某汽车车身厂废水治理工艺探讨及实践

2017-05-16 21:20钱美荣王友安
湖北工业职业技术学院学报 2017年2期
关键词:改造治理

钱美荣 王友安

摘 要: 简要论述了东风新星车辆有限公司轿车车身厂废水处理的工艺改进,通过增加前处理设备等工艺调整,减少源头污染。新建污水处理站,保证出水水质。通过此次工程技改的实践,使车身厂废水稳定达标排放,为南水北调水源地保护贡献力量。

关键词: 车身废水;治理;改造

中图分类号: X703 文献标识码: A 文章编号: 2095-8153(2017)02-0106-03

某车辆有限公司是一家集汽车生产、销售和服务的现代化企业,其轿车车身厂厂址位于湖北省十堰市六里坪镇,已具备年产3万辆汽车车身的生产能力。南水北调中线工程实施后,丹江口水库大坝加高,六里坪镇进入库区范围,为了确保公司轿车车身厂废水稳定达标排放,公司对废水处理系统进行了技术改造,取得了良好的效果。

1 生产工艺与技改前废水来源及处理

车身生产工艺主要包括冲压—焊接—油漆(涂装)—内饰四个部分。冲压生产方式以大批量轮番生产为主,焊接、涂装、内饰生产方式以大批量流水线生产为主。

车身厂废水主要来自工件漆前表面预处理脱脂洗水、磷化冲洗废水、电漆废水、面漆废水等。

1.1 脱脂废水

工件涂装前脱脂,目的是除去工件表面油污(拉延油、切削油等)及其它杂质,脱脂方法利用碱液清洗法,清洗液主要成份为苛性钠、碳酸钠等。脱脂废水产生量为28m3/h;脱脂废水主要含有石油类和碱性物质,初始浓度为石油类80-100mg/L,COD600-700mg/L,PH8.5-9.5,脱脂废水经车间预处理后由室外工业污水管排入污水处理总站处理,车间预处理工艺流程为:

脱脂废水→调节池→污水提升泵→除油器→中和池→室外工业污水管→废水处理站

脱脂废水预处理后COD500-600mg/L,石油类50-60mg/L,PH7-8。

1.2 磷化废水

磷化废水来自于工件磷化后冲洗水,废水量16m3/h,磷化废水COD浓度400-500mg/L,石油类50-60mg/L,磷酸盐50 mg/L,PH4-6。磷化废水与电泳废水混合经预处理后,排入废水处理总站,预处理工艺如下:

磷化、电泳废水→调节池→污水提升泵→投药反应池→辐流式沉淀池→中和池→工业污水管→废水处理总站

1.3 电泳废水

电泳废水来源于阴极电涂装后工件表面冲洗水,洗水大部分通过超滤系统回用,小部分溢流排放,排放量3m3/h。电泳废水初始浓度COD2000mg/L左右,石油类60-80mg/L,PH5-7。电泳废水与磷化废水混合经预处理后进入废水处理总站,预处理工艺与磷化废水相同。

电泳、磷化废水混合预处理后COD500-600mg/L,石油类50mg/L左右,磷酸盐13mg/L,PH7-8。

1.4 面漆废水

面漆喷漆室采用上送风下抽风液力旋压型(水旋式)除漆雾装置捕集飞散漆雾粒子到格栅地板下水槽中,水槽中废水含大悬浮状油漆粒子,经车间面漆废水处理站混凝除去废漆后,废水循环回用,每月排放一次,约50m3/次,面漆废水初始浓度COD2500-3000mg/L,预处理后浓度COD600-800mg/L,进入废水处理总站。

1.5 其他生产废水

车身厂其它生产废水包括冲压、焊接、内饰等部门排水,以及厂区循环水泵房排水。各车间废水量12m3/h,循环水系统排水15m3/h,共计27m3/h。废水中石油类浓度30-40mg/h,COD浓度300-400mg/L,进入废水处理总站处理。

1.6 废水处理站排水

废水处理站接纳厂区各车间排出的工业废水,废水量74m3/h,进口浓度COD583mg/L,石油类52.7mg/L,磷酸盐3.17mg/L,经过隔油—混凝—中和—气浮处理工艺处理,排水54m3/h,COD浓度235mg/L,石油類9.2mg/L,磷酸盐0.69mg/L。

2 技改思路及内容

2.1 技改思路

改进涂装工艺,新增部分先进工艺设备,减少工艺废水产生量;新建一座处理工艺先进的污水处理站,废水达标排放,达到南水北调中线工程要求的水质标准。

2.2 技改内容

(1)废水前处理设备增加除油装置、去除铁屑装置、去除磷化渣装置,节约用水,延长废水排放周期,减少废水排放量;

(2)喷漆方式由现有的空气喷漆改为静电机器人喷漆,减少用漆量和废水量;

(3)中涂、面漆喷涂的低浓度有机废气通过文丘里式净化系统净化,40米高的排气筒排放,减少废水排放;

(4)选用生物可降解性活性剂配制的低温脱脂剂(43℃),脱脂后的水洗采用纯水机组排放的余水,节约水量约48m3/d,减少碱液排放5m3/d;

(5)采用无镍、无亚硝酸盐磷化液,比常规型用量低20%~30%,减少磷化换热器酸洗除垢所用硝酸量,减少含酸废水的排放。

(6)新建一工艺先进的废水处理总站,原废水站废弃。

2.3 污水总站废水处理工艺及技术参数

(1)技改后废水来源

技改后车身废水主要有油漆车间脱脂碱洗水、磷化废水、电泳废水、面漆废水。其中电泳、磷化废水、脱脂碱洗水先经车间预处理站处理,然后排入污水处理总站,面漆废水经面漆废水站混凝去漆渣后循环回用,半年排放一次,每次排放量100m3。废水总量为67.0m3/h,比技改前减少9.46%、7m3/h。进口浓度COD554.8mg/L,石油类48.5mg/L,磷酸盐2.98mg/L,比技改前减少4-8%。废水来源、预处理、进污水站水质情况见表1。

(2)污水处理站工艺

(3)主要参数

废水处理站设计处理能力为:70m3/h。

调节池:废水在调节池内停留时间为8小时。

斜管沉淀池:废水停留时间2小时,沉淀池表面负何为:6m3/(m2.h)。

石英砂过滤器:直径1.5m,高2.5m,过滤速度9.91m/h。

板框机滤机: 过滤面积为50m2。

加药量:加药采用泵前加药方式。PCA量为260mg/L;为了使生成的絮凝体矾花加大,沉淀速度加快,另外投加PAM,投加量为6 mg/L;为去除磷酸盐、也使乳化态石油类破乳,CaCl2的加量为12mg/L。

运行费用:加药费用0.7元/m3,用电费用0.4元/m3。污水站管理自动化程度提高,废水处理成本比技改前节约0.1元/m3。加上减少9.46%污水量所节约的治理成本,废水综合治理成本约减少19%。

(4)处理效果

进水水质与处理后的水质见表2。

3 结论

(1)本次技改,调整部分工艺,从源头控制污染,废水产生量减少9.46%,污染物减少4-8%。

(2)新建工艺先进的污水处理总站,对车身废水处理效果好,运转稳定,水处理成本较低,满足达标排放要求。

(3)本次废水处理系统的技改,既满足了环境保护的要求,又节约了废水处理成本约19%,给企业带来一定的经济效益,实现了经济环保双赢。

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