钻孔喷孔、除尘防护装置的研制与应用

2018-01-01 22:57杨忠胜
科学与财富 2017年30期
关键词:应用

杨忠胜

摘要:永贵能源新田煤矿在施工瓦斯抽采钻孔过程中,钻孔穿煤时用水打容易堵钻,施工至煤段时改用压风排渣施工工艺进行施工。新田煤矿瓦斯含量高,打钻时易引发高浓高压瓦斯喷出造成风流中瓦斯浓度超限,压风排渣施工造成煤尘到处漂浮。由此造成重大的安全隐患和影响钻进效率效果。通过安装使用自制的钻孔喷孔、除尘防护装置后,解决了这一问题。

关键词:钻孔喷孔;除尘防护装置;应用

1设计理念

在瓦斯预抽钻孔施工时,让抽采钻孔内喷出的高压力瓦涌流,不直接进入施工钻场,而通过专门定制加工的钻孔喷孔、除尘防护装置(封孔装置、喷孔防护装置),将喷出的高浓瓦斯直接引入到喷孔、除尘防护装置中,通过上面的DN40的短接与瓦斯抽放支管进行连接抽放。矿井瓦斯抽放管中,实现气(瓦斯)、水(打钻水)、渣(煤矸渣)的有效分离,为钻探施工工作创造良好的安全环境,同时增加钻孔深度(喷孔、頂钻),提高瓦斯抽放效果。

2钻孔封孔装置(封孔套管)

抽采钻孔封孔装置采用DN108mm的铁管进行加工,在DN108mm铁管尾端往前约200mm处焊接一个长度为300mm直径为76mm的丝短接(短接与套管之间的夹角为600)。采用马丽散进行封孔,利用迅速膨胀将封孔装置紧固在煤层孔壁上,把钻孔封闭严实,实现对瓦斯抽放钻孔的快速封堵。钻孔封孔装置见图。

3钻孔喷孔除尘装置的工作原理

采用3mm铁板,做一个约30Kg重的全封闭容器,在容器内的侧面上部,开设一个进料口(DN76mm)与钻孔喷孔封孔装置连接,另一侧面下部开设一个出渣口(半径150mm)和出水口(半径75mm),容器的顶部在开设一个出气短接(DN40mm)和19的截止阀及喷雾快接实现降尘并与矿井支管抽放系统连接。当钻孔施工时,高压力高浓度的瓦斯、钻孔水和煤、矸渣进入钻孔喷孔、除尘防护装置内,根据气、水、渣比重的不同,气态的瓦斯在容器上部的出气口,通过抽放管中的负压,直接进入抽放管中排出,而钻屑和水则从容器的出渣出水口流出,从而实现气、水、渣的分离。钻孔喷孔、除尘防护装置连接方法及工作原理见图。

4、井下试验

4.1试验地点:我们将试验地点选择在1#底板瓦斯抽放巷穿层钻场内,施工4#煤层穿层卸压抽放钻孔时,安装使用钻孔喷孔防护装置1套。在下风侧的回风流中,分别安设一台低浓瓦斯传感器,监测回风的瓦斯浓度。

4.2开孔

在施工瓦斯抽放钻孔时,采用Ф113mm钻头开孔开孔深度为1.5m,保证钻孔内壁平滑,便于封孔严密。

4.2.1封孔

拆卸钻杆后,把封孔套管插入孔口内,用马丽散将封孔套管封进Ф113开好孔的孔内保证不漏气。

4.2.2连接钻孔喷孔、除尘防护装置

当封孔完毕后,开动钻机把钻杆送入封孔套管中,然后用108的挡板螺丝与封孔套管连接,封孔套管上DN76短接与钻孔喷孔防护装置的连接装置

4.2.3使用钻孔喷孔、除尘防护装置穿煤

当钻孔穿煤时,打开钻孔喷孔、除尘防护装置上DN40的短接并与抽放支管进行连接,使这形成钻孔抽放负压。当有高压瓦斯喷出时,高压瓦斯、钻孔水和煤矸渣,通过连接装置上的三通,进入钻孔喷孔、除尘防护装置。由于物质比重的不同,水和钻屑就从气水分离器的低部流出,而高浓瓦斯则通过钻孔喷孔防护装置上部的出气口,进入抽放管中,实现了气、水、渣的分离,杜绝了在打孔穿煤时,高浓瓦斯进入工作面和回风流的现象及施工现场煤尘大现象。

5、试验效果

5.1钻孔穿煤时间、深度和穿煤量

在施工钻孔时安装钻孔喷孔、除尘防护装置,我们对使用喷孔、除尘防护装置前后的钻孔穿煤时间、穿煤深度和穿煤量进行了分析,经分析得出在使用钻孔喷孔防护装置后,钻孔穿煤时间、穿煤深度、穿煤量比未使用时增加。

5.2穿煤时钻场内和回风流瓦斯浓度

通过对使用钻孔喷孔、除尘防护装置前后的钻场内和回风流的瓦斯浓度进行对比分析,得出使用该装置后,钻孔在穿煤过程中(穿层钻孔),钻场内及回风流中的瓦斯浓度明显降低,保证了钻孔喷孔时钻场内瓦斯浓度不超过0.8%。

由此可见:在使用喷孔、除尘防护装置后,钻孔穿煤时喷出的高浓瓦斯,已经通过钻孔喷孔、除尘防护装置顺利进入矿井抽放管,钻场内瓦斯浓度不超限,保证了施工现场的安全施钻。

6、结论

⑴提高了施钻人员的安全系数。通过使用钻孔喷孔、除尘防护装置,使钻孔在穿过有喷孔严重的煤层时,能有效将钻孔内的高浓瓦斯,通过防护装置,进入矿井抽放系统,而不直接涌入施工钻场(钻场内的瓦斯浓度在0.25%~0.40%左右,远远低于1%),有效解决了钻孔在施工过程中,钻场内和回风流瓦斯超限危及施工人员生命安全这一重大安全隐患。

⑵提高了钻孔的穿煤效果(穿层钻孔)。试验证明,在施工瓦斯预抽钻孔时,安装使用钻孔喷孔、除尘防护装置后,可以延长穿煤时间,提高穿煤深度,最大限度延长穿煤深度, 大大提高了预抽钻孔的穿煤效果。

⑶提高了打钻工效。由于使用了钻孔喷孔防护装置,使打钻时钻场内的瓦斯不再超限,也不再因瓦斯超限而停工停产,从而提高了打钻效率,该防护装置具有一定的推广价值。

⑷本装置适用于打正、反向钻孔,倾角0~90?,开孔高度大于0.3m,对于下向孔还有待继续试验。

参考文献:

[1]穿层钻孔喷孔发生的突变机理及防喷孔措施[J].黄旭超,程丽,陈宴勤,王艳华.煤矿开采.2010(02)

[2]煤层钻孔喷孔的发生机理探讨[J].梁运培.煤矿安全.2007(10)endprint

猜你喜欢
应用
配网自动化技术的应用探讨
带压堵漏技术在检修中的应用
行列式的性质及若干应用
癌症扩散和治疗研究中的微分方程模型
红外线测温仪在汽车诊断中的应用
多媒体技术在小学语文教学中的应用研究
微课的翻转课堂在英语教学中的应用研究
分析膜技术及其在电厂水处理中的应用
GM(1,1)白化微分优化方程预测模型建模过程应用分析
煤矿井下坑道钻机人机工程学应用分析