宽厚板轧机机架辊故障分析与改善措施

2021-07-09 00:57
山东冶金 2021年3期
关键词:轴孔分体式机架

董 杰

(莱芜钢铁集团银山型钢有限公司宽厚板事业部,山东 济南271104)

1 前 言

宽厚板轧机机架辊复杂的机械结构导致故障点增多,轧机机架辊故障频发且更换困难,造成巨大的停机浪费和故障损失。国内多条宽厚板生产线的机架辊结构形式总体相近,稍有差别,普遍存在故障率高的缺点。如山钢莱芜钢铁宽厚板采用单台电机带动3根辊道的机构齿轮箱为分体式,频繁出现齿轮、轴承损坏状况,平均使用寿命4个月;济钢宽厚板箱体润滑方式为外置管路,出现过齿轮轴承损坏,平均使用寿命8 个月;湘潭宽厚板机架辊齿轮箱为整体式,同样采用1 台电机带3 根辊道的传动方式,主要故障点是进水故障,其精轧机平均使用寿命9 个月。针对莱钢宽厚板产线机架辊存在的两种主要故障,通过对比各个产线机架辊结构,通过细致分析莱钢机架辊在密封、轴承箱、锁紧机构等结构上存在的缺点,确定主要故障原因、制定改善措施。通过改善,莱钢机架辊的使用寿命延长到9个月。

2 机架辊润滑油泄露故障原因及改善措施

机架辊润滑油泄露导致润滑油量不够或润滑油进水,造成润滑不良,诱发轴承、齿轮损坏。几种泄露故障介绍如下。

莱钢宽厚板机架辊轴承箱采用分体式结构,“分体式箱体”结构中的结合面位置润滑油泄露,是泄露故障发生的主要形式。在分体式箱体结构中,稀油端的进油孔在下箱体,油道通过结合面,经过上箱体才能到达各个润滑点。油道出现“易漏点”,在上下结合面部位,通过在油道中安装3个O型圈来密封。机架辊长时间使用后,特别是其所处的环境温度较大的情况下,O 型圈老化硬化,此处泄露经常发生且不易消除。

摒弃分体式箱体,采用整体式箱体结构可以有效解决这一问题。莱钢宽厚板进行了设备结构改造,将分体式箱体改造为整体式箱体,见图1。整体式箱体的设计主要以安装尺寸、润滑油路布局、惰齿的装配方案等为设计重点,改造后取得了良好的治漏效果。

图1 机架辊整体式轴承箱改造图示

针对整体式箱体惰辊无法安装的缺陷,可以采用设计加工定位轴套的方法,用于安装和定位轴承与齿轮。

轴承箱结合面泄露是机架辊润滑油泄露最主要的故障形式,除此之外,还有几种泄露故障可以通过简单的更换易损件、恢复零件尺寸精度来消除,如轴承密封处的泄露,原因主要是唇封与轴套磨损出间隙、端面密封垫压缩量不够,可以通过定期更换唇封、密封垫、轴套的措施进行消除;表面油道、螺栓孔泄露,可以通过在线焊补的方式进行消除。

在齿轮箱改造的同时,对与之配合的密封及端盖进行结构性改造,增强密封效果,见图2。设计密封装置,利用机架辊转动时的离心力,以机械装置辅助导流,防止高压水沿辊子轴进入箱体,同时防止油脂泄漏。采用双层密封,以及密封之间设计管路和油室,提供双向的油压来增强密封性,抑制空气和水汽的进入并防止油脂泄漏。

3 机架辊齿轮断裂故障的原因和改善措施

机架辊齿轮负载高,受冲击大,长期使用后安装精度变差,多条产线出现过齿轮断裂的故障,分析其主要原因及改善措施如下。

图2 机架辊密封改造示意图

1)机架辊锁紧装置失效。无论是莱钢选用的液压式锁紧装置,还是济钢等产线选用的斜铁式机械锁紧,都会发生液压缸内泄、斜铁磨损等故障,导致锁紧失效。锁紧装置失效直接导致机架辊的振动,使轴承齿轮处于恶劣的运行环境下,造成损坏。莱钢宽厚板针对机架辊锁紧失效故障,自主研发了一种自动补偿锁紧装置,见图3,借助液压缸的补偿功能和斜铁的自锁功能,实现了机架辊的有效锁紧。

图3 一种自动补偿锁紧装置

2)机架辊安装位置的尺寸精度失效。随着机架辊震动和环境的腐蚀,机架辊安装位置的牌坊及附着的滑板出现磨损。安装尺寸失效使机架辊齿轮不能良好的啮合,出现局部接触和交变应力,降低齿轮寿命。另外机架辊本体备件,如辊子、齿轮箱的局部尺寸精度下降,对轴承、齿轮的定位精度、密封性产生不良影响,继而造成故障发生。上述牌坊、辊子、齿轮箱等位置的磨损可以通过定期测量和修复进行精度恢复,消除故障因素。

3)惰齿结构的缺陷与改善。莱钢宽厚板机架辊,齿轮箱内的惰齿与轴的连接采用带锥度的轴孔结构,这种结构在装配时,受齿轮的热装温度、轴孔的过盈量等因素影响,齿轮和轴不能实现稳定的定位。在轴线方向,齿轮和轴靠零件间的过盈配合实现定位。在运行过程中的交变载荷、冲击等因素的影响下,齿轮沿着齿轮轴的轴线方向发生窜动。一旦发生窜动,齿轮的传动精度完全失效,将迅速损坏。针对此项缺陷,重新设计圆柱轴孔的结构形式,在齿轮两端采用台阶和定位轴套对齿轮进行定位,消除齿轮窜动的条件,消除故障隐患。圆锥轴孔与圆柱轴孔结构齿轮轴装配见图4。

图4 圆锥轴孔与圆柱轴孔结构齿轮轴装配比较

4 结 语

通过对机架辊轴承箱、密封、锁紧机构、齿轮等多处结构的改善,莱钢宽厚板机架辊的故障明显减少。机架辊的润滑油泄露、齿轮断裂等故障得到了有效遏制,其使用寿命由原来的4 个月延长到9 个月以上。对维护成本的降低、生产的连续性提高起到良好的促进作用。多项改善方法和经验对同类产线的设备结构改善、故障消除具有推广借鉴意义。

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