湿磨细水泥技术及其在岩石基础处理中的应用

2015-10-21 17:15张万计刘洪利
建筑工程技术与设计 2015年28期
关键词:基础处理

张万计 刘洪利

【摘要】本文主要介绍在仙游抽水蓄能电站引水系统施工中,湿磨细水泥的应用情况,分析了湿磨细水泥的特点和优点,介绍了湿磨细水泥在斜井固结灌浆、厂房排水廊道内帷幕灌浆和化学灌浆中的应用情况。就仙游蓄能电站引水系统基础处理而言,湿磨细水泥灌浆取得了良好的灌浆效果,1#、2#两条引水系统在首次充排水试验中,渗水率平均值仅有6L/s,远低于设计要求50L/s,在国内同等高水头(550米)的工程中,达到领先水平。

【关键词】基础处理;水泥注浆;湿磨细水泥;湿磨机

1、概述

福建仙游抽水蓄能电站位于福建省莆田市仙游县西苑乡,为周调节抽水蓄能电站。电站装机容量为1200MW(4×300MW),安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮发动机组。本工程属大(1)型一等工程,输水系统由引水系统和尾水系统组成。引水系统采用一洞二机的布置型式,由上库进/出水口、上库事故检修闸门井、引水隧洞上平段、上斜井段、中平段、下斜井段、下平段、引水岔管、高压钢衬支管等组成,其中引水上、下斜井长分别为387.6m和311.1m(包括上、下弯段),引水系统中除部分高压支管采用钢衬外,其余洞段均采用钢筋混凝土衬砌,单条引水隧洞总长约1147.8m,衬砌内径为6.5m~3.8m。

2、湿磨细水泥浆液性能

2.1水泥细度

试验发现,水泥颗粒的最大粒径(d97),随湿磨时间增加而减少,平均粒径(d50)在2min中前逐渐减少 ,3min后趋于稳定,考虑到浆液温度及水泥水化的影响,水泥湿磨的时间以2到4min为宜,为提高湿磨水泥可灌度降低湿磨水泥粘度,应加入适当比例的减水剂,用于灌浆的湿磨水泥勃氏比表面积要求6000~8000c㎡/g,平均粒径D50小于6~10μm,最大粒径为35μm。下表是525#普通水泥,在0.6:1的水灰比時的一组数据。

2.2湿磨细水泥浆液性能分析

从表中可以发现1.浆液温度随湿磨时间延长而快速上升,一般升温速度2度/min;2.湿磨时间对粘度的影响,在掺加减水剂时,有逐步减小的趋势;3.析水和凝结时间随湿磨时间延长而缓慢减少;4.湿磨显著提高了水泥结实的抗压强度,但在4min后则下降;5.湿磨水泥平均粒径在4min时降低明显,以后无明显降低;综合以上,湿磨水泥的湿磨时间应控制在2~4min,不宜超过4min。

对湿磨细水泥而言,湿磨后颗粒显著变小,平局粒径D50小于10um,较普通水泥有较大程度的提高,对于岩石细微裂隙,灌注能力得到加强,浆液的稳定性也得到大幅提高,但流动性有所降低,通过加入适当的减水剂,流动性可以得到改善,为提高湿磨是你性能,普通水泥必须通过高速搅拌机(1200转/min)搅拌(减少发热量),湿磨后的水泥储存在低速搅拌机(100转/min)中备用,因水泥细度提高,水化热加快,超过2h后湿磨细水泥必须弃掉。

3、工程应用

仙游抽水蓄能电站引水系统基础处理采用长江科学院研制的GSW型湿磨机,湿磨细水泥制浆采用:“集中制备,分点湿磨”的方案,在每条斜井的平段选好制浆位置,并铺设送浆管路至斜井施工平台,灌浆作业根据设计图纸要求采用不同水灰比的湿磨细水泥浆液。经室内试验,湿磨细水泥的磨细时间以4min为宜,采用3台湿磨机串联的方式湿磨。

3.1斜井高压固结灌浆

仙游抽水蓄能电站引水隧洞斜洞段有两条,桩号分别为:引Ⅰ0+093.350~引Ⅰ0+731.904、引Ⅱ0+110.000~引Ⅱ713.252,上覆岩体厚约60m~380m。引水隧洞包括上平段、引水上斜井段(包括斜井上下弯段),中平段、引水下斜井段(包括斜井上下弯段)、下平段、高压岔管段、高压支管段。其中上斜井部分采用湿磨水泥灌浆,灌浆压力1.5~3.0Mpa,下斜井全部采用湿磨水泥灌浆,灌浆压力5.0~7.0Mpa,灌浆区域内主要为Ⅱ类围岩,局部为Ⅲ类围岩,其中斜井部位各有两条断层f74-1、f74-2通过,断层部位采用先湿磨水泥灌浆,后化学灌浆的方式,最大灌浆压力7.0Mpa,灌浆检查采用单点法压水试验,合格标准为0.5Lu。通过采用湿磨细水泥进行的高压固结灌浆,提高了围岩的整体力学性能,可灌性较普通水泥有大幅提高,围岩防渗性得到提升,在电站充排水试验中得到体现,1#引水系统的整体渗流量9L/S,2#引水系统的整体渗流量6L/S,远低于设计标准50L/S的设计值,在国内同等高水头的电站中,处于领先水平。

3.2排水廊道帷幕化学复合灌浆

引水高压支管排水廊道,是在引水钢衬顶部布置两条横向排水廊道B1和B2(垂直于引水支管)后接三条平行引水的排水廊道A1~A3与厂房上游侧排水廊道相接,纵向坡度i=3.68~7.0%,整体形成一“日”字形的排水廊道系统。此部位以Ⅱ类围岩为主,局部为Ⅲ类围岩,大部分均为新鲜花岗斑岩,其呈岩株状,岩体比较完整,局部完整性差。设计主帷幕灌浆有三排,上、下游排帷幕灌浆采用湿磨细水泥,中间排采用化学灌浆。最大灌浆压力5.0,最大孔深70米,帷幕灌浆采用孔口封闭法,化学灌浆采用自下而上法,化学灌浆塞采用水塞。灌浆时先施工下游排,然后施工上游排,最后施工中间排,每排帷幕分两序灌浆。

帷幕灌浆共16个单元,Ⅰ序179个孔,灌浆长度9424.12m,注灰量821853.44kg;Ⅱ序175个孔,灌浆长度9154.85m,注灰量447066.82kg。灌后检查孔压水共36个孔368段,平均透水率0.21lu。

化学灌浆共5个单元,Ⅰ序21个孔,灌浆长度567.24m,注灰量11008.61kg;Ⅱ序20个孔,灌浆长度452.18m,注灰量3199.19kg,灌后压水共11个孔122段,平均透水率0.12lu。

此种水泥化学复合灌浆法,能有效的节省化学材料的用量,减少资金浪费,从灌浆后的检查结果看,灌浆效果显著,达到设计要求,检查孔合格率100%,达到预期的效果,并且大大减少了化学材料的用量。

结论

(1)湿磨细水泥在仙游抽水蓄能电站引水系统中的得到了广泛的应用,通过高效湿磨机可在短时间内将普通425#和525#水泥加工细化,生产出最大粒径小于40um,平均粒径小于10um,比表面积大于6000的湿磨细水泥材料,此项工艺简单,现磨现用,成本较低。(2)湿磨细水泥用于灌注微细裂隙发育的岩体的注浆技术,灌浆效果较好,改善了岩层的可灌性,有利于浆液的扩撒和灌浆质量的提高。(3)进行化学灌浆前,宜先采用湿磨细水泥进行灌注,先对相对较宽的裂隙进行充填,已减少化学材料的用量。

作者简介:

张万计,男,1980-02-04,籍贯:吉林,毕业院校:长春工程学院,学历:本科

,单位名称:中国水利水电第一工程局有限公司,工程师,研究方向:水利水电

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