SKI-210脱乙基型C8芳烃异构化催化剂的工业应用

2021-05-12 06:38刘中勋秦朝晖康承琳周震寰焦章迪杨振宇
石油炼制与化工 2021年5期
关键词:异构化乙苯乙基

刘中勋,秦朝晖,康承琳,李 翔,周震寰,焦章迪,杨振宇

(1.中国石化石油化工科学研究院,北京 100083;2.中国石化上海石油化工股份有限公司;3.中国石油抚顺石化分公司)

全球包含异构化单元的芳烃联合装置已有百余套,其中异构化单元采用乙苯脱乙基型技术路线的装置数量占比超过70%,而以目标产品的产能计其占比则超过75%。

SKI系列乙苯脱乙基型C8芳烃异构化催化剂的研发始于20世纪90年代,至90年代末技术逐渐成熟,并完成了催化剂的技术定型,2002年第一代SKI系列脱乙基型C8芳烃异构化催化剂首次在工业装置实现应用,性能表现符合预期[1-3]。此后十余年,在新发明技术的支持下,连续推出了第二代、第三代脱乙基型异构化催化剂[4-6],均获得良好的工业应用业绩[7-9],同时实现了自主领域技术整体的不断进步。

2009年,中国石化上海石油化工股份有限公司(简称上海石化)建成600 kt/a对二甲苯(PX)联合装置,第二代SKI-110脱乙基型C8芳烃异构化催化剂得以首次在新建工业装置中实施应用,取得了良好的运行效果[7-10]。2014年,该装置实施大检修,时值最新的第三代SKI-210脱乙基型C8芳烃异构化催化剂完成研发,换装SKI-210催化剂后,在同套装置上实施了首次工业应用[9]。

在SKI-210催化剂首次应用性能考核标定中,二甲苯异构化活性(PX/X)达到23.53%,乙苯转化率(EBC)达到68.33%,单程二甲苯损失率(XL)为1.37%[9]。自催化剂实施应用至今,标定后运行已接近6年(总运行超过70个月),表现出优异的性能稳定性。标定及长周期运行结果表明,新一代脱乙基型异构化催化剂活性更高、选择性更好、稳定性优良,且工艺操作简便。以下主要介绍SKI-210催化剂的首次长周期工业应用情况。

1 装置概况及催化剂特点

上海石化 600 kt/a PX联合装置于2009年全公司炼化一体化期间建成,异构化技术采用脱乙基型异构化技术路线[10-12]。装置具有一次性投资相对较低、装置规模相对较小、PX产出效率高、操作运行成本低、操作灵活性强的特点,长周期运行过程中表现出良好的技术经济性。

SKI-210催化剂是以分子筛和氧化铝为载体材料的酸与金属双功能催化剂。适宜的MFI结构材料为催化剂提供酸性活性中心,支持更高的主反应活性;贵金属提供金属活性中心催化乙苯(EB)转化反应;引入发明的改性组元技术,保障了催化剂高活性下良好的过程选择性。催化剂工业生产过程顺畅,产品质量稳定,工业应用操作简便,性能稳定性优良。SKI-210催化剂的主要物化性质及性能概况如表1和表2所示。

表1 SKI-210催化剂的主要物化性质

表2 SKI-210催化剂的催化性能

2 工业应用

2.1 催化剂生产

第三代乙苯脱乙基型C8芳烃异构化催化剂采用了新改性技术[9],成型过程得到关键性优化,不但可从根本上弃用原需添加的有机助挤剂,利于后续高温焙烧生产过程的稳定控制,还有效提高了催化剂载体和成品的机械强度,为全流程生产的稳定控制和产品质量的提高提供了坚实基础。表3为第三代乙苯脱乙基型C8芳烃异构化催化剂成型过程优化前后的效果对比。表4为SKI-210催化剂成品的性能。由表3和表4可见,成型过程优化后,催化剂强度提高,成品剂性能满足预期。

表3 第三代脱乙基型C8芳烃异构化催化剂成型过程优化前后的效果对比

表4 SKI-210催化剂成品性能

2.2 催化剂装填

反应系统清理洁净后,对反应器及内部构件进行检查,确认满足装剂条件后实施催化剂装填。装填数据汇总见表5,数据显示催化剂装填过程管理符合要求,整体装填结果正常。

表5 催化剂装填数据

2.3 装置开工

2.3.1 投料方案装置采用低温投料方案,投料前控制催化剂床层温度在310~315 ℃,高压分离器压力控制在0.60~0.70 MPa,补充氢流量应保证可达到25 000 m3/h,装置负荷要求不低于50%,条件具备后尽早提高负荷运行。

2.3.2 开工过程异构化单元实际投料开工过程中,进料负荷从50%起步,总体在50%~75%之间波动,补充氢流量实际需求最高达到18 000 m3/h,循环氢纯度最低至体积分数80%,系统压力变化很小,反应器出口温度最高达到350 ℃,反应器出、入口最大温升为40 ℃。采用新改性技术制备的SKI-210催化剂在初活阶段即表现出良好的选择性,初始反应剧烈程度易控,化学耗氢量显著低于预估值,投料中循环氢纯度下降较慢,最低值较高,温升控制在预期范围以内,投料过程平稳,开工控制难度变小。

2.3.3 初期运行调整受装置上下游影响,装置初期负荷在60%~75%之间波动,随后相对稳定在60%~65%。相应调整反应器入口温度至360 ℃,高压分离器压力至0.70 MPa,补充氢流量为4 500~5 500 m3/h,循环氢纯度(体积分数)约85%。一周后装置调整至满负荷运行,对工艺参数作相应调整,主要是反应器入口温度调至370 ℃,数据显示PX/X达到23.7%,EBC约为60%,活性与选择性整体符合预期。

2.4 性能考核

SKI-210催化剂首次工业应用满负荷运行3个月后,经进一步优化调整,在协定时间内完成对SKI-210催化剂应用性能连续72 h的考核标定。考核标定期间,异构化单元原料性质稳定,反应工艺条件平稳,物料平衡数据正常,标定结果汇总见表6和表7。

表6 异构化单元标定期间的反应工艺条件

表7 SKI-210催化剂性能的工业标定结果

标定结果表明,SKI-210脱乙基型C8芳烃异构化催化剂性能指标满足合同要求,综合性能良好,满足装置生产需求,催化剂在大型芳烃联合装置中首次工业应用获得成功。

2.5 长周期运行

SKI-210催化剂开工至今历经两个检修周期,运行近6年,期间无再生需求。基于生产和运行优化需求,催化剂运行30个月后,于第二周期初始阶段完成提温约3 ℃的优化调整,使催化剂处于更高EBC下操作。表8为SKI-210催化剂长周期运行的工艺条件及性能平均值,图1和图2分别为催化剂长周期运行的反应温度和催化性能变化趋势。

表8 SKI-210催化剂长周期运行工艺条件及性能

由表8、图1和图2可见:SKI-210催化剂在历时近6年的实际运行过程中表现出优异的性能稳定性;第二周期反应温度调整后,EBC达到70%以上,同时保持了良好的过程选择性;实际运行过程中实现了恒温、恒压操作,为满足装置生产需要、支持装置良好的技术经济运行提供了有力支持。

图1 SKI-210催化剂在长周期运行中的反应温度变化趋势

图2 SKI-210催化剂在长周期运行中的催化性能变化趋势

3 技术经济分析

在处理相同原料的情况下,以SKI-110和SKI-210两代催化剂性能考核标定数据为基础,对芳烃联合装置进行物料平衡测算,结果见表9。由表9可见,以SKI-210催化剂替换SKI-110催化剂,SKI-210催化剂因活性和选择性提高,在处理相同原料的情况下,可提高PX等高附加值产品产率,优化产品分布,降低化学氢耗,使装置年增经济效益达到1 967万元。另一方面,因催化剂活性提高,在处理相同原料的情况下,PX联合装置操作负荷可降低约0.8%,从而降低装置运行能耗,节省产品生产的成本支出,折算能耗节省435万元/a,经济效益显著。

表9 两代催化剂作用下的物料平衡数据 kt/a

4 结 论

新一代SKI-210脱乙基型C8芳烃异构化催化剂首次工业生产流程获得优化,生产过程稳定,产品质量稳定。催化剂首次实施工业应用,开车顺利,操作简便,应用性能标定结果良好,其中PX/X为23.53%,EBC为68.33%,XL为1.37%,各项性能均优于合同指标要求,催化剂整体性能达到世界先进水平。上海石化在其大型PX联合装置中使用SKI-210催化剂,使PX产率提高、生产成本降低,综合技术经济性良好,可为催化剂在同类装置上推广应用提供借鉴。

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