EP叠成带芯输送带硫化工艺质量问题分析及解决措施

2020-01-15 02:56祝天龙贵州博宏观音山矿业分公司橡胶塑料制品厂贵州六盘水553032
化工管理 2020年6期
关键词:胶料压缩比输送带

祝天龙(贵州博宏观音山矿业分公司橡胶塑料制品厂,贵州 六盘水553032)

输送带具有连续化,高效率等特点,运用广泛。随着市场的发展,对输送带提出了更高的使用要求,而EP帆布具有强度高,重量轻等特点,现将EP叠层带芯普通带、耐热带,在生产中出现的气泡、带面明疤、带身水波纹,带边夹沟、海绵等质量问题,严重影响产品质量,现对产生质量问题进行分析,并提出解决措施。

1 气泡

1.1 原因分析

气泡分为胶泡和布泡,是覆盖胶与布层间或者布层与布层间起泡,戳破气泡形成空洞,严重影响质量。出现气泡的原因有以下几点:1、药品、布等受潮,含水多,胶料混炼不均2、成型质量不好,胶料和胶布有杂质,EP布接头处不平整,带芯成型卷曲时有褶皱现象3、硫化压力、时间或温度不够,欠硫或硫化压力不足,温度不均匀4、硫化未按照要求计算好垫铁厚度,或垫铁重叠,造成带子欠压5、在硫化时未进行二次加压,以排除覆盖胶、布层间包含的空气,水汽等

1.2 预防措施

(1)严格控制药品、布料等受潮,炼胶要混炼均匀,严格控制布料的含水率;(2)所有胶料不能落地,保持胶料清洁,成型时胶布要保持清洁,清除混入杂质,硫化前带坯要认真清理,接头处保证平整,胶布有褶皱现象必须拉平整,硫化时每缸必须拉伸;(3)严格控制硫化三要素:硫化预热温度要够达到143℃,硫化压力不小于2.5MPa,硫化时间要计算好,防止掉压;(4)硫化输送带按照压缩比计算好垫铁厚度,防止垫铁重叠;(5)硫化前采取二次加压排气,如有需要可排气2次。

2 明疤

2.1 原因分析

输送带覆盖胶表面的局部凹凸不平称为明疤,明疤过多会影响输送带的使用寿命,明疤产生主要有以下原因:成型时胶布拼接不合理,覆盖胶厚度不足或表面不平整,造成带坯厚度相差过大,而带坯厚度较小的地方易出现明疤,未计算好压缩比,垫铁过厚,带坯厚度过小,生带夹持部位带坯凹陷,带坯宽度过窄,胶料填充不满易出现明疤,覆盖胶表面有烂洞,有异物等都易出现明疤。胶料焦烧时间短,流动性差,平板合拢时胶料未完全流平硫化已经开始,未流平的地方会产生明疤,垫铁下有老胶皮,使垫铁局部过厚。

2.2 预防措施

(1)加强压延工艺控制,做到胶片厚度一致,成型时胶布拼搭要符合要求,纵向、横向搭头处要错开避免带坯局部过厚;(2)调整配方提高胶料流动性;(3)计算好垫铁厚度和硫化压缩比,带坯宽度要合适,生带夹持造成的凹陷要及时补胶,必要时调整夹持压力;(4)隔离剂不要喷洒在胶料有褶皱的地方,造成胶料重皮造成明疤;(5)可采用二次加压以排除空气;(6)定期翻垫铁,清除老胶皮;(7)胶料不落地,保持清洁

3 带身水波纹

3.1原因分析

带身表面凸起呈现出波浪形状,分为横向和纵向两种。带身横向水波纹的原因:(1)成型时胶帆布打褶;(2)硫化时拉伸不足。

带身纵向水波纹的原因:带坯过宽或垫铁间距太窄,或者带坯朝一边靠,引起一边的间距过窄,硫化时带坯以平板中线向两边延伸,由于EP帆布空隙小不易被压缩,遇到垫铁时无法扩展,受阻挡后挤在一起形成纵向水波纹;硫化前操作时间太长,受热后胶料粘连在平板上,当平板合拢时带坯不易向两边延伸。

3.2 预防措施

横向水波纹预防措施:成型时将挂胶面铺平贴合,打褶处拉开后铺平贴合;适当加大硫化伸长率,特别是第一版和最后一版要有足够的拉伸;硫化操作时保持带坯在平板中间,两边距垫铁一致;带子出缸后应立即定伸,保持一定压力,阻止收缩,待温度降低后去掉压力

纵向水波纹预防措施:成型时严格控制带坯宽度,掌握好带坯宽度与垫铁横向间距,使用包胶工艺,控制带芯宽度为成品的97%;缩短硫化操作时间,也可适当缩短带坯宽度;3 每一缸带子要有足够的拉伸控制在1%--2%。

4 带边夹沟、海绵

4.1 原因分析

带子两侧出现夹沟,有时有海绵状,严重影响使用寿命。出现夹沟的原因有带坯过小或拉伸太大;边部有裂缝,渗入了隔离剂;垫铁较厚,压缩比过小,硫化欠压;

4.2 预防措施

检查垫铁宽度、厚度、压缩比是否符合工艺规定,严格控制硫化压力防止掉压。硫化时喷洒隔离剂要适量,防止过多隔离剂渗入夹缝。用伸长、压缩比、硫化宽度等调节。改用包胶工艺,使夹沟、裂缝等大量减少;

5 平板口重皮或起泡

5.1 原因分析

带子冷却部位出现重皮,起泡等现象,主要原因有:冷却部位温度较高冷却不够,重复硫化部位太小;平板口喷隔离剂太多,硫化操作时间太长

5.2 预防措施

加大冷却水,降低平板口冷却温度。加大硫化重复硫化部位550mm。喷洒隔离剂少且喷洒均匀,缩短操作时间,必要时将生熟部位隆起的胶割掉。

6 结语

生产中采用包胶工艺,取消边胶加工环节,采用雾状喷洒隔离剂,每缸翻垫板清除老胶皮等方式,取得了较好的效果。采用以上措施,我厂的输送带质量不断提高,受到用户好评。

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