PROTOS卷接机组连杆轴承拆卸工装的设计

2018-08-04 05:56王己锋谢诗辉邱勇杰
轴承 2018年7期
关键词:凸缘螺杆连杆

王己锋,谢诗辉,邱勇杰

(龙岩烟草工业有限责任公司,福建 龙岩 364000)

烟条切割系统是PROTOS卷接机组中的重要结构,切割采用曲柄连杆机构,生产过程中发现,连杆中的双列满圆柱滚子轴承使用一段时间后会磨损,当磨损超过一定程度时,造成传动精度下降,无法保证卷烟机的正常运行,需要更换;而轴承一旦损坏只能更换连杆组件,由此造成设备维护成本高。

文献[1]利用杠杆原理设计了圆柱滚子轴承装配工装,减少了滚道压痕;文献[2]介绍了NCF型满装圆柱滚子轴承结构,阐述了轴承设计方法,并介绍了不同批量所采用的装配工艺及磨具。而针对连杆中的轴承拆卸问题,相关资料较少。为此,分析连杆轴承座安装位置结构,设计了一套连杆轴承拆卸工装,以解决轴承的拆卸难问题,降低设备维护、维修成本。

1 存在问题

1.1 结构组成

烟条切割系统主要由刀盘机构、磨刀装置、喇叭嘴机构等组成[3-4],其中喇叭嘴机构由弹簧板、喇叭嘴、连杆、曲柄等组成,如图1所示。喇叭嘴的作用是为刀头切割滤嘴提供支承,防止滤嘴切割时因受力而下垂变形。由于刀片在切割时具有一定的水平分速度,喇叭嘴应向烟条方向相应移动,因此,采用偏心连杆机构带动喇叭嘴,实现往复运动。

图1 喇叭嘴机构示意图Fig.1 Diagram of bellmouthmechanism

偏心连杆机构(图2)中的连杆机构包括挡圈、密封圈、隔套、双列满圆柱滚子轴承(简称轴承)、连杆和底套[4]。连杆左端用于安装喇叭嘴,右端用于安装轴承、密封圈、底套等,并通过螺栓与底套上的中心螺纹孔锁紧,固定在曲柄轴上。

图2 连杆结构示意图Fig.2 Structure diagram of connecting rod

1.2 问题分析

轴承与连杆轴承座配合采用基轴制[5],即以轴承外径尺寸为基准,采用φ42 mm P6过盈配合。轴承经过长时间运转后发生磨损,当磨损超过一定限度时,会造成高速运行的曲柄连杆机构传动精度下降,无法保证卷烟机的正常运行,需要更换[6-7]。而轴承安装在一个单面敞开的空腔内,并且与空腔内壁之间为过盈配合,无法用一般的拆卸方法进行拆卸,轴承一旦损坏只能更换连杆机构。

2 拆卸工装设计

针对上述问题,根据轴承座安装位置结构,设计了一套连杆轴承拆卸工装,将轴承从连杆的腔体中拉出来。工装结构如图3所示,主要由凸缘、定位套、锁紧螺钉、定位销和螺杆组成。拆卸原理为:人力产生扭矩,通过螺杆和凸缘上的螺母传递到底套,转矩转换为拉力,带动轴承向上移动,实现轴承从连杆中的拆卸。

图3 拆卸工装结构示意图Fig.3 Structure diagram of disassembl tooling

2.1 拉拔力计算

过盈配合的拉拔力为

式中:F为拉拔力,N;Ffmax为结合表面承受的最大单位压力,N/mm2;df为结合直径,42 mm;Lf为结合长度,29 mm;μ为摩擦因数,0.08;δmax为最大过盈量,0.037 mm;Ca,Ci均为系数;Ea,Ei分别为包容性和被包容性的材料弹性模量,Ea=196×103MPa,Ei=206×103MPa;da,di分别为包容件外径和被包容件内径,da=50 mm,di=35.6mm;ν为泊松比,νa=0.27,νi=0.26。

根据已知参数,代入(1)~(4)式计算得到过盈配合的拉拔力F=4.5 kN,即理论计算拉拔力为4.5 kN,实际拉拔力会比理论值大得多,因此,设计拆卸工装时,实际的拉拔力Fr应按理论计算拉拔力的3倍来设计,得到实际拉拔力为13.5 kN。

2.2 锁紧螺钉校核

锁紧螺钉与底套的M6螺纹孔配合,固定拆卸工装,锁紧螺钉材料为低碳合金,性能等级为10.9。锁紧螺钉危险面的拉伸强度条件为[5,7-8]

式中:d1为螺钉危险截面直径,mm;Fr为工作拉力,13.5 kN;[σ]为螺钉材料许用应力;[σb]为螺钉抗拉强度极限,900 MPa;S为安全系数,1.3。

根据已知参数计算得d1=4.4 mm,小于M6螺钉的小径4.917 mm,所以选用M6锁紧螺钉符合设计要求。

2.3 螺杆校核

2.3.1 螺杆直径确定

梯形螺纹为最常用的传动螺纹,其工艺性好,牙根强度高,对中性好,故螺杆螺纹的类型选为梯形[5,8-9]。对于梯形螺纹,螺纹中径d2为

式中:σ为螺杆的抗拉伸强度;τ为螺杆扭转切应力;A为螺杆螺纹段的危险截面面积,20.2 mm2;T为螺杆所受扭矩(螺杆所受的扭矩由扳手长度和操作人施力确定,初步确定扳手有效长度为100 mm,施力为100 N,得到扭矩为1×104N·mm);Wτ为螺杆螺旋段的抗扭截面系数,31.3mm3;[σ]为螺杆材料的许用应力;[σb]为螺杆抗拉强度极限,980 MPa;d1为螺杆螺纹小径,6.2 mm。

计算得σca=176 MPa≤[σ]=[σb]/4=245 MPa,所以螺杆设计的尺寸符合强度要求。

2.4 定位套

根据连杆腔体尺寸设计定位套(图4),定位套定位面为内锥孔,其内径略大于连杆上端外径,外径与凸缘盘相同,有4个定位孔,用于定位螺杆,定位套厚度设计为30 mm。需要校核定位套与连杆接触位置的挤压强度[8]。

图4 定位套结构示意图Fig.4 Structure diagram of positioning sleeve

2.5 凸缘

凸缘为圆盘结构(图5),小端直径略小于轴承内径,前端装有2个定位销,中心处有一个阶梯内孔,通过螺钉与底套配合固定凸缘,凸缘大端均布4个M8的螺纹孔。

图5 凸缘结构示意图Fig.5 Structure diagram of flange

3 使用方法及效果

轴承拆卸方法如图6所示,定位套下端压在连杆上,凸缘通过锁紧螺钉与定位销、底套连接,并且其凸台套在定位套上,当拧动凸缘上的顶杆时,使底套产生向上的拉力,从而带动轴承向上移动。

图6 轴承拆卸方法示意图Fig.6 Diagram of disassemblingmethod for bearing

使用拆卸工装时,先拆除连杆上的挡圈、密封圈和隔套。轴承拆卸步骤如下:

1)装上定位套,将其锥孔卡在连杆上端;

2)装上凸缘,使定位销对准底套上的定位孔,并锁紧螺钉;

3)装上顶杆,使其对准定位套上的定位孔;

4)交叉均匀拧动螺杆,拉出轴承。

使用新的工装对车间8台设备的连杆轴承进行拆卸,统计结果见表1。实现了连杆轴承的拆卸,平均每次拆卸时间为5.4 min,并且连杆轴承座内表面完好,可以重复使用,只需更换轴承,则每次连杆组件的维护成本从原来的25 000元降至300元,减少了备件的损耗量。

表1 工装使用统计数据Tab.1 Data statistics of used disassembling toolingmin

4 结束语

针对连杆轴承难以拆卸的问题,设计了专用的拆卸工装,采用拉拔的方法直接拆卸连杆中损坏的轴承,再更换新的轴承,使连杆可以重复使用,使得连杆组件的维护成本大大降低,减少了备件的损耗量,并且拆装工装使用方便,平均每次拆卸时间只需5.4 min。

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