口井

  • 一种基于统计原理的环空水泥浆流动摩阻计算方法
    2这四个区块45口井的固井施工现场数据,结合固井声幅图,基于统计原理结合最小二乘法,精确计算优选的45口井的不同密度水泥浆的环空流动摩阻,并对该理论结果进行验证。该计算结果与固井施工实际数据偏差较小,对固井施工设计具有重要的指导意义。1 环空水泥浆流动摩阻计算思路1.1 选择固井施工数据选取N口井固井施工数据作为计算基础,N越大越好。根据固井施工中注入不同密度水泥浆总量、返出量、漏失量,结合固井声幅图水泥浆返高,确定这N口井的环容。1.2 确定不同水泥浆体

    承德石油高等专科学校学报 2022年4期2022-09-23

  • 抽油机功率法平衡技术的应用
    共300 口,每口井功率平衡率在50%~100%间均匀分布11 个测试点,分别测试抽油机有功功率值,3 种型号抽油机不同平衡率下有功功率数据见表1。当功率平衡率在80%~100%区间内时,3 种型号抽油机的有功功率值不随平衡率升高而降低,判断该区间为耗能最低功率平衡率区间。表1 3 种型号抽油机不同平衡率下有功功率数据 kW综合以上分析,当抽油机井功率平衡率小于80%时可判定抽油机平衡不满足能耗最低的标准,需对抽油机进行平衡调整。3 功率法平衡调整技术的应

    石油石化节能 2022年5期2022-06-16

  • 三路开攻,创新创效创纪录
    常规压裂1272口井、大型压裂292口井、修井517口井,施工总量与去年同期相比增长394口井。今年以来,大庆油田井下作业分公司全力抓好“三件大事”,聚焦增储上产、“治病救井”、效益动用“三大战场”,科学匹配生产要素,精细运行计划安排,合理调配保障资源,全力实现井下施工提速提效。增储上产,开攻!为油“开路”,他们是“专业”的。大庆油田井下作业分公司持续提升队伍专业化水平,作业二大队连续油管设备承担致密油水平井一体化施工,特种工艺作业二大队带压设备承担压驱、

    中国科技纵横 2022年7期2022-05-03

  • 零散短热洗周期油井加药技术研究及效果分析
    到目前共计应用6口井,至2021年7月1日,时间最长的1口井已连续加药272天,最短的1口井已实现连续加药124天,均实现加药后免热洗。结合集中加药效果,预计6口井均可实现一个检泵周期内免热洗。2.1 系统效率上升、吨液百米耗电下降统计6口井试验前后的动态数据,进行了能耗对比测试,计算了试验前后的系统效率及吨液百米耗电[6],试验前后系统效率对比见表2。试验前后产液量稳定并略有上升,平均系统效率上升2.12%,百米耗电下降0.05kWh。表2 试验前后系统

    石油石化节能 2022年2期2022-03-30

  • 应用超临界蒸汽吞吐提高C13 块开发效果
    吞吐,阶段实施6口井,注入超临界蒸汽13613t,吞吐投产的2口井阶段产油6510.3t,另4口井阶段增油2372.6t,提高了C13块的开发效果。关键词:蒸汽吞吐;超临界;C13断块属于厚层块状油藏,区块储层物性差,油品性质差,原油粘度为652mPa·s(50℃),油水粘度比较大,含油幅度低(含油幅度50m),油层埋深较深(1650-1800m),受原油物性影响,油井投产后,产量逐渐下降,且随着开发年限的延长,重质成分含量增加,油井近井地带易堵塞。为了提

    油气·石油与天然气科学 2021年6期2021-09-10

  • 我国首个深层千亿立方米储量页岩气田全面开建
    署的8个平台54口井全部开钻,已完钻46口,优质储层钻遇率达95%以上,集气总站和3个平台12口井已投产,日输气量为105×104m3;二期项目建设全面铺开,计划建设年产能20×108m3,实施14个平台110口开发井,9口井已开钻,10余口井正开展油气测试,集气管线、供电线路等工程正加紧施工。

    天然气技术与经济 2020年2期2020-12-20

  • 创新管理方法延长油井免修期
    ,共有油井305口井,其中螺杆泵井105口,抽油机井200口。大部分油井位于压覆区(城区、村屯),开采时间较长,存在着油井杆管磨损严重,油井砂面高,油层脱气,吐砂较为严重,城区注水井停注,地下亏空,井筒结垢较为严重等诸多问题。2、目前油井大量使用修旧油管,使井下管柱新度系数很低,油井工作状况变差;油井出砂、出泥浆、结垢现象逐年增多,管杆偏磨、管漏、杆断脱现象也日趋增多,这些因素增加了油井维护性作业工作量。3、2019年计划维护性费用264.41万元,全年计

    石油研究 2020年2期2020-10-19

  • 机采井集中热洗方法及节能效果分析
    ,一次热洗只洗1口井,每热洗1口井需占用1天的时间。某采油厂机采井平均热洗周期为120天,平均每口井年热洗3次。随着机采井数的增多,机采井热洗工作量逐年加大。2015年初,该采油厂抽油机井、螺杆泵井总数达到了11 200口,年正常热洗达到33 600井次,加上管线冲洗和泵况核实热洗,年热洗达到48 000井次,平均每天热洗132口井,全厂共计72个采油队,平均每个采油队日热洗1.86口井才能保证热洗计划完成。如果采取原有的热洗方法,想要完成热洗工作量,显然

    石油石化节能 2020年3期2020-04-04

  • 中国石油西南油气田公司“钻”出中国页岩气井最长水平段
    个直井筒就动用2口井地下资源的目标,是提高单井产量、单井最终累计采出气量和提升经济效益的重要手段。但因其携带岩屑困难、钻具受力复杂、井壁垮塌风险高等诸多技术难题,在山地页岩气钻井中较难实现。宁209H71-3井位于四川宜宾,是中国石油西南油气田公司部署在川南页岩气田的一口直改平开发井。前期,该公司已完成了长度2 500 m以上水平段井12口,其中2 820 m、3 000 m水平段井各1口。针对宁209H71-3井邻井资料少、水垂比大等不利因素,该公司认真

    天然气工业 2020年4期2020-01-08

  • 国内目前压力最高的气田产能建设全面展开
    的首批开发井,两口井油压都超过104 MPa,日产气量均超过50×104m3。截至目前,克深13气田已完钻的7口井全部获得高产工业气流,正在钻探的5口井也钻遇优质天然气储层。克深13气田所在的中国石油塔里木油田公司克拉—克深大气区是塔里木盆地探明的首个万亿立方米大气区。该气田产能建设的全面展开,标志着上述气区埋深7 000~8 000 m超深领域的气藏全部探明并投入开发。(天工 摘编自中国新闻网)

    天然气工业 2020年3期2020-01-06

  • 基于渗流力学建立的煤层气井排水降压模型及排采规律分析
    往往是多个区块多口井构成井网同时排采,因此排采中多口井相互贯通干扰,如果继续排采,同一区块位置相邻的井,它们之间压力会不断延伸以致重叠,这样导致压降漏斗也会最终交汇[9]。在单井压降漏斗的基础上压降漏斗叠加,计算公式可表示为:式中:p(x,y,t)为 t时刻距井筒(x,y)处的储层压力;N 为生产井数量;k为 1,2,3,…,N。综上,得到关于单井与群井排采过程中压降漏斗模型及相关的辅助模型:2 储层压降传播规律数值模拟分析根据柿庄南10口排采井数据,利用

    煤矿安全 2019年2期2019-03-20

  • 对穿连通技术在地热井的设计应用
    台井,目标一共9口井,中间是1口直井,周围分布8口水平井,方位设计为顺时针螺旋分布,垂深落差设计为20米,该项目已经准备如下:关键词::地热井开发;对穿井轨迹设计;平台井设计一、设计依据1.1  地理及环境资料已规划居民区未建居民房的空旷地或附近地下地热资源好的地方(空间足够,克服地面建筑限制),在安全环保且不扰民的前提条件下实现有效的钻井施工。1.2  钻井工程概况整个设计平台先后共钻成9口井,先钻直井,通过仪器检测优选采热井段,然后根据直井采取地层温度

    科学与技术 2019年3期2019-03-05

  • 吉林油田研发压裂式调剖堵水新技术
    块调堵结合试验6口井的方案设计后,正式进入现场试验阶段。这种新的低成本、强有效调堵体系的现场应用,标志着改善水驱的压裂式调剖堵水工艺关键技术已经形成。针对老区无效水循环严重、单体措施改善水驱效果有限的问题,吉林油田将现有的调剖、堵水技术进行有机结合,初步形成新木147典型区块调堵综合治理方案新思路,将常规低排量调堵与压裂式高排量调堵结合,将以往的成熟调堵剂进行多段塞组合,编制完成6口井调堵方案,助力老油田改善水驱。吉林油田老区已进入开发后期,为了治理无效水

    石油知识 2019年3期2019-02-13

  • 大庆油田提高气体钻井效率措施分析
    4.64d,有4口井钻井周期缩短20d,其中XH271井钻井周期比邻井缩短50.12d。同时由表1可知,气体钻井周期缩短20d以上的4口井,进尺均在700m以上,处理复杂时间平均7.275h,其中XH271井缩短钻井周期50.12d,进尺达到了1100m,处理复杂时间为零,所以要想提高气体钻井效率,缩短钻井周期,需要通过完善气体钻井技术来提高气体钻井进尺,减小井下复杂几率和减少处理井下复杂时间。1.1 应用井段较短通过统计所钻的11口气体钻井井段、层位及进

    西部探矿工程 2018年12期2018-11-21

  • S油田西区异常压力形成原因及分布范围分析
    进行施工,仍有3口井在钻井过程中发生井涌、油气浸等复杂情况,12口井使用密度1.85~1.95g/cm3的水泥浆固井,11口井使用套管外封隔器,并配合使用锁水抗窜剂,仍有5口井固井质量不合格,出现管外冒的情况,说明西5-107井区S1、S2组存在异常高压力。1 西5-107井区异常高压层电性特征及形成原因1.1 异常高压层的电性特征对西区完井电测曲线进行比较,高1129-21井和西6-P9井具有异常高压层,西52-7井油层压力正常,总结后发现异常高压层具有

    西部探矿工程 2018年6期2018-06-19

  • 提高气体钻井效率方法与对策探讨
    6.78d,有5口井钻井周期缩短25d,气体钻井介质由单一的空气钻井发展到空气/雾化/泡沫、氮气、氮气/雾化/泡沫钻井的复合气体钻井,并形成了气体钻井设计、控斜打快、井壁保护、高温雾化/泡沫钻井液和气体钻井组分监测技术,初步解决了大庆探井气体钻井施工中的难题。气体钻井极低的循环介质当量密度使该项技术在提高机械钻速、发现与保护储层和提高油气井具有十分突出的作用,从而使该项技术得到了应用发展。但应用气体钻井技术随之带来的是对地层流体压力和井眼稳定性控制能力较低

    西部探矿工程 2018年4期2018-03-26

  • 我国首个燃气企业储气库投产
    项目计划建设10口井,年总储气量将达4.6×108m3,工作气量近2.6×108m3,最大供气能力为500×104m3/d。2023-2026年为项目二期建设期,计划建设12口井,届时,港华金坛储气库将拥有22口井,总储量将达10×108m3,工作气量近6×108m3。目前,港华金坛储气库已建成3口井,储气量近1.5×108m3,工作气量逾8 800×104m3。港华金坛储气库由香港中华煤气、中盐金坛盐化有限责任公司合作建设,是我国首个由城市燃气企业筹建、

    天然气技术与经济 2018年6期2018-01-23

  • 电机直驱螺杆泵技术的应用前景
    用了4个厂家11口井;通过归类,在原理上有两种,一种是直流力矩电机系统,10口井;一种是交流力矩电机系统,1口井;现在分别介绍:2.1 直流电机直驱地面系统的结构直流直驱螺杆泵地面系统由智能控制器和直流永磁力矩无刷电机组成;其中智能控制器由整流滤波、功率单元、智能控制和键盘显示四个部分组成。2.2 直流电机直驱地面系统的原理将交流电源变成平滑稳定的直流电源,提供给直流电机,直流电机缓慢转动到设定的转速,带动井下泵举升油液。2.3 交流电机地面系统的结构交流

    化工管理 2017年9期2017-03-05

  • 加强抽油机井系统优化,提高机采系统效率
    ,经过优化,63口井泵效由22%上升到24.3%,提高4.3%,系统效率由22.5%上升到23.1%,泵效的提高是因泵的充满系数得到改善,泵工作时工况趋于合理,工况越好,深井泵的使用寿命越长,参数优化起到了一定的作用。1.2 设备优化1.2.1 重新评估抽油杆和加重杆,以防止抽油杆发生弯曲五里湾一区油井391口,直井12口,定向井379口,由于定向井存在一定的斜井段,在斜井段抽油杆下行阻力增加,如果抽油杆没有加重措施,抽油杆就会弯曲,在频繁的上下运动中抽油

    化工管理 2017年26期2017-03-04

  • CO2吞吐采油技术在稠油油藏的成功应用
    出17-17等9口井进行CO2吞吐采油技术。(2)措施前油井主要存在问题。措施前9口井主要存在以下问题:①采出程度低、回采水率低。17-17等9口井累计产油18982吨,产水37682吨,平均单井累计产油仅2109吨,回采水率0.45。由容积法 N=100Ahφ(1-Sωi)ρo/Boi计算9 口井可控制储量12.6×104吨,剩余10.7×104吨,17-17等9口井仅采出可控制储量的15%。②末周期油汽比低、吞吐效益差。末周期平均单井油汽比仅为0.23

    化工管理 2017年31期2017-03-03

  • “太空信使”景海鹏都念了啥?
    来自宁夏中宁县宽口井希望学校学生的一封信。信件的主要内容为:“我们是中宁县宽口井希望小学的学生,是一群来自大山里的孩子,请你把小小的梦想带到太空吧,我们梦想有一天,让每一个地球人,都能通过太空邮局听到我们的歌声。”附:信件原文致杨利伟伯伯的一封信敬爱的杨利伟伯伯:您好!我们是一群来自大山里的孩子,我们的家乡在海原县曹洼乡,那里有高高的大山、长长的梯田和净净的蓝天。我们喜欢对着大山唱歌儿,我们喜欢对着羊群唱歌儿,虽然,我们的家乡很穷。4年前,我们从山区搬了出

    家教世界·创新阅读 2016年12期2017-01-09

  • 2015年某农村地区生活饮用水水质分析
    市某农村地区27口井,分别于2015年不同水期各采一次(枯水期为3-4月、丰水期为7-8月),每次采集水样4个。共采集井水样本216份送检。方法水质检验结果依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)进行判断,水样中如有一项或一项以上不合格,即判定为不合格样品。统计学分析用Excel表格进行数据录入,采用SPSS17.0统计学软件进行统计描述。水样合格率的比较采用卡方检验,显著性检验水准为α=0.05,以P<0.05为差异有统计学意义。结果现况调

    食品安全导刊 2016年30期2017-01-09

  • 涪陵页岩气田“井工厂”技术
    设计,正反向各2口井,水平段长1 500 m,靶前距800 m,水平段间距600 m,偏移距300 m,均为三维井眼轨道水平井,钻井难度相同;图1(b)为6井平台正反向对称式井眼轨道,正反向各3口井,中间2口井设计为二维井眼轨道,其余4口井设计为三维井眼轨道,偏移距600 m,钻井难度相同。图1 正反向对称式井眼轨道设计示意Fig.1 The schematic diagram of reverse symmetrical well trajectory涪

    石油钻探技术 2016年3期2016-12-02

  • 低渗透油田功率平衡技术应用及节能潜力分析
    场随机测试138口井平衡状况,其中电流平衡127口井,电流平衡率92%;功率平衡87口井,功率平衡率63%。造成电流平衡率与功率平衡率之间差值为29%的主要原因是由于电流法存在以下几方面的问题:1)虚假平衡。钳形电流表测试出的电流值不分正负,无法判断是电动机发电电流还是输电电流。如A1井上冲程电流峰值23 A,下冲程电流峰值20.4 A,电流平衡度为88.7%,判定抽油机处于平衡运行状态。但是,功率法测试结果显示下冲程过程中存在负功,因而判定抽油机处于严重

    石油石化节能 2016年9期2016-10-25

  • 陈毅当红娘为叶飞牵红线
    说才女,首推王于口井,这个女孩子写过两部大戏……”“对,就是王于口井!”没等朱克靖介绍完,叶飞就抢着说。陈毅问:“你认识王于口井?”叶飞说:“不认识,我看过服务团出的墙报,王于口井写的文章,不但文字流畅,而且很有思想和独到见解。”陈毅朗声一笑:“原来你早注意上她了!张茜也极力推荐王于口井!”陈毅转身对钟期光交代:“老钟,回去把王于肼调过来。”接着又对叶飞说:“我们把人调过来,成不成就在你了。我主张,抗战持久战,恋爱速决战。”钟期光亲自找王于口井谈话,并修书

    北广人物 2016年6期2016-02-28

  • 抽油机井电机底座的改进
    矿中一队安装了2口井,应用改进的抽油机电机底座,每口井每年平均创效1.729万元。3.1 投入费用:制作一套抽油机井电机底座需要资金0.2万元,共计2套,所需资金为0.4万元。3.2 产出效益3.2.1 节约时间,多产原油,增加产值:1)原来换1组皮带,每次2人需要30分钟,现在应用抽油机电机底座,换皮带仅需要一个人8分钟,以前是一年换10次皮带;现在一年换2次皮带;2)紧皮带时原来每次需要2人30分钟,现在紧皮带仅需要一人1分钟且不停机,每年紧30次皮带

    化工管理 2015年5期2015-12-22

  • 地源热泵地埋管单双U选择探讨
    .0软件计算16口井4行4列矩形排列,选用双U32时30年内各年各月的地下换热器进出水平均温度,如表2所示。表2 峰值负荷各年各月月末进出水平均温度表从表2可以看到本项目冬季地下换热器水温较高,远优于规范的要求,夏季峰值负荷下的水温在前10年是合格的,到第30年高达36.45℃,超标较严重。通过EHPD1.3程序,也可以得到一组类似的数据,表3为采用16口井4行4列排列选用单U32管时两软件的结果:表3 单U32各年计算结果从表3可以看出,两软件的计算结果

    资源节约与环保 2015年7期2015-12-14

  • 压裂后卡管柱原因分析及对策研究
    均老井补压在30口井左右。自2010年3月份大规模开发以来至今,在老井补压中共出现压后卡管柱8口井,其中强拔解卡4口井,大修处理4口井(80万/口),直接造成经济损失300多万。由于受此问题的影响严重制约着油田的开发动用。2.压后卡管柱单井实例:伊××井2.1 基础数据斜井,最大井斜15.77,对应井段1200米,钻井完井日期2009年11月6日,人工井底2668.93米,联入4.8米;油层套管P110*139.7/121.36mm。该井于2010年2月8

    化工管理 2015年6期2015-03-23

  • 清洁压裂液在化子坪油田长6油层应用研究
    44井组进行了3口井的清洁压裂液试验,并与同一井组常规瓜胶压裂的化344-1、化344-2、化344-3进行了压后产量对比。化344-4、化344-5、化344-6等3口试验井采用清洁压裂液作为施工液体。在现场施工过程中,清洁压裂液性能稳定,保证了加砂过程的顺利进行,均按设计要求加入相应数量的支撑剂,平均加砂。由于清洁压裂液无残渣,对储层无伤害,因此压后可以不排液直接投产。3口试验井在投产后,生产能力较邻井有明显提高。截止7月7日,3口井试验井单井较邻井平

    化工管理 2014年30期2014-08-15

  • 沙坪场气田气井有机解堵工艺试验效果评价
    田天东93井等4口井井身结构见表1。表1 气井井身结构这4口井的井下堵塞物有机组分中含有大量酰胺类化合物[3-4],分析后得出该化合物应是随外界加注的入井液带入井下。这4口井在投产后曾加注过大量缓蚀剂,分析缓蚀剂组分可知,井下堵塞物中的酰胺类化合物正是来源于缓蚀剂。有机解堵试验井缓蚀剂加注情况见表2,缓蚀剂主要组分见表3。表2 有机解堵试验井缓蚀剂加注情况表3 缓蚀剂主要组分这4口井使用的酰胺类缓蚀剂水溶性差,缓蚀剂溶剂的煤油或柴油在井下高温条件下逐渐蒸发

    天然气与石油 2014年2期2014-07-16

  • 长庆油田创新工艺管柱延寿
    注井上开展了34口井的现场试验。长庆油田采出水回注井管柱腐蚀严重,使用寿命一般为2年至3年。频繁更换注水管柱,既不利于油田稳产,又不利于油田高效开发。为此,长庆油田油气工艺研究院通过大量调研分析,认为目前广泛应用于油田地面集输系统的柔性复合管防腐性能良好,用于采出水回注井具有可行性。为验证室内研究结果,长庆油田油气工艺研究院对8口井进行试验,并定期取样。分析证明,柔性复合油管性能受温度影响较大,初步评价认为柔性复合油管适合井深小于2 000米的采出水回注井

    石油化工应用 2014年3期2014-04-06

  • 抽油机井的平衡调整
    %,对其中的57口井进行能耗测试,平均系统效率为12.14%。表1 第七采油厂2006年12月平衡现状调查表一、平衡原理抽油机运转不平衡,是因为上、下冲程中悬点载荷不同,造成电动机在上、下冲程中所做的功不相等。要使抽油机在平衡条件下运转,就应使电动机在上、下冲程中都作正功,即下冲程时把能量存储起来,上冲程时利用存储的能量来帮助电动机做功。二、平衡判定方法工作时,始终处于平衡状态的抽油机是没有的,因为生产过程中油层情况、油井情况及油井工作制度的改变都会破坏抽

    中国设备工程 2014年8期2014-03-24

  • 国内页岩气开发最大规模“井工厂”压裂取得成功
    42-4HF等4口井的4个水平段分成75段,开展两套机组同步交叉压裂。经过各方通力配合、紧张有序施工,8月30日,焦页42号平台4口井“井工厂”同步交叉压裂施工取得圆满成功,创造了国内页岩气单平台压裂连续压裂施工段数最多(75段)、总加砂量最多(4 321m3)、总加液量最多(133 283m3)、平均单井压裂周期最短(4.25d)以及单日压裂施工段数最多(8段)、单日加液量最多(12 965m3)、单日加砂量最多(339m3)等7项施工纪录,提高施工效率

    天然气工业 2014年9期2014-02-11

  • 体积压裂与常规压裂投资与效益的对比分析——以川南地区及长宁—威远页岩气示范区为例
    压裂累计完成77口井:其中体积压裂38口井(须加河组砂岩24口井、龙马溪组页岩气14口井),占比49.35%;常规压裂39口井,占比50.65%。在此期间,2010年加砂压裂11口井:其中体积压裂1口井,占比9.09%,常规压裂10口井,占比90.91%;2011年加砂压裂17口井:其中体积压裂5口井,占比29.41%,常规压裂12口井,占比70.59%;2012年加砂压裂28口井:其中体积压裂16口井,占比57.14%,常规压裂12口井,占比42.86%

    天然气工业 2014年10期2014-01-03

  • 钝角三角形小断块油藏注采井网研究
    形小断块油藏打2口井时选择一注一采的方式,即注水井布置在较小角一端,采油井布置在对边的中线处;打3口井时选择一注两采的方式,即注水井布置在较小角一端,采油井布置在另外2个角处;打4口井时选择一注三采的方式,即中部注水,各顶角采油,注水井布在较大边中点。采取上述注采井网形式能够取得较好的开发效果。小断块油藏;合理井网;注采关系钝角三角形小断块油藏,由于断块面积小及几何形态限制,难以用常规面积井网形成完善注采关系,导致油藏能量下降快、水驱采收率低,严重制约了该

    长江大学学报(自科版) 2013年26期2013-11-02

  • 中国石油建成两个国家级示范区
    气示范区完钻16口井,完成压裂试气12口井,直井日产量0.2万立方米至3.3万立方米,水平井日产量1万立方米至16万立方米。云南昭通国家级页岩气示范区完钻7口井,完成压裂试气2口井,直井日产0.25万立方米,水平井日产1.5万立方米至3.6万立方米,展示了较好的勘探开发前景。

    石油化工应用 2013年3期2013-08-15

  • 大庆油田高压注水井开关井周期研究
    正常开井的510口井,平均注水压力15.9MPa。压力小于16MPa的井有280口,占开井数的54.9%,平均注水压力位12.2MPa;压力在16~20MPa的井有212口,占开井数的41.6%,平均注水压力位17.7MPa;压力大于20MPa的井有18口,占开井数的3.5%,平均注水压力位20.5MPa。统计关井的406口井,方案关井393口,占总井数的85.5%,方案关井中间注或周期注水关井315口,钻井关井或扫线关井78口,其他关井13口。间注及周期

    长江大学学报(自科版) 2013年14期2013-04-01

  • 中国石油建成两个页岩气国家级示范区
    气示范区完钻16口井,完成压裂试气12口井,直井日产气量0.2×104~3.3×104m3,水平井日产气量1×104~16×104m3。云南昭通国家级页岩气示范区完钻7口井,完成压裂试气2口井,直井日产气量0.25×104m3,水平井日产气量1.5×104~3.6×104m3,展示了较好的勘探开发前景。

    天然气工业 2013年3期2013-02-14

  • 丛式井液压排采系统协调控制建模及控制算法研究
    站提供,可带动5口井 (以5口井为例)工作,各井均有自己的井下泵执行机构,完成采水及排水 (见图1)。地面液压站系统作用是驱动井下液力抽油泵液动机构运动,实现抽油过程,主要由增压泵、换向阀、电磁阀、水箱、齿轮泵、液压油箱、减压阀等部分组成。当电磁阀开时,换向阀在液压油的推动作用下处于开状态,水箱中的水就经过增压泵进入到井下泵中的动力管线,驱动动力缸上行,带动抽油泵柱塞上行,抽油泵排出产液;电磁阀断时,换向阀也随之关闭,在配重杆的作用下,动力缸下行,动力液经

    长江大学学报(自科版) 2013年7期2013-01-06

  • 邻井影响下高压气井地层压力求取方法探讨
    30100)当一口井开井生产时,在井底形成压降漏斗,随着开井时间的延长逐渐向外扩展。实际上,一个气藏中有大批气井同时生产,此时地层中各点的压力降应是各井单独工作时在该点造成的压降的叠加和。气井生产早期,由于开采时间短,所在储层渗透率低,压力变化的波及范围很小,地层中各点的压降则可以忽略认为是各井单独工作造成的;但是随着气井的不断生产,影响范围越来越大,产生了井间干扰,则地层中各点的压降应为各井单独工作时在该点造成的压降的叠加和。由常规试井解释或井下压力计测

    长江大学学报(自科版) 2013年8期2013-01-06

  • 低液面井合理间抽方式确定与应用
    以下条件,选取3口井进行现场试验。1)沉没度低于50 m。2)砂岩厚度和有效厚度较小,与注水井连通状况较差,同时周围注水井注水能力差,有些井甚至注不进水,地层能量得不到有效补充的严重供液不足井。3)在现有设备条件下,参数无法进一步缩小出现供、采不协调的严重供液不足井。表1为选定的3口试验井的基本情况。表1 试验井基本情况统计对选定的3口井,量油同时测功图液面,确定实际的动液面深度和日产液量,然后关井。关井后每天测一次动液面;开井生产后,每天测功图液面。3口

    石油石化节能 2012年2期2012-11-15

  • 宋芳屯油田控制无效注采措施
    量。方案调整28口井28个层,日配注由730m3降到8 5 m3,减少645 m3;日实注由748m3降到8 6m3,减少662m3。统计周围连通的35口未措施井,日降液103t,日降油9.5t,含水上升0.14个百分点,流压下降0.43M Pa。一是实施高压层减水,减少低效注入。通过对注采关系进行综合分析,有针对性治理高压井层。高压层减水8口井8个层,日配注减少220m3,日实注减少225 m3。其中,有注无采型2口井2个层,注多采少型6口井6个层。统计

    石油石化节能 2012年6期2012-11-07

  • 抽油机井系统效率影响因素分析与改善措施
    150 m的有7口井,高于400 m的有13口井,平均系统效率为13.16%。表2 沉没度不合理井相关数据异常井数17口,平均系统效率为10.99%,见表3。3口井平衡块已调整到头,需加块调整,未能及时解决,平均系统效率为15.44%,见表4。2.2 设备因素有8口井设备匹配不合理,其中有6口井机型偏大;1口井电动机偏大,但是运行电流高于标配电动机额定电流,不能换小电动机生产;1口井为淘汰电动机,平均系统效率为11.1%,见表5。建议对6口机型偏大井进行机

    石油石化节能 2011年8期2011-11-16

  • 高耗集油环改造技术研究与应用
    集油环管辖3~5口井。随着区块产量递减,报废井、转注井、提捞井、关井的数量不断增多,集油环内油井数不断减少。管辖2口井以下且走向不合理集油环307个,占总环数的37.6%。年多耗气量达614×104m3。由于集油环管道走向并未做改动,为了维护集油环正常运行,从集油环中分离出去的油井井口产液要由掺水来补充,致使这部分集油环掺水增多;同时集油环走向不合理,掺水路线增加,使得集油管道热损增大,能耗增高。m——管道内介质的质量流量;Ti——管道内进口端的温度;T—

    石油石化节能 2011年4期2011-11-16

  • 抽油机井提高系统效率方法探讨
    进行参数调整25口井,可对比22口井(调大参数5口井,调小参数17口井,其中调小冲程4口井,调小冲速13口井),平均单井日产液由8.8 t增加至9.1 t,日产油由3.0 t稳定在3.0 t,日耗电由183 kW·h下降至160 kW·h,下降了23 kW·h,平均单井系统效率从调前的16.4%上升到18.7%,上升了2.3个百分点;其中调大参数5口井,平均单井日产液由14.3 t增加至15.5 t,日产油4.3 t稳定在4.4 t,日耗电由178 kW·

    石油石化节能 2011年5期2011-11-15

  • 沁南潘河煤层气田煤层气直井增产改造技术
    口,其中的147口井进行了压裂增产改造,改造类型包括活性水加砂压裂、氮气泡沫压裂、清水+氮气压裂、清水压裂。36口井采用活性水携砂压裂技术;2口井(PH1和PH1-006井)采用氮气泡沫压裂技术,4口井采用清水+氮气压裂技术, 107口井采用清水加砂压裂技术。其中PH1-002和PH1-009的3#、15#煤层分别采用了不同的压裂技术。配液用水需精细过滤,配完的压裂液要进行充分的搅拌,混合均匀,保证固体KCl完全溶解。所有盛液、备液设备必需清洗干净,最大限

    天然气工业 2011年5期2011-09-13

  • 自动加药泵在高升采油厂研究与应用
    自动加药泵, 2口井乳化较为严重,回压较高,回压最高达到分别达到1.3MPa、1.2 MPa,安装自动加药泵后,实施自动破乳,2口井回压均下降至0.25MPa,能够保证油井正常生产,我们对2口井安装自动加药泵前后的数据进行了对比,具体情况见表1和表2。表1 雷239安装自动加药泵油井数据对比表表2 雷248侧安装自动加药泵油井数据对比表从表1和表2中我们可以看出,安装自动加药泵后,2口井回压有了明显的下降,平均油井回压下降0.26MPa,产液量、产油量有了

    科技传播 2011年7期2011-04-13

  • 降低敖南油田作业成本
    维护作业的548口井进行统计分析,将其按作业性质分类,以油田公司价格定额中心作业单价为指导,绘制了“2009年敖南油田维护作业费用分类统计表”(见表3)。其中:检泵费用主要是指起、下管柱施工费用;清蜡费用主要是热泡沫药剂费用和车辆费用。从表3可以看出,敖南油田2009年仅检泵作业一项费用就高达399万元,占维护作业总费用的74.6%,因此检泵作业费用高成为影响敖南油田作业成本的症结问题。减少检泵作业井井数成为小组成员减少作业费用的主攻方向。分析一:时时跟踪

    石油工业技术监督 2011年11期2011-01-17

  • 乌津油田产层增产方法效果分析
    份公司处理的20口井有18口井见效,成功率为90%。这些井在2003年5个月的作业中增油量为17 071 t,可见单井平均增油量为3.6 t/d。单井平均注 п р о п п а н т试剂为 12 t。108 t/d,单井累积采油量为85“К А Т К О н е ф т ь”有限公司在 79 口井进行深穿透水力压裂中效果最好。79口井中全部见效,也就是说成功率为100%。这些井在2003年5个月的作业中增油86 486 t,可见单井平均增产为16.

    石油石化节能 2010年1期2010-11-16

  • 塔里木油田新垦区块勘探获突破
    上获得突破的第一口井。这口井获得成功,使塔北碳酸盐岩含油面积向西扩展456km2。新垦6井是塔北隆起轮南低凸起上的一口预探井,设计井深6 870m,后加深至6 920m完钻。今年2月17日,新垦6井开钻,5月30日完钻,并于6月9日转入试油。按照十年油气发展规划,塔里木油田的塔北碳酸盐岩要实现300万t产能。目前,已有一半左右产能在英买力、轮南等区块得到基本落实。哈拉哈塘地区是塔里木油田现今碳酸盐岩黑油勘探重点领域,目前包括热瓦甫、新垦、哈6、齐满4个区块

    石油工业技术监督 2010年7期2010-04-14