M701F燃气轮机轮盘超温诊断及处理

2015-06-06 11:40谢冰薛少华
综合智慧能源 2015年7期
关键词:静叶轮盘压气机

谢冰,薛少华

(广东惠州天然气发电有限公司,广东惠州 516082)

M701F燃气轮机轮盘超温诊断及处理

谢冰,薛少华

(广东惠州天然气发电有限公司,广东惠州 516082)

M701F燃气轮机引进我国后相继出现了2级轮盘超温报警的现象,通过分析,确认2级轮盘超温的原因为燃气轮机老化导致冷却空气压力不平衡。采取了对2级静叶冷却空气节流孔板扩孔的处理方法,2级轮盘温度明显下降,机组效率和燃气轮机出力也有所降低。

M701F燃气轮机;老化;轮盘;温度

1 事件描述

某电厂3台三菱M701F机组于2006年7月至12月相继投产,经过6年多的平稳运行,2013年1月以来,3台机组相继出现部分负荷下2级轮盘超温报警的现象,其他同类电厂也发生了类似现象,主要现象如下。

(1)2级轮盘左侧、右侧及平均温度均超过报警设定值(460℃),瞬间最高温度甚至超过了500℃;同时,左右侧温差较大,最大温差近60℃。

(2)超温报警主要发生在机组负荷260MW左右;而在机组高负荷下,2级轮盘温度大幅下降,满负荷时仅为410℃左右。

(3)升、降负荷都可以降低2级轮盘温度:一般需降负荷至250MW以下,特殊情况下需降至200 MW左右;升负荷则需升高到较高负荷,一般在300 MW以上。

2 轮盘温度超温的影响

为了保护燃气轮机高温热通道部件,M701F燃气轮机从压气机17,14,11,6级抽气分别冷却透平1,2,3,4级静叶,并且在2,3,4级轮盘间分别安装了2个热电偶来检测静叶的冷却情况。机组运行时,2级轮盘超温的影响如下。

(1)热通道部件寿命缩短甚至损坏。

(2)多次发生长时间限负荷在250MW以下的情况,机组运行经济性非常差。

(3)调峰性能降低,甚至无法参与调峰,不利于电网调度。

3 原因分析

针对2级轮盘超温的情况,在排除了热电偶故障的原因后,三菱公司解释该现象的根本原因是2级轮盘内冷却空气压力与透平烟气压力平衡被破坏,热烟气进入轮盘间密封腔室。2级轮盘压力平衡图如图1所示[1]。

图1 2级轮盘压力平衡图

正常情况下,2级静叶内冷却空气压力p0>1级动叶根部后腔室压力p1>2级静叶根部后腔室压力p2,当三者之间的平衡被破坏时,2级轮盘温度就会发生变化[2]。

机组低负荷运行时,燃气轮机运行温度较低,轮盘不会出现超温情况;当机组带部分负荷(260MW左右)运行时,进口导叶(IGV)尚未打开或开度较小,压气机工作压力低,压气机进口空气及14级抽气流量较小,则p0较小,如果此时相关部位间隙变化、冷却空气泄漏或压气机老化等因素引起压力平衡被破坏,热烟气将进入密封腔室,导致2级轮盘温度升高;当机组升至较高负荷时,IGV开大,压气机工作压力升高,压气机进口空气及14级抽气流量增大,则p0增大,同时机组高温部件热膨胀增加,动、静部分之间的间隙变小,压力平衡重新建立,2级轮盘温度随之降低。当p0减小或p1,p2增大时,热烟气就会进入密封腔室,2级轮盘温度随之升高。导致2级轮盘压力平衡破坏的因素如下。

(1)压气机老化。压气机老化也就是压气机结垢、性能劣化下降,这是无法避免的现象。压气机的部分老化可以通过水洗恢复,但无法全部恢复。压气机老化后,其压比降低、排气温度升高,从而静叶冷却空气的压力降低、温度升高,最终导致轮盘密封腔室原有的压力平衡被打破,引起轮盘超温。

(2)透平老化。透平性能劣化,如热通道部件损坏、叶片结垢,透平效率和做功能力将降低,透平各级后的烟气压力和温度将随之升高。#1机组动叶后的烟气压力p1>p0,烟气窜入2级轮盘密封腔中,导致压力平衡被破坏而引起超温。

(3)进气滤网堵塞。压气机进气滤网堵塞会引起进气压损增大、压气机空气流量降低和排气压力降低,这是造成压力平衡被破坏、轮盘超温的一个可能原因。经检查,机组进气滤网压差一直在正常范围内,该原因排除。

(4)抽气管道及阀门泄漏。压气机14级抽气管道及其高压防喘放气阀泄漏,会引起2级静叶冷却空气压力降低,这是导致压力平衡被破坏、轮盘超温的又一个可能原因。经排查,3台机组都不存在这种情况。

(5)密封环间隙增大。燃气轮机透平2,3,4级轮盘动、静部分都设置了密封环,防止高温烟气窜入轮盘内部冷却腔室。当密封环磨损严重时,动、静部分之间的间隙增大,腔室中的冷却空气发生泄漏,p0下降,压力平衡被破坏,热烟气进入密封腔室引起轮盘超温。根据三菱公司要求,3机组更换了新的密封环,但效果不明显,更换不久再次出现2级轮盘温度超温现象,证明密封环磨损不是导致轮盘温度高的主要因素。

(6)燃气轮机设计及制造缺陷。据了解,三菱M701F机组普遍存在轮盘超温的情况,这说明轮盘超温是该型机组的通病,可能在设计或制造上存在缺陷。机组运行初期轮盘温度正常,但随着机组两班制运行时间的延长,机组性能老化的情况超过预期,导致轮盘处冷却空气和热烟气压力的平衡在部分工况下被破坏,从而发生轮盘超温现象。

4 解决措施

经上述分析,基本确认2级轮盘超温是燃气轮机老化、性能劣化导致冷却空气压力不平衡所致。经过分析,三菱公司提供了2种解决2级轮盘超温的方案[3-4]。

(1)2级静叶冷却空气节流孔板扩孔,增大冷却空气压力和流量。由于冷却空气增多,需要调整燃气轮机温控线,降低燃气轮机的排烟温度,避免燃气轮机初温超温。一般不需要进行燃烧调整。

(2)增大燃气轮机部分负荷下IGV的开度,间接增大冷却空气的压力和流量。燃气轮机需要重新进行燃烧调整,不能保证全年各运行工况不发生2级轮盘超温。

考虑到长期运行的稳定性及可靠性,该厂及同类电厂普遍采取了第1种扩孔方案。

5 扩孔影响分析

2级静叶冷却空气节流孔板的尺寸变更并没有具体的计算公式,实际扩孔幅度根据三菱公司的经验及实际运行情况来确定。经多次调整,该电厂2级静叶冷却空气节流孔板孔径由原来的122mm左右扩至127mm左右,扩孔后冷却效果明显,2级轮盘温度下降较多,未再发生超温现象。根据运行参数,总结2级静叶冷却空气节流孔板扩孔5mm对机组的主要影响,见表1。

(1)2级轮盘温度下降。2级轮盘温度在部分负荷下大幅下降,最大降幅达90℃左右,而在高负荷或满负荷下则小幅下降。

(2)燃气轮机温控线下降。燃气轮机冷却空气量增加,参与燃烧的空气量减少,相同条件下燃气初温会上升,为避免超温烧损热通道部件,每次扩孔后都要相应降低燃气轮机温控线。机组负荷不同,燃气轮机温控线存在调节过量或不到位的可能,因此排烟温度在部分负荷时下降,在满负荷时上升。夏季工况则可能相反。

(3)燃烧振动变化。燃气轮机冷却空气量增加,参与燃烧的空气量减小,燃烧状况将发生变化,若燃烧振动超限,则需要重新进行燃烧调整。

(4)机组效率略微降低。由于扩孔导致燃气轮机的冷却空气增多,这部分空气未参与充分做功,因此在部分负荷和满负荷时,机组效率都有所降低。此次2级孔板扩孔5mm,根据性能计算结果,扩孔后机组满负荷时效率约降低0.16百分点,故三菱公司提供的0.10百分点的降幅数据基本是可信的。若扩孔过大,机组效率将急剧下降(此前扩孔10 mm,机组效率下降1.00百分点)。

(5)燃气轮机出力降低。在相同条件下,燃气轮机冷却空气量增加,燃烧的空气量减少,燃气轮机各负荷段出力将下降。在修改燃气轮机温控线后,由于温控线过调的问题,联合循环出力下降较少甚至有所上升,这与三菱公司提供的0.3%的降幅数据较为接近。

表1#3机组2级孔板扩孔前、后参数对比

6 结束语

M701F燃气轮机在设计之初未充分考虑两班制运行导致燃气轮机老化、性能劣化的速度和幅度,因此随着运行时间的延长,机组性能将进一步下降,燃气轮机各级轮盘都可能发生超温现象。除了扩孔增加冷却空气压力和流量,暂时未找到更好的处理办法。因此,很有必要深入分析轮盘超温的原因,评估扩孔对燃气轮机性能的影响,探讨更好的解决办法。

1998,3(1):43-46.

[2]张军.M701F燃气轮机2级转子轮盘温度偏高原因分析及处理[J].华电技术,2014,36(7):42-43.

[3]李薇,汤禹成,周雄辉.燃气轮机转子轮盘优化设计平台的开发[J].燃气轮机技术,2013,26(1):27-32.

[4]张艳春,施丽铭,李朝阳.燃气轮机涡轮盘结构应力有限元分析[J].燃气轮机技术,2007,20(3):46-49.

(本文责编:刘芳)

[1]林秀荣.轮盘剖面形状的优化设计[J].航空动力学报,

TK 478

B

1674-1951(2015)07-0035-03

谢冰(1981—),男,广西北流人,值长,工程师,从事大型燃气轮机运行及维护工作(E-mail:28525896@qq.com)。

2014-12-18;

2015-06-08

薛少华(1967—),男,广东连平人,运行部副部长,工程师,从事大型燃气轮机运行管理工作(E-mail:xsh@lngphz. cn)。

猜你喜欢
静叶轮盘压气机
汽轮机横置静叶有限元分析及安全性评估
轴流压气机效率评定方法
重型燃气轮机压气机第一级转子叶片断裂分析
某型航空发动机钛合金轮盘模拟疲劳试验件设计
基于失效应变法的某型航空发动机轮盘超转破裂转速计算及试验验证研究
压气机紧凑S形过渡段内周向弯静子性能数值计算
微型涡轮发电机J型弯曲静叶设计研究
命运的轮盘谁玩儿谁尴尬
带螺旋静叶诱导轮的气蚀性能
高压比离心压气机设计及试验验证