提高液化气收率的措施探讨

2020-08-07 08:13席满意1张爱茹李峰峰赵雪萍
福建质量管理 2020年14期
关键词:加工量液化气塔顶

席满意1 张爱茹 李峰峰 赵雪萍

(1.兰州石化职业技术学院 甘肃 兰州 730060;2.兰州石化公司 甘肃 兰州 730060)

一、前言

550万吨/年常减压装置于2009年11月建成投产,该装置为燃料型常减压蒸馏装置。主要以南疆原油、北疆原油、吐哈原油为原料,主要产品为连续重整原料、石脑油、加氢航煤原料、煤油、轻柴油、重柴油、润滑油基础油、催料、渣油、不凝气及液化气等。自开工投产后,液化气收率一直较低,2016年液化气平均流量1.1t/h,占设计值4.0t/h的27.5%。液化气出装置流量与设计值偏差较大,收率偏低,降低了轻烃回收系统的经济效益。

二、当前状况

表1 2016年6~11月液化气出装置流量表

根据上表可以看出,液化气出装置流量波动较大,2016年6~11月合计平均值为1.1t/h。平均收率为27.5%。

三、原因分析

1.操作参数不合理,操作人员经验不足,对稳定塔各操作参数需调节,摸索最适宜温度压力回流比使液化气收率提高;

2.夏天温度较高,液化气出装置容易憋压,使收率下降;

3.原油性质不稳定,进入稳定塔的初顶油流量变化较大,影响液化气收率;

4.装置加工量较低时,液化气收率较低。

对以上原因进行主要原因分析,收集2017.6-2017.8月液化气出装置流量数据,在8月份天气最热时,平均流量也可达到1.42t/h。因此高温天气造成憋压不是主因;采集稳定塔进料流量变化,最低为50t/h。最高95t/h,平均80t/h。原油性质不稳定不是要因;本装置日平均加工量为15756吨,2013年已达到16000吨/日,加工量低不是要因。所以通过排除法,确认操作参数控制不合理是主要原因。随着近年来石油资源的短缺和液化气需求的增加,公司对其收率十分重视,收集2016年10月的平均流量为1.54t/h。占设计值的39.01%其中有几日平均流量已达到1.8t/h。即45.6%。运用科学合理的方法,调整操作,以提高液化气收率。

四、优化控制

表2 控制参数优化表

由表-2可以看出,C201顶温、顶压、顶回流、再沸器返塔温度对液化气收率影响较大。

五、小结

1.提高塔顶温度,可提高液化气收率,但顶温过高,增加空冷负荷,顶回流温度升高,塔顶压力增加,导致液化气收率下降,温度控制在55-60℃较合理。

2.顶压上升,液化气收率下降,低压有利于提高收率,但若低于0.9MPa,塔顶不凝气去气体精制憋压,压力控制位1.0-1.15MPa较好。

3.顶回流温度较低,有利于液化气馏出,但若温度低于25℃,大量的液化气进入胺洗塔,易造成液化气含硫重,质量不合格。

4.提高塔底再沸器有利于提高液化气的收率,但温度过高,会是液化气中C5以上组分增加,影响质量,因此控制175-185℃合适。收集2017年7月2日-8月16日液化气收率平均值2.1t/h。已超过目标值1.8t/h,达到53.2%。

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