测,分析电炉的谐波、无功损耗、功率因数、电耗及线路暂态过电压等数据对冶炼的影响。

①记录碳化电炉各分相电压和电流有效值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、暂态过电压、电压相序、电流相序,总有功电能、总无功电能等参数;

②监测1~25次分相电压谐波、分相电流谐波的发生率;

③统计谐波电压畸变率、谐波电流畸变率、三相电压平衡度、三相电流平衡度、三相有功功率平衡度、谐波分量大小、三相电极的有功功率等。

治理后的35kV电能质量应满足以下指标:

电压波动:<3%;

电压闪变:Pst≤0.8,Plt≤0.6;

平均功率因数:大于0.95;

总电压畸变率:<3.0%;

正常电压不平衡度允许值为2%,短时不得超过4%;

单台高钛渣电炉引起35kV母线正常电压不平衡度允许值应小于1.3%。

8 结语

高炉热渣碳化电炉采用大电流线路和输变电技术,通过高效的电极调节方式,对炉内功率平衡和阻抗平衡操控,并依据炉况反应变化进行动态优化,解决了碳化还原电炉运行时动态性能波动大,功率输入不稳定的现象,达到了热装熔炼的节能降耗目的,并提高了碳化渣的质量。

高炉热渣碳化电炉冶炼的不断实践、操作技术的不断成熟,对高炉热渣的还原冶炼逐步实现工业化生产起到了推进作用。

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