提高热电锅炉CEMS精确度的实践

2022-06-24 06:53陈红果
冶金动力 2022年3期
关键词:外排氮氧化物分析仪

陈红果

(攀钢集团攀枝花钢钒有限公司能源动力分公司,四川攀枝花 617000)

前言

十八大以来国家出台和修订一系列生态环境保护方针政策、法规标准,扎实推进生态文明建设。而环境监测则是生态文明建设大厦的根基,其中,环境监测数据是国家制定生态环境方针、政策的重要参考,也是政府部门实施生态环境监管的有效依据,更是企业落实主体责任的重要体现,是生态环境保护工作的生命线。《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ 75-2017)和固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术要求及检测方法》(HJ76-2017)的出台进一步规范了在线监测设备的技术参数要求,对环境监测数据提了“真”“准”“全”的要求,即真实、精准、全面,同时排污许可制的实施倒逼企业进一步强化环境保护工作,提升污染物治理水平、保障环保设施稳定运行、污染物达标排放,自证合规。因此企业做好污染源自行监测工作,保障自行监测设施稳定运行、精确测量,在环保工作中显得尤为重要。

1 运行现状

能源动力分公司热电站有4 台煤粉、煤气混烧锅炉,锅炉外排口属环保重点监控点位,要求外排污染物在线监测,数据实时上传国控环保监管平台。主要监测因子包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘、流量、温度、压力、氧含量等。见图1。2018 年3 月1日起执行,新规范对烟气排放连续监测系统运行的要求更高,导致原监测系统分析仪量程不匹配问题凸显。为此,对影响CEMS 系统日常稳定运行的故障、问题进行分析研究,落实解决措施,并结合工艺及排放指标按照新规对CEMS系统实施升级改造。

图1 热电站锅炉CEMS系统示意图

2 热电站锅炉CEMS系统运行存在的主要问题及对策

2.1 管路、设备异常

(1)长时间连续运行和管路老化,监测系统一级过滤器和伴热管弯折处易形成湿烟尘堆积堵塞,造成气路不畅,致使二氧化硫、氮氧化物和氧含量测量值变化缓慢,出现二氧化硫、氮氧化物实测值失真和恒值数据异常。

式中:Y——实际烟气状况下颗粒物断面浓度平均值,mg/m3;

YS——标准状况干烟气下颗粒物断面浓度平均值,mg/m3;

t——测定断面平均烟温,℃;

Ba——测定期间的大气压,Pa;

Ps——测定断面烟气静压,Pa;

XSW——测定断面烟气含湿量,%。[1]

(2)颗粒物分析仪或烟气分析仪镜面污损,造成颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实测值异常。

(3)颗粒物分析仪或烟气分析仪出现零点或量程漂移,造成颗粒物、二氧化硫、氮氧化物实测值失真。

(4)氮氧化物转换炉长期在高温介质中运行,管道内易产生颗粒物堆积凝结,可能造成二氧化硫、氮氧化物实测值失真。

(5)烟气湿度过大,管路中易形成冷凝液,影响取样气路通畅;同时冷凝液会造成烟气中二氧化硫水溶,导致二氧化硫实测值异常偏低。

2.2 氧含量异常导致颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算值异常超标

判断锅炉外排污染物达标与否为污染物折算值浓度(即基准氧含量排放浓度),折算值浓度也是作为超标排放执法的依据,热电站锅炉基准氧含量为6%,正常运行中实测氧含量为4%~6%,[2]锅炉外排污染物实测浓度与折算值浓度关系[3]如下。

式中:ρ——大气污染物基准氧含量排放浓度,mg/m3;

ρ′——实测的大气污染物排放浓度,mg/m3;

φ′(Q2)——实测的氧含量,%;

φ(Q2)——基准氧含量,%。

在外排污染物实测浓度为定量的情况下,实测氧含量监测的准确性直接影响污染物折算浓度结果。CEMS 在运行中氧含量监测异常情况主要有以下几点。

(1)外部因素造成氧含量监测异常。氧含量监测仪及管路安装在烟道和监测平台,平台、烟道钢结构连接加之送吸风机运转振动传播影响,导致检测仪及管路接头经常出现松动漏气现象,空气进入取样管路系统使监测氧含量升高。

(2)冷凝器和湿度电极运行异常触发联锁保护,自动停止抽气泵运行,造成分析仪至伴热管、烟道间形成负压状态,空气通过分析仪排气口吸入气室内,造成氧含量升高。

(3)液位检测开关故障造成排液泵频繁启动排液,由于没有冷凝水排出,造成空气通过排液管路进入到测量管路,造成氧含量升高。

(4)氧量测量传感器受潮或零点漂移,也会造成氧含量测量数据异常,从而影响颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算值异常。

2.3 外排指标达标管控

(1)锅炉使用煤气作为燃料,前端来源煤气质量状况将直接影响外排烟气指标。为确保污染物稳定达标,CEMS 系统监测数据同步上传环保平台的同时也接入锅炉工艺控制室,工艺人员根据实时指标状况进行工艺调节。原传输至控制室DCS 系统的外排污染物指标为标况值,不能真实反映锅炉外排烟气的指标,影响工艺操作控制外排指标达标的精准度,同时可能导致外排烟气折算值超标,存在环保风险。

(2)CEMS 系统监测数据通过数采仪上传至国家环保平台,国家标准要求CEMS 系统监测数据与环保平台数据误差不得大于1%,原CEMS 系统监测数据传输至数采仪采用模拟量信号,易受电磁干扰。

2.4 采取的对策措施

2.4.1 针对管路、设备异常

(1)定期反吹,注意检查气源压力,定期检查一级过滤芯,发现脏污及时清理或更换;

(2)定期检查颗粒物和气体分析仪反射镜面,及时清擦污垢;

(3)定期做好颗粒物和气体分析仪的零点校对及通标气校准;

(4)利用每次停炉对氮氧化物转换炉内部管路进行氮气吹扫清理;

(5)加强集水罐、管路和排水泵的检查,保证冷凝水及时排出,气路畅通。

2.4.2 针对氧含量异常

(1)加强运维巡检,定时检查管路、接头气密性,发现松动及时紧固,老化及时更换;

(2)注意观察冷凝器和湿度电极工作允许状态,发现异常及时处理,避免联锁保护误动作,确保冷凝器正常运行;

(3)定期检查、调整液位接近开关,保证正常排液;

(4)做好氧量测量传感器的通风散热工作,避免受潮或零点漂移。

2.4.3 针对外排指标达标管控

(1)将原传输至控制室DCS 系统的外排污染物指标由标况值改为折算值,方便工艺人员根据指标状况实时调整燃烧工况。

(2)将工控机输出到数采仪的信号由模拟量传输改为数字量传输,杜绝了信号干扰和衰减,增强抗干扰能力,提高了监测数据的传输准确率。

3 按照新规对CEMS系统实施升级改造

鉴于锅炉平台和站房监测设备的测量、传输模块均出现了不同程度老化及设备升级导致的不兼容问题,结合锅炉当前排放指标情况,按新规范要求对热电站锅炉CEMS 系统进行了升级改造和优化配置,重点更换了气体分析仪、烟尘仪、参数仪、伴热管、冷凝器等主体部件,通过软件的优化、升级和部件的更换,保证了CEMS 每套系统的完整性、兼容性和稳定性,提高了测量精度和准确度。见表1所列。

表1 锅炉固定污染源烟气排放连续监测系统改造(部件更换)表

4 完善在线监测设施量化管理

(1)按相关规范要求进行日常维护并做好巡检。

(2)每间站房独立供电并安装UPS 不间断电源,确保稳压不间断供电。

(3)安装温/湿度仪,控制CEMS 监测室的室内温度在20°C 左右,相对湿度在50%左右,确保冷凝器散热效果,为数据采集系统和CEMS 系统相关高精度电子元器件提供较好运行环境,增强CEMS 系统使用寿命。

(4)按HJ75-2017 中的规定定期对标准气体进行核查,结果符合要求并好标气更换记录。

(5)联网稳定度保证现场机在线率为90%以上。定期检查联网卡费用余额,保证费用充足。单台数据采集传输仪每日掉线次数在3 次以内,报文传输稳定性在99%以上;当出现报文错误或丢失时,启动纠错逻辑,重新发送报文。

(6)联网污染源自动监测设备的维修、更换,必须在24 h 内恢复设施正常运行;设施不能正常运行期间,采取人工监测的方式报送数据,烟气人工监测每天不少于4次、间隔不超过6 h。

5 结语

通过对能源动力分公司热电站锅炉CEMS 系统实施技术管理措施及升级改造,CEMS 系统月度设备运行率、监测数据传输率、有效率均大于99%,CEMS 监测数据与上传至DCS 中控系统数据、环保监控平台数据偏差小于1%,提高了环保监测设施本质化水平,具有显著的社会、经济效益。

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