二氧化碳鼓风机故障原因分析与措施

2016-06-14 05:45郭祎民黄庆祥中海石油天野化工有限责任公司内蒙古呼和浩特010070
化工设计通讯 2016年2期
关键词:故障原因措施

郭祎民,黄庆祥(中海石油天野化工有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010070)



二氧化碳鼓风机故障原因分析与措施

郭祎民,黄庆祥
(中海石油天野化工有限责任公司,内蒙古呼和浩特 010070)

摘 要:分析查找二氧化碳鼓风机故障的具体原因,介绍二氧化碳鼓风机故障后采取的措施。

关键词:二氧化碳鼓风机;故障原因;措施

1 装置简介

中海石油天野化工有限责任公司化肥装置1996年10月建成投产,年产300kt合成氨、520kt尿素。空分单元采用林德全低压液氧泵流程,气化采用谢尔部分氧化废锅流程,变换采用饱和热水塔流程,原料气净化采用LVRGL两步法低温甲醇洗联合液氮洗的工艺,氨合成是凯洛格的卧式合成塔。2005 年8月对合成氨装置实施了原料路线由渣油向天然气的改造,并于2005年10月投产。

2 二氧化碳鼓风机流程简介

从CO2吸收塔认底部出来的富二氧化碳甲醇进入CO2再生塔(A-DA402),CO2再生塔分五段五级闪蒸。从CO2再生塔四段闪蒸出的二氧化碳经NH3/CO2换热器(A-EA407)对液氨过冷,夹带的液态甲醇在CO2气体分离器(A-FA403)中分离掉,然后与甲醇生产部送来的CO2汇合后进入CO2鼓风机(A-GB401),CO2加压后与CO2再生塔II、III段的闪蒸气、真空系统回收来的CO2气汇合后送尿素装置(如图1所示)。

图1 二氧化碳鼓风机流程图

3 CO2鼓风机故障过程

2012年4月20日甲醇洗开车正常后,在2:40启动了二氧化碳鼓风机(A-GB401),启动后岗位人员对GB401工艺参数调整正常后,安排现场人员对二氧化碳鼓风机(A-GB401)现场工艺参数检查确认。经检查确认,除二氧化碳鼓风机(A-GB401)振值偏高(驱动端10.5),但与停车前指标相同,其余指标均正常。3:39中控发现GB401入口压力PC412高报,经确认发现GB401跳车。

4 CO2鼓风机故障原因分析

4.1CO2鼓风机振值偏高原因分析

二氧化碳回收装置采用MEA溶液回收二氧化碳,在长时间运行后,MEA溶液降解、变质,导致送来的CO2夹带的MEA溶液在二氧化碳鼓风机入口滤网上结晶(如图2),同时附着在转子上,破坏转子动平衡(如图3),使CO2鼓风机振值升高。

图2 二氧化碳鼓风机入口滤网

图3 转子上附着结晶物

4.2CO2鼓风机跳车原因分析

二氧化碳鼓风机(A-GB401)入口滤网拉杆长时间没有检查确认,二氧化碳鼓风机在振值升高后振动加剧,导致入口滤网拉杆脱落(如图4),造成风机第五级叶轮口环磨损严重(如图5),定距套损坏(如图6)和叶轮口环、油封、气封损坏,GB401过载跳车。

图4 入口滤网拉杆脱落

图5 第5级叶轮口环磨损严重

图6 风机定距套

5 采取的措施

5.1设备检修

A-GB401第二级,第三级定距套损坏特别严重,已报废,重新加工安装。第六级、第五级、第四级叶轮口环损坏比较严重,其中第六级最严重,口环掉下四分之一,对其进行了修复。对损坏的驱侧气封、非驱侧气封、驱侧油封、非驱侧油封、非驱侧轴承进行了更换。4月27日安装试车正常,检修时间7d。

5.2工艺措施

因二氧化碳鼓风机故障后,给尿素装置输送的二氧化碳量减少5 300m3/h(二氧化碳再生塔四段CO2约3 500m3/h,甲醇生产部CO2回收装置送入GB401的CO2约1 800 m3/h),造成二氧化碳放空,氨库液位上升,尿素每天减产319t,影响全年的生产任务。针对上述情况和二氧化碳鼓风机检修时间长的情况,部门领导组织专业技术人员采取了以下应对措施,缓解了氨库液位上升压力,提高了尿素产量。

5.2.1 优化工况,提高CO2产量

停用原料气氨深冷器EA203,提高硫化氢吸收塔入口原料气温度,降低原料气中的二氧化碳在甲醇中的溶解度,达到降低酸性气量,增产CO2的目的。控制好氮洗塔入口脱碳气温度,减少甲烷尾气中一氧化碳的含量,提高送至变换岗位的富一氧化碳气量,达到增产CO2的目的。通过降低硫化氢吸收塔的吸收甲醇量,提高甲醇温度,减少甲醇中溶解的二氧化碳量,达到降低酸性气量,增产CO2的目的。通过降低二氧化碳再生塔二段、三段的压力,保证CO2最大限度的解吸,达到增产CO2的目的。

5.2.2 通过技术改造,回收二氧化碳,提高尿素产量

技改一

2005年8月在合成氨装置实施原料路线由渣油向天然气的改造时,因CO2量的减少,新增加了一套真空闪蒸系统进行CO2的回收,闪蒸出的CO2由两台真空压缩机加压后送尿素装置。

通过对真空CO2压缩机K02401A/B负荷的分析(额定电流74.7A,实际运行时的电流是45A),真空CO2压缩机还能加负荷运行。因此从二氧化碳鼓风机(A-GB401)入口管线配管到真空二氧化碳压缩机K02401B入口阀和止逆阀中间的管线上,用K02401B将DA402塔四段的二氧化碳加压后送到尿素二氧化碳压缩机入口。同时在A-GB401入口后的管线上增加手动阀,在K02401B入口处增加滤网、压力表、排放导淋,确保技改管线安全投用。在A-GB401故障或检修时投用此管线可回收二氧化碳2 800 Nm3/h,具体流程(见图7)。

流程图

技改二

将公用工程部的空气风机W-GB302移到GB401东侧空地上,将出口管线与GB401出口管线连接,入口管线连接到GB401至K02401的技改管线上。碰口位置后安装16″蝶阀(1#阀),在投用技改一的管线时用于调节真空CO2压缩机K02401A/B的负荷。因CO2比重大于空气的比重,故在A-GB401故障或检修时投用风机W-GB302技改线只可回收二氧化碳1 800m3/h具体流程(见图8)。风机W-GB302相关指标如下:

型号:55-7L 进口风量:55m3/min(空气量)

出口压力:58 800 Pa 介质:空气

主轴转数:2 970 r/min 轴功率≤76 kW

电压:380 V 电流:167 A 级数:6级

频率:50Hz 进出口管径:DN250

润滑脂:2#锂基脂

流程图

6 小结

甲醇洗单元的二氧化碳鼓风机A-GB401没有备机,设备现在的运行状况是振值偏高,声音异常,属于岗位重点特护设备,随时有可能停机检修。但在二氧化碳鼓风机A-GB401停车时,有5 300m3/h的二氧化碳放空,造成尿素减产,氨库液位上升,给公司的经济效益带来损失,也影响氨库的安全运行。实现改造后,在A-GB401停车时投用此管线,可回收二氧化碳4 600m3/h左右的二氧化碳,基本实现了平衡氨生产的目的,为实现全年的生产任务奠定了基础。

Cause Analysis and Measures of Carbon Dioxide Blower

GuoYi-min,Huang Qing-xiang

Abstract:Analysis of the specific reasons for the failure of the carbon dioxide blower,the measures taken after the failure of the carbon dioxide blower.

Key words:carbon dioxide blower;fault;measures

中图分类号:TH442

文献标志码:A

文章编号:1003–6490(2016)02–0002–02

收稿日期:2016–02–10

作者简介:郭祎民(1975—),男,内蒙古赤峰人,工程师,主要从事化工生产管理工作。

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