3 0 MV A电石炉电极软硬断事故原因分析及对策

2013-03-31 03:05麻林伟李广民牛红亚吕俊杰李晓鹏
中国氯碱 2013年11期
关键词:电石质量指标电极

麻林伟,李广民,牛红亚,吕俊杰,李晓鹏

(1.中平能化集团汝州电化有限公司,河南 平顶山 467500;2.重庆科技学院 重庆400050)

电石炉属高能耗设备,电能消耗占综合成本的比重较大。近年来,国家相继出台了《电石行业准入条件》等政策,提高电石行业准入门槛,促使电石行业向密闭化、大型化、环保化、自动化方向发展。但是,大型密闭电石炉电极事故时有发生,电极事故的发生不仅造成能耗增高、生产指标降低,而且涉及电石炉安全生产问题。因此,确保密闭电石炉稳产、高产及安全运行,已成为电石行业关注的重要课题。

中平能化集团汝州电化有限公司45万t/a电石项目采用国家“十一五”电石行业节能减排重点推广技术,2009年,筹建8座30 MVA电石炉,2013年5月,3#30 MVA电石炉在正常运行过程中发生电极硬断事故,停电处理断电极后,送电焙烧电极,连续发生电极掉块、软断等事故。经采取措施后,确保了电石炉稳定安全高效运行。

1 电极软硬断事故现象

中平能化集团汝州电化公司3#30MVA电石炉于2012年3月开炉运行,2013年5月3日,该炉由于出炉跟不上,造成料面温度较高(温度检测显示为800~900℃),炉况运行不稳定,电极的焙烧速度大于消耗速度(电极过焙烧),工作端长度加长。6月3日12时,电极发生硬断事故(当时电石炉运行负荷不到2.2万VA)。迅速停电检查,发现断裂电极长度约一千二百毫米,组织人员把断裂的电极炸碎扒出。5月4日9时,开始四相焙烧电极,经过十余个小时焙烧完毕,正常运行时,又连续发生电极掉快、软断事故。由于发现事故及时,未造成电石炉安全事故。电极硬断、掉块及漏糊等事故造成炉况运行不稳定,电耗增高,电石发气量不稳定。

2 电极事故原因分析

全密闭电石炉自焙电极常见的电极事故主要有电极硬断、电极软断、电极漏糊、电极掉块、过烧、欠烧及电极筒内爆炸等。全密闭电石炉电极事故的发生,不仅影响电石炉稳定运行、电石能耗增高,而且,涉及电石炉安全运行问题,特别是电极软断事故,若电极筒内大量的熔化电极糊流入炉膛,造成炉气无法排出,加之炉内大量的氢气超标,就会发生电石炉爆炸事故。电极糊质量指标见表1。

表1 两地供应电极糊质量指标

表1为该公司使用的2种电极糊的质量指标。

从质量指标的分析比较,可以看出B厂电极糊灰分、挥发分较高,固定碳较低,比电阻较大,电极糊消耗较快 (本次电极消耗过慢的主要因素是出炉操作跟不上及停开炉频繁),焙烧好的电极发脆、容易硬断及出现烧结不好现象,降低了电极使用强度。另外,挥发分偏高,电极焙烧速度较慢,焙烧过程中,粗、细颗粒容易产生分层现象。该公司8座电石炉中,1#~3#炉用B厂生产的电极糊,其余电石炉用A厂电极糊。正常运行中,1#~3#炉电极消耗明显加快,焙烧跟不上消耗,说明B厂电极糊存在质量问题(配比不当)。

(1)电极硬断事故分析。根据3#炉用的B厂电极糊质量指标,电极糊灰分较高,烧结的电极糊强度较低,出现发脆现象,加上近段电石炉出炉操作跟不上,料面温度较高(800~900℃),设备故障率高,频繁停开炉,造成电极过焙烧及氧化现象。

根据电极内部温度分布及应力分布分析[1],电极内外部的温度分布与电极电流的超肤效应和邻近效应、电极压放频率、炉内温度等因素有关。超肤效应使电极截面的面积电流从中心到周边逐渐增大;邻近效应是该电极邻近另根电极的部位面积增大,也就是说容量越大的炉型,邻近效应和超肤效应越明显,电极内外部温差越大,靠近炉心侧电极面积高于外侧,其温度也高于外部。电极内外部温度分布的差异,受炉内电磁力、机械力及微观结构差异的影响,由此导致电极内部的应力分布不均和变化。电极的热应力随电流周期波动的次数增加而增加,当电极内外部应力超过电极的极限强度,就发生了电极硬断事故。

(2)电极软断事故的分析[2]。表2为电极糊物理特性及电阻率与温度的对应关系表。

表2 电极糊物理特征及电阻率与温度的关系

根据电极糊物理特征及电阻率与温度的关系分析,电极糊在烧结过程中挥发物随温度的升高而下降,焙烧电极时,电极抗压强度随温度的升高而增加[3]。

表3为电极焙烧速度对其性能的影响对应关系表。

表3 电极焙烧速度对其物理性能的影响

根据电极焙烧速度对其物理性能的影响分析,电极的焙烧速度过快,将导致电极的孔隙率增大,电极的体积密度减小,电极强度下降,操作不当,就会发生电极软硬断、漏糊等电极事故。

3 防止电极软、硬断事故的措施

3.1 电极糊质量控制

电极糊的烧结与电炉参数、冶炼工艺水平及电极糊的质量有着密切的关系。生产实践中,当其他情况相同时,电极出现消耗过快,经常发生软硬断或者烧结不好,应及时和电极糊厂家沟通,调整电极糊配比。对进厂电极糊要跟踪取样化验,参照行业密闭电石炉质量标准,确保电极糊的质量稳定。不同企业生产的电极糊要分开存放,保证电极糊不混入杂质及灰尘,建立健全完善的质量管理体系。

3.2 优化停炉、开炉操作规程

停炉时,按照操作规程采取降档位(负荷)停炉措施及尽可能防止电极氧化措施。送电时,尽可能把三相电极升高,防止大电流冲击电极。新开炉焙烧电极按照送电工艺制度操作,防止电极焙烧速度过快,电极孔隙率增大,电极的体积密度减小,电极强度下降问题。

3.3 严格执行电极管理制度

在正常生产中,加强电极使用维护管理,压放电极坚持勤放、少放的原则;处理料面时,及时观察电极烧结情况;提高电炉设备的作业率,降低热停炉时间。压放电极后,发现电极烧结不好及有冒烟现象,应果断迅速地降低负荷,必要时,停炉做进一步检查处理。

4 结论

目前,大型电石炉尚不能完全杜绝电极事故,在生产实践中,找准电极发生事故的原因,采取有效措施,可以将电极事故的发生率大幅度降下来。

[1]赵乃成,张启轩.铁合金生产使用手册.北京:冶金工业出版社,2003.

[2]熊漠远.电石生产及其深加工产品.北京:化学工业出版社,2001.

[3]蒋仁全.矿热电炉电极发生事故的原因分析与对策措施.见21届全国铁合金学术研讨会论文集.长沙.2012.147-252.

猜你喜欢
电石质量指标电极
更正启事
基于移动护理下全院护理质量指标监控系统的探索研究
全陶瓷电极可用于锂离子电池
电极反应式的书写方法
电石热回收技术分析与探讨
针对电极事故的控制系统方案应用
热电石粗破碎系统的设计
降低PVC生产中电石消耗的方法
干法测定电石中硫化氢含量的探讨
茶叶籽油精炼工艺条件对其质量指标的影响